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技術 | 提高出廠水泥強度穩定性的措施

來源:《江西泰和南方水泥有限公司》 發布日期:2020/11/12 編輯:張翀
核心提示:提高出廠水泥強度穩定性的措施

前言


水泥強度的穩定性是評價水泥質量優劣重要指標之一。《水泥生產企業質量管理規程》對出廠水泥強度穩定性有明確規定:“出廠水泥28d抗壓強度月平均變異系數,32.5強度等級≤4.5%、42.5強度等級≤3.5%、52.5及以上強度等級≤3.0%”。提高出廠水泥強度的穩定性,能夠為用戶提供質量更穩定的產品,同時又有利于水泥生產企業質量成本的控制。


某公司擁有兩條旋窯生產線,其中1#線為中3.3m×52m新型干法旋窯和Φ3.2m×13m輥壓打散聯合水泥粉磨系統,2#線為Φ3.5m×56m新型干法旋窯和Φ3.2m×13m輥壓打散聯合水泥粉磨系統。針對出廠水泥強度的穩定性,我們通過采取穩定熟料強度、加強水泥配料管理、規范水泥品種轉換和建立執行《過程質量指標嚴重波動預警制度》等措施,效果明顯,以下對此作一介紹。


一、主要措施


1.1 穩定熟料強度


1.1.1 穩定出磨生料化學成分,提高出磨生料率值合格率


(1)減少生料配料站堵料現象的發生。生料配料使用的鐵質校正原料鐵粉(鐵礦石經破碎粉磨選礦后的尾礦)水分高達18.0%,并且其粘性大,配料時下料口較易堵塞。而鉛礦渣是顆粒狀、水分低、無粘性,改用鉛礦渣替代部分鐵粉后,配料下料口堵料現象明顯減少。


今年上半年南方天氣雨水較多,黏土配料下料口堵塞情況更甚。對黏土配料倉進行了改造,料倉下部錐斗角度由40°縮小到21°,下料口尺度長寬由0.7m×0.6m擴大到1.0m×0.8m,料倉內壁全部安裝防粘料高分子板,并在料倉錐斗下料口旁安裝氣動清堵器,減少現場員工清堵勞動強度,提高清堵效果。通過采取以上措施,黏土配料下料口堵料現象也明顯減少。


(2)做好石灰石搭配破碎管理。我公司石灰石礦是自有礦山,化驗室設有兼職質管員,礦山鉆孔后,質管員及時將鉆孔灰取樣送分析組檢驗,根據檢驗結果制定各開采面石灰石進破碎機的搭配比例,并監督石灰石礦山執行,從而穩定配料石灰石化學成分。


(3)提高生料配料站皮帶秤計量準確性和穩定性。定期做好生料配料秤的標定與校驗工作。秤的標定以實物標定為主,標定周期為每半個月一次,當配料調整異常或配比異常時增加某個秤的標定。標定誤差大于5%時,進行調正,并將調正前后誤差告之中控工,便于中控工調整物料配比。


加強巡檢工對配料秤的現場巡檢工作。主要檢查內容有:秤體不積灰,秤體旋轉部件靈活不打滑,托輥和皮帶上不沾粘物料,十字簧片不能有變形,物料不得落在十字簧片縫隙中,不得隨意調整皮帶的松緊,不得隨意調整喂料口開度,不得隨意改變皮帶輸送物料寬度


通過采取以上措施,出磨生料三率值合格率得到提高。出磨生料三率值合格率完成情況見表1



1.1.2 窯操三班統一操作,保窯熱工制度的穩定,穩定熟料強度


穩定熟料強度,在窯操管理上的做法主要是優化、基本固化主要窯操參數,三班統一操作,保窯熱工制度的穩定;及時清理窯系統結皮,保持窯系統通暢;調整噴煤管合適位置和內外風比例,控制噴煤管火焰長度;改變煤灰沉降,防止結長窯皮和副窯皮、結圈,影響窯內通風;結合脫硝氨水用量判斷窯內通風狀態,及時調整三次風閘板位置,合理分配窯爐用風比例,保持窯內通風良好


1.1.3 出窯熟料w(f-CaO)嚴重不合格或出現欠燒料時,及時將熟料轉入差料庫


公司每條旋窯生產線均有兩個熟料儲庫,其中小庫存放質量稍差的熟料。當出窯熟料w(f-CaO)大于3.5%或連續兩次大于2.5%或出現欠燒料時,即由窯中控操作員在電腦上操作熟料庫插板將熟料轉入小庫。水泥配料時,有計劃的搭配使用小庫差熟料。通過采取以上措施,熟料的強度穩定性明顯提高,28d抗壓強度標準偏差從2.03降低到1.72,月平均變異系數從3.41%降低到2.78%。


