技術 | ф4.2m×13m水泥磨節(jié)能降耗措施
前言
某公司現(xiàn)有兩條熟料生產(chǎn)線和6臺水泥磨,年生產(chǎn)熟料240萬t,年生產(chǎn)水泥450萬t。其中兩臺ф4.2m×13m水泥磨(#1、#2水泥磨)配套ф160-140輥壓機雙圈流粉磨系統(tǒng)于2009年建成投產(chǎn)。投入運行的前三年,兩臺磨機臺時產(chǎn)量一直偏低,電耗高。2012年3月開始,圍繞降低兩臺ф4.2m×13m水泥磨工序電耗進行改造,經(jīng)過近3年的持續(xù)改善,水泥磨臺時產(chǎn)量有了較大幅度的提升,電耗下降明顯。
2009~2011年#1、#2水泥磨的生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表1。
表1 2009~2011年生產(chǎn)P·O 42.5水泥時的生產(chǎn)數(shù)據(jù)
由表1可知,#1、#2水泥磨臺時產(chǎn)量偏低,設計產(chǎn)量180t/h,噸水泥電耗偏高,達38.87kWh/t,設計電耗34kWh/t。存在的主要問題如下:
(1)混合材水分大,物料易堵,嚴重影響磨機系統(tǒng)的產(chǎn)質量。
(2)因受圈流磨工藝限制,水泥顆粒級配分布較窄,細度很低,但水泥比表面積低,熟料和礦渣強度不能有效發(fā)揮,造成熟料電耗高,臺時產(chǎn)量低;
(3)磨機主電機負荷高,接近額定電流;
(4)熟料質量不穩(wěn)定,對磨機臺時產(chǎn)量影響大;
(5)供水供氣系統(tǒng)集中供應,當磨機停機時,由于各臺磨管網(wǎng)相連,水泵和空壓機需相同臺數(shù)運行;
(6)混合材粒度大,不均勻,輥壓機電流波動大,影響輥壓機擠壓效果。
針對以上問題,提出具體改進措施如下:
(1)加強入磨物料的水分管理。主要混合材為石煤渣、石灰石、礦渣。使用的石膏為脫硫石膏,除石灰石外,其他混合材水分較大。P·O 42.5水泥入磨物料水分2.0%左右,入磨物料水分大,配料庫、稱重倉和各下料溜子經(jīng)常堵料,嚴重影響水泥磨系統(tǒng)的臺時產(chǎn)量。將脫硫石膏與氟石膏以1:1的比例摻入,減少石膏水分。且石煤渣來源較復雜,主要有干渣、濕渣和虎霸熱爐渣三大類,其中濕渣占40%左右,濕渣水分15%左右,干渣和虎霸熱爐渣各占30%左右。由于三種物料進場不均勻,指定專人對干熱、濕石煤渣進行搭配攪拌使用,降低了入磨物料水分。通過以上措施入磨物料水分控制在1.0%以下。
(2)建立專職巡檢制度,加強磨機的檢修,提高設備的可靠性。每月專人對水泥磨故障停機次數(shù)及停機故障進行統(tǒng)計分析,分析停機原因,采取措施,減少故障停機次數(shù)。通過將近3年的持續(xù)改善,磨機的運行可靠性系數(shù)從2011年的86.58%提高到目前的98.5%,降低了系統(tǒng)電耗。
(3)加強輥壓機和磨機的精細化管理。重視對輥壓機系統(tǒng)的擠壓效果發(fā)揮,優(yōu)化中控操作,做好對輥壓機系統(tǒng)輥面、側擋板、斜插板等的改進。加強磨內(nèi)工藝管理,定期清理隔倉板、出口篦板,清理變形球和過小的球鍛,提高磨機粉磨效率。
(4)加強熟料質量管理。優(yōu)化生料配方,考核燒成中控員熟料率值和熟料打磨時間,熟料質量得到改善,熟料打磨時間由最初開始45min穩(wěn)定在目前的41~42min,大幅提高了水泥磨的臺時產(chǎn)量。
(5)對磨機的供水供氣系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。原有磨機#1、#2磨和#6磨由4臺22kW水泥泵集中供水,冬天開3臺水泵,夏天開2臺水泵。當其中1臺磨停機時,由于各臺磨管網(wǎng)相連,水泵仍需相同臺數(shù)運行。因此為#1、#2磨選粉機新增兩臺小水泵,分開單獨供水,且#1、#2磨供水管道分開,分磨供水,水泵跟隨磨機開停機。原有磨機全部由1個空壓機站供氣,存在管道長,壓力損失大,加載率低,單位供氣電耗高等問題。優(yōu)化改造內(nèi)容如下:
①混合材破碎系統(tǒng)