技術(shù) | ATOX50生料磨產(chǎn)量下降的問題及處理
某公司于2009年對原有兩條2000t/d熟料生產(chǎn)線進行技術(shù)改造,計劃技改項目于2011年6月完成并投入生產(chǎn)。技改后原熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能達到2500t/d,最高達到了3100t/d。技改時篦冷機設(shè)計選型為XSJ 929 S/1141H,篦床的名義面積為77.4m2,實際面積為68.2m2,產(chǎn)能為2800t/d,分為二段,選用機械式傳動結(jié)構(gòu),技改后生產(chǎn)線實際產(chǎn)能遠遠超出了原設(shè)計能力,設(shè)備選型偏小的矛盾在后期生產(chǎn)運行過程中逐漸體現(xiàn)出來。又因篦冷機篦下活動框架支撐滾輪組跨距偏大,造成篦冷機二段活動框架頻繁斷裂。為了徹底解決活動框架受力大、易斷裂的現(xiàn)象,經(jīng)多次研究計算可通過增加一組支撐滾輪解決問題;通過現(xiàn)場實施徹底解決了這一設(shè)備隱患。
技改前原篦冷機二段篦下結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 篦冷機二段篦下結(jié)構(gòu)簡圖
如圖1所示,篦下滾輪組布置情況如下,在二段傳動裝置位置篦下滾輪組最大跨距達到了6660mm,跨距大,長期超載運轉(zhuǎn),導(dǎo)致二段活動框架經(jīng)常在圖中A點前后斷裂。當(dāng)活動框架開裂后,框架整體在開裂處出現(xiàn)下沉現(xiàn)象,巡檢過程中不能及時發(fā)現(xiàn)問題,篦冷機長時間帶病作業(yè),導(dǎo)致篦冷機二段傳動裝置阻力逐漸增大,嚴重時會導(dǎo)致二段從動軸加緊槽鋼斷裂,壓死篦床,憋停回轉(zhuǎn)窯。為此,處理方法通常為整體更換或部分更換活動框架。
結(jié)合該公司實際生產(chǎn)情況及設(shè)備結(jié)構(gòu)形式,為更好的服務(wù)生產(chǎn),減少設(shè)備臨停,提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,降低生產(chǎn)成本,該公司決定在2016年1月大修期間對篦冷機二段活動框架進行部分更換修復(fù),并對活動框架6660mm段進行技術(shù)改造。改造后篦冷機二段篦下結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 改造后篦冷機二段篦下結(jié)構(gòu)簡圖
如圖2所示,改造后在篦冷機二段活動框架下6660mm跨距較大,為避開二段從動軸,預(yù)留足夠的檢修空間并在A點位置處增加了一組篦下滾輪組,這樣可增加活動框架支撐點,從而減小了跨距,改善了活動框架的受力情況。同時也減少了活動框架生產(chǎn)中的變形量。
改造后,經(jīng)過1年多的生產(chǎn)檢驗證明本次改造徹底解決了篦冷機二段活動框架6660mm跨距處因跨距大、受力不均衡造成的活動框架斷裂事故。有效解決了生產(chǎn)過程中此類設(shè)備事故的發(fā)生,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
作者:蔣猛,萬長靜
來源:《棗莊市沃豐水泥有限公司》
中國水泥備件網(wǎng)微信公眾號(關(guān)注查詢更多資訊)
(本文來源網(wǎng)絡(luò),若涉及版權(quán)問題,請作者來電或來函聯(lián)系!)