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技術(shù) | TRM53·4生料立磨的節(jié)電改造

來源:《永登祁連山水泥有限公司、天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司》 發(fā)布日期:2020/2/20 編輯:徐展迪
核心提示:TRM53·4生料立磨的節(jié)電改造

某水泥有限公司3號生產(chǎn)線于2010年建成投產(chǎn),配套的生料磨為TRMR53.4立磨,臺時產(chǎn)量500t/h,生料細(xì)度R80=12%。因該系統(tǒng)普遍存在磨機(jī)壓差大、系統(tǒng)負(fù)壓高等不足之處,雖然臺時產(chǎn)量不低,但系統(tǒng)電耗高達(dá)17.05kWh/t生料。為降低水泥生產(chǎn)成本及提升產(chǎn)品競爭力,該公司于2018年4月采用天津院新型低阻高效u型選粉機(jī)動葉片技術(shù)、中殼體風(fēng)量調(diào)節(jié)技術(shù)、低阻穩(wěn)料風(fēng)環(huán)和大蝸殼低阻型旋風(fēng)筒等新的技術(shù)措施,對TRMR53.4立磨進(jìn)行了節(jié)電技術(shù)改造。


1改造目標(biāo)


本次改造的技術(shù)思路是:通過降低磨內(nèi)壓差、管道和旋風(fēng)筒等系統(tǒng)的阻力,實現(xiàn)循環(huán)風(fēng)機(jī)節(jié)電;提高選粉機(jī)的選粉效率和穩(wěn)定料層,降低主電機(jī)的功率。具體指標(biāo)如下:


臺時產(chǎn)量≥503.83t/h(2017年平均),R80≤12%;系統(tǒng)工序電耗比2017年17.05kWh/t降低1.5kWh/t,即≤15.55kWh/t。


2技術(shù)改造方案


2.1選粉機(jī)的改造


原系統(tǒng)設(shè)計為SR5200H1(—體式)選粉機(jī),本次改造采用天津院U型選粉機(jī)動葉片技術(shù)。通過72組試 驗數(shù)據(jù)和理論計算,該動葉片相對于選粉機(jī)常見的直動葉片,在相同的工況條件下能降低阻力30%,特征粒徑30μm細(xì)度的選粉效率提高9.13%,循環(huán)負(fù)荷降低312%(立磨),還可通過調(diào)整外風(fēng)翅的角度實現(xiàn)調(diào)整不同粒徑顆粒的選粉效率,進(jìn)而改善粉磨過程,有效控制成品的粒度分布。


根據(jù)改造目標(biāo)確定的磨機(jī)臺時產(chǎn)量、生料細(xì)度,同時考慮海拔等因素,改造設(shè)計的選粉機(jī)規(guī)格為NU5832(見圖1)。本次選粉機(jī)改造保留原選粉機(jī)的傳動、出風(fēng)口、選粉機(jī)電機(jī)和減速機(jī),更換轉(zhuǎn)子(含動葉片)、靜葉片、殼體、下錐體、進(jìn)料管等,充分利用了原選粉機(jī)結(jié)構(gòu),降低了改造成本。

2.2應(yīng)用中殼體風(fēng)量調(diào)節(jié)技術(shù)


我們暫且將生料立磨選粉機(jī)的所需要的用風(fēng)量簡稱為“選粉風(fēng)量”,將磨內(nèi)粉磨過程用于提升0.2mm以下細(xì)粉的用風(fēng)量簡稱為“風(fēng)掃風(fēng)量”。根據(jù)理論計算和試驗?zāi)M,“選粉風(fēng)量”和“風(fēng)掃風(fēng)量”是不同的,“選粉風(fēng)量”要比“風(fēng)掃風(fēng)量”大20%左右。即如果“風(fēng)掃風(fēng)量”減少20%左右,既能夠滿足粉磨用風(fēng),同時降低風(fēng)環(huán)處通過風(fēng)量,能有效降低磨體阻力,從而降低磨機(jī)壓力損失。中殼體風(fēng)量調(diào)節(jié)技術(shù)基于以上原理,解決了“選粉風(fēng) 量”和“風(fēng)掃風(fēng)量”的矛盾,在保證烘干和細(xì)料提升條件下,盡可能降低風(fēng)環(huán)風(fēng)量。選粉風(fēng)量由“短路”的中殼體調(diào)節(jié)風(fēng)量來保證,實現(xiàn)一方面降低風(fēng)環(huán)的阻力,另一方面減少粗粉進(jìn)人選粉機(jī),從而提高選粉效率,進(jìn)而實現(xiàn)回盤細(xì)粉量減少、料層穩(wěn)定性提高、粉磨效率提高、主機(jī)電耗降低。