1.2 加強水泥配料管理


(1)提高水泥配料站皮帶秤計量準確性和穩定性。具體做法與上述“提高生料配料站皮帶秤計量準確性和穩定性”做法相同。


(2)使用鈣硫儀檢驗水泥CaO,及時發現計量秤的波動或堵料。使用鈣硫儀每小時檢驗一次出磨水泥CaO,當CaO的波動超過目標值±2.0時,要檢查計量秤的準確性或是否堵料,熟料和石灰石秤堵料會造成CaO偏低,其他混合材秤堵料會造成CaO偏高。


(3)日常通過觀察熟料外觀質量和w(f-CaO)、W(C3S)等變化,熟料和出磨水泥1d抗壓強度變化,及時調整水泥混合材摻量。經常進行熟料1d和3d抗壓強度回歸分析、出磨水泥1d和3d抗壓強度回歸分析,找出熟料1d抗壓強度與3d抗壓強度的相關關系和出磨水泥1d抗壓強度的內控值,便于更好的控制水泥3d和28d抗壓強度。


1.3 規范水泥品種或強度等級轉換


一條生產線生產兩個以上品種或強度等級水泥時,品種或強度等級轉換對出廠水泥強度穩定性影響較大。為減少其影響,我公司對磨機粉磨轉換、包裝轉換和水泥圓庫更換品種或強度等級,制定了詳細的規定。


(1)磨機粉磨更換品種或強度等級。由低強度等級轉為高強度等級水泥,中控調整配料方案洗磨40min(經試驗確定的)后,將水泥轉入所改高強度等級水泥庫。由高強度等級轉為低強度等級水泥,中控調整配料方案后,立即將水泥轉入所改低強度等級水泥庫。


(2)包裝轉包更換品種或強度等級。由低強度等級轉為高強度等級水泥,將輸送設備全部走空,包裝倉包空,放高強度等級水泥10min洗倉(洗倉水泥按低強度等級水泥包裝)后,繼續放高強度等級水泥,改換高強度等級水泥袋包裝出廠。由高強度等

級轉為低強度等級水泥,將輸送設備全部走空,包裝倉包空后,放低強度等級水泥開始改換低強度等級水泥袋包裝出廠。


(3)水泥圓庫更換品種或強度等級。由低強度等級轉為高強度等級水泥,必須將圓庫內水泥全部清空。由高強度等級轉為低強度等級水泥,可將圓庫內水泥全部清空,也可將圓庫內水泥全部放空后直接改裝低強度等級水泥。兩條粉磨和包裝是完全分開的生產線,所以將二線的粉磨和包裝定為生產P·O42.5水泥,一線以生產P·C32.5R水泥為主,少量補充生產P·O42.5散裝水泥。這樣也減少了水泥粉磨和包裝更換品種或強度等級的概率,減小了出廠水泥強度的波動。


1.4 建立、執行《過程質量指標嚴重波動預警制度》


過程質量指標出現嚴重波動,對水泥產品質量和質量成本影響很大。建立《過程質量指標嚴重波動預警制度》,可有效的減少對水泥產品質量和質量成本的影響。


該制度具體規定了出磨生料KH波動超過控制值±0.04以上時,下達臨時控制指標控制1h,偏低時臨時控制指標按原控制值+偏離值,偏高時臨時控制指標按原控制值一偏離值;出窯熟料w(f-CaO)大于3.5%或連續兩次大于2.5%或出現欠燒料時,將熟料轉入差熟料庫;出磨水泥w(SO3)大于3.2%或小于1.2%時,將出磨水泥轉入水泥差料庫,同時將出磨水泥的SO3,檢驗頻次由1次/h改為1次/(0.5h)等。同時還規定了過程質量指標嚴重波動時,崗位中控工和巡檢工需要采取的措施。


二、控制效果


改進前后對比數據詳見表2,出廠水泥28d抗壓強度月平均變異系數,32.5強度等級達到3.62%、42.5強度等級達到2.81%,均達到《水泥生產企業質量管理規程》對出廠水泥強度穩定性的規定要求。



三、結語


通過采取穩定熟料強度、加強水泥配料管理、規范水泥品種轉換和建立執行《過程質量指標嚴重波動預警制度》等措施之后,出廠水泥強度穩定性可得到明顯改善,用戶滿意度提高,企業質量成本也可得到控制。


作者:胡振慶

來源:《江西泰和南方水泥有限公司》

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