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技術 | 煤磨熱風管道改造的效果

來源:《新安中聯萬基水泥有限公司》 發布日期:2021/1/21 編輯:張翀
核心提示:煤磨熱風管道改造的效果

引言


某公司現有一條4500t/d熟料生產線和一條2500t/d熟料生產線,與之配套有12MW純低溫余熱發電系統。自余熱發電系統運行以來,4500t/d熟料生產線窯頭AQCA口溫度在煤磨開停過程中波動大,煤磨停運期間AQC人El溫度為450℃,煤磨運行期間AQC人口溫度只有380℃。針對上述問題,公司組織相關人員分析原因,尋找解決措施,最終解決了此問題。


一、生產中存在的問題


煤磨熱風取風口和余熱鍋爐熱風取風口在篦冷機同一對稱位置,從篦冷機取的熱風溫度在450℃左右,但是,煤磨入磨熱風溫度僅需要230℃左右,操作上需要將熱風管道上的冷風閥開60%以上,這樣導致以下幾個方面問題:


(1)煤磨從篦冷機取的熱風必須通過補入冷風降溫方可使用,減少了進入AQC余熱鍋爐的熱風量,降低了發電量。


(2)煤磨通風機從篦冷機取風有兩個作用,一是利用熱風進行煤粉烘干,二是在煤磨開機狀態下通過煤磨通風機抽走一部分風量,從而降低頭排風機的負荷。現為控制煤磨入口溫度,需調整煤磨熱風管道上的冷風閥開度,此操作消減了煤磨通風機從篦冷機抽取的熱風風量,造成了熟料分布電耗升高。


二、工藝改造方案


為了提高余熱鍋爐的入口溫度和風量,同時降低煤磨熱風管道冷風閥門的開度,經過相關人員仔細研究,最終形成了兩套改造方案。


改造方案一:將原有煤磨熱風口封閉,煤磨熱風口后移1.5m。煤磨入口溫度可以達到200~2600℃,此方案可以避免煤磨與鍋爐爭風。但是,當窯減產或者遇到其他特殊情況時,可能會出現煤磨熱風不夠用,或煤磨入口溫度過高還需要開冷風閥的情況。若采取此方案,需從篦冷機上方重新開孔,重新布置通往煤磨的熱風管道,經初步計算,需要花費25萬元左右。


改造方案二:從廢氣管道處開孔加裝管道和電動閥門,與之前的熱風管道匯合通往煤磨沉降室,廢氣管道的煙氣溫度在95℃左右,而煤磨原有的熱風管道人口溫度在450℃左右(下文中將原有的熱風管道稱為高溫管道,新加的管道稱為低溫管道)。通過調整高、低溫管道閥門的開度比例控制煤磨入口溫度。方案可以使冷風閥處于關閉狀態,降低了頭排風機的負荷,同時也減少了原有熱風管道閥門的開度,提高了余熱鍋爐的熱風風量,采用此方案只需要花費3萬元。


方案二對比方案一具有以下優勢:


(1)在窯上發生各種狀況下都可以保證煤磨入口溫度在要求范圍之內。


(2)投資小、工期短。


技改前,原有的工藝布局是通過調整煤磨入磨冷風閥門控制入磨溫度(見圖1),按方案二技改后,從通往窯尾收塵器廢氣管道處開孔,新加管道通往煤磨,經過計算,確定新增加的熱風管道直徑ф1.5m,風速大約為25m/s。新加的熱風管道加熱風閥門,方便控制入磨溫度;管道內壁涂耐磨料,防止管道磨損;熱風管道外部采用海泡石基保溫材料對管道進行保溫,減少熱損。改造后工藝布局見圖2布局見圖3


圖1 原有的工藝布局圖


圖2 改造后的工藝布局圖


圖3 現場布局圖


三、改造效果


系統運行2個多月,各項生產指標明顯改善。


(1)煤磨的冷風閥門只在停磨期間降溫使用,正常運行期間處于全關狀態不再使用,煤磨原有的熱風閥開度正常只需要開40%,新加的熱風閥開度100%,煤磨開機時可以從篦冷機抽取103000m3/h風量(之前為85000m3/h),相應頭排風機減少處理風量103000m3/h。頭排風機轉速降低了150r/min,熟料分布電耗平均降低了1.34kWh/t(見表1)。


表1 熟料分布電耗


(2)煤磨產量從39t/h提高到45t/h,煤磨產量的提高超過了我們的預期,最初僅為了提高余熱發電的發電量,但新加裝的熱風管道不僅提高了發電量,而且增加了煤磨的通風量,煤磨的產量有了大幅度的提高,煤磨分布電耗降低了3.08kWh/t(見表2)。


表2 煤磨分布電耗


(3)余熱鍋爐入口煙溫從380℃提高到450℃,風量從217485m3(標)/h提高到235480m3(標)/h,窯頭AQC鍋爐的用水量提高了4.8t/h,按照1kWh的電量需要消耗5.2kg的用水量計算:4.8×1000+5.2=923kWh,發電負荷平均每小時增加了923kWh,噸熟料發電量提高了3.87kwh(見表3)。


表3 噸熟料發電量


作者:賀旭帥,衛少浩,張雷,雷凱

來源:《新安中聯萬基水泥有限公司》

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