本項目采用了中殼體風(fēng)量平衡技術(shù)(見圖2),即在磨機(jī)中殼體上開兩個1000mm×1280mm橢圓孔,將從兩邊的入磨風(fēng)管上分別增加一個“短路”入磨機(jī)中殼體的∅1000mm小風(fēng)管,并在小風(fēng)管上安裝調(diào)節(jié)風(fēng)量的DN1000耐熱型電動百葉閥。

2.3風(fēng)環(huán)改造


采用天津院楔形蓋板風(fēng)環(huán)對原有風(fēng)環(huán)進(jìn)行改造。楔形蓋板風(fēng)環(huán)是在大量的CFD模擬研究得到的新型低阻高效風(fēng)環(huán),該風(fēng)環(huán)技術(shù)主要是為配套中殼體風(fēng)量平衡技術(shù)開發(fā)的。其主要工作原理是利用了“楔形”通風(fēng)道,使風(fēng)環(huán)氣流緩慢加速,使得風(fēng)環(huán)氣流速度均勻性大大提高,確保以較低的風(fēng)環(huán)風(fēng)速實現(xiàn)大的物料提升能力。CFD理論計算表明,相同的入磨風(fēng)量和有效通風(fēng)面積條件下,相比傳統(tǒng)導(dǎo)風(fēng) 葉片風(fēng)環(huán),風(fēng)環(huán)速度梯度統(tǒng)計平均降低56.4%,帶料能力統(tǒng)計平均增加40.2%,為確保磨機(jī)外排及磨機(jī)穩(wěn)定的條件下最大限度地利用中殼體旁路風(fēng)量提供了重要的技術(shù)保障,同時低的風(fēng)環(huán)風(fēng)速也大幅度降低了磨機(jī)系統(tǒng)的阻力。


此外,圖3表明磨盤邊緣落入風(fēng)環(huán)的物料在離心力的作用下甩至楔形蓋板的頂板、導(dǎo)風(fēng)側(cè)板,其中團(tuán)聚狀物料發(fā)生一次、二次沖擊打散,即進(jìn)入風(fēng)環(huán)的物料不以團(tuán)聚的方式下落,經(jīng)兩次沖擊打散,團(tuán)聚料中細(xì)粉脫離出來,回料中的細(xì)粉量減少;同時,較低的風(fēng)環(huán)風(fēng)速也減小了粗顆粒進(jìn)入選粉機(jī)的可能性,也有利于提高選粉效率,降低回盤細(xì)粉量,從而料層得以穩(wěn)定,粉磨效率提高。

2.4旋風(fēng)筒的改造


該TRM53.4生料磨系統(tǒng)旋風(fēng)筒為4個∅4.8m旋風(fēng)筒,本次改造采用大蝸殼低阻型旋風(fēng)筒。拆除原有旋風(fēng)筒進(jìn)、出口部分管道;同時更換旋風(fēng)筒的入口和出口風(fēng)管;立磨出口到旋風(fēng)筒入口之間的風(fēng)管由原來的∅3.55m改為∅4.2m;出旋風(fēng)筒風(fēng)管由∅2.25m改為∅2.5m(僅改造每個旋風(fēng)筒出風(fēng)口處的風(fēng)管,原系統(tǒng)中兩個旋風(fēng)筒出風(fēng)的匯合風(fēng)管∅3m風(fēng)管保留,循環(huán)風(fēng)機(jī)人口的原∅3.55m風(fēng)管保留)。


