技術(shù) | 脫硫石膏水分大對水泥性能的影響及改造措施
1 存在的問題
某公司2號水泥磨輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨開流磨系統(tǒng),設(shè)計產(chǎn)量170t/h。2015年2號水泥磨使用脫硫石膏生產(chǎn)水泥時,一直采取脫硫石膏單獨入磨方式,這種進(jìn)料方式雖然減少了輥壓機(jī)系統(tǒng)堵料的可能性,但由于石膏水分較大(含水量18%左右),在磨內(nèi)粉磨過程中與半成品提前發(fā)生水化反應(yīng),直接影響出磨水泥強度及后期強度增進(jìn)效果。同時,由于脫硫石膏水分在粉磨過程中并未完全消除,殘余水分附著在水泥顆粒表面進(jìn)入水泥庫中,繼續(xù)與水泥發(fā)生水化反應(yīng),造成庫內(nèi)結(jié)塊,水泥強度降低,出磨水泥強度變異系數(shù)增高,強度出現(xiàn)倒縮現(xiàn)象。
2 改造措施
2016年初我們對2號水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行技改,有效地解決了水泥提前水化造成水泥強度偏低的問題。
(1)脫硫石膏進(jìn)料通道改造。考慮到物料水分控制有一定難度,首先從進(jìn)料方式著手,改造脫硫石膏進(jìn)料通道,利用一臺廢棄皮帶秤代替原石膏輸送皮帶,通過調(diào)整角度,直接將脫硫石膏輸送到輥壓機(jī)系統(tǒng)(見圖1)。
(2)加裝收塵器。為解決系統(tǒng)內(nèi)物料水分較大的問題,在混料皮帶尾輪及輥壓機(jī)大斗提尾輪各加裝一臺收塵器(見圖2),將物料蒸發(fā)出來的水汽在人磨前排除,有效較少了,入磨物料水分,避免了水泥提前水化現(xiàn)象的發(fā)生,保證了水泥強度,提高了水泥穩(wěn)定性。

(1)改造完成后,出磨水泥水分由改造前0.7%下降0.3%,相比下降了0.4%。
(2)出磨水泥強度提高。改造后使用脫硫石膏生產(chǎn)時出磨水泥28d強度達(dá)56.6MPa,提高了1.2MPa。
(3)出磨水泥穩(wěn)定性提高。改造后2號磨使用脫硫石膏生產(chǎn)時出磨水泥強度變異系數(shù)4.35%,降低了1.14%。 通過技術(shù)改造,較好地實現(xiàn)了降低生產(chǎn)成本,提高水泥強度,保證水泥穩(wěn)定性的目的。
來源:《蘇州中材建設(shè)有限公司》
作者:丁鵬
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