3改造效果


3.1 改造前后短期指標(biāo)完成情況


改造后,立磨主電機(jī)電流從改造前約210A下降為約198A;立磨出口負(fù)壓從改造前10500Pa下降為9000Pa;循環(huán)風(fēng)機(jī)電機(jī)電流從改造前270~280A下降為245~250A,下降約27A。


為驗證節(jié)電效果,我們通過電量采集系統(tǒng),對9月份連續(xù)8h的數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比,結(jié)果如表1。

從表1數(shù)據(jù)看出,“風(fēng)機(jī)+電機(jī)”電耗比改前降低1.94kWh/t。


3.2 改造前后月度指標(biāo)完成情況


從表2看,4、5月份調(diào)試指標(biāo)不理想,未達(dá)到合同節(jié)電效果,主要是中殼體風(fēng)量平衡裝置因配件問題沒有安裝投運(yùn);6月份利用“錯峰限產(chǎn)”進(jìn)行了調(diào)試整改,7月份進(jìn)行了試運(yùn)行效果驗證,8月份“錯峰限產(chǎn)”未運(yùn)行,9月份對系統(tǒng)進(jìn)一步調(diào)試后運(yùn)行穩(wěn)定。


7~9月系統(tǒng)平均電耗完成15.26kWh/t,優(yōu)于合同≤15.55kWh/t,比2017年平均值17.05kWh/t降 低1.79kWh/t;7~9月臺時產(chǎn)量達(dá)到514.33t/h,優(yōu)于合同≥503.83t/h要求。


R80細(xì)度放粗的說明:多年以來,原系統(tǒng)SR5200H1選粉機(jī)R200細(xì)度平均完成1.9%(指標(biāo)≤ 2.0%),R80細(xì)度完成11.7%;若稍放寬R80細(xì)度,R200細(xì)度會超指標(biāo),對熟料煅燒質(zhì)量不利。采用NU5832選粉機(jī)改造后,在臺產(chǎn)基本不變的情況下,一個突出的特點是R200細(xì)度明顯降低,平均約為1.4%,且比較穩(wěn)定,距離R200細(xì)度控制指標(biāo)還有較大空間,對熟料煅燒有利。為此,在后續(xù)細(xì)度控制中,為降低電耗,有意將R80細(xì)度指標(biāo)進(jìn)行了放寬。


3.3 項目實施后經(jīng)濟(jì)效益


主要數(shù)據(jù)均按照2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行核算。2018年3號生料磨將共計生產(chǎn)生料152.73萬t(其中10、11月份產(chǎn)量按照9月份預(yù)估),不含稅電價平均為0.40元/度,項目實施改造節(jié)電1.79kWh/t,今后每年可節(jié)約電費(fèi)100余萬元。


4結(jié)束語


該公司3號TRMR53.4立磨采用新型低阻高效U型選粉機(jī)動葉片技術(shù)、中殼體風(fēng)量調(diào)節(jié)技術(shù)、低阻穩(wěn)料風(fēng)環(huán)和大蝸殼低阻型旋風(fēng)筒等新的技術(shù)措施實施改造,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。目前該系統(tǒng)還存在節(jié)電空間,需要進(jìn)一步優(yōu)化,主要表現(xiàn)為:


(1)立磨磨輥輥套運(yùn)行至后期,外緣磨損掉塊厚度約80mm,對立磨粉磨效能影響較大,外排循環(huán)量大,循環(huán)斗提電流比改造前增加約5A,采取了焊補(bǔ)擋料板的臨時措施后有明顯好轉(zhuǎn)。計劃冬季限產(chǎn)期間堆焊修補(bǔ)輥套。


(2)改造后,系統(tǒng)負(fù)壓降低,對照循環(huán)風(fēng)機(jī)效率曲線,發(fā)現(xiàn)在-9000Pa附近的區(qū)間運(yùn)行,循環(huán)風(fēng)機(jī)效率有所下降。

作者:尚再國、焦繼先、韓博文、豆海建、秦景平


來源:《永登祁連山水泥有限公司、天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司》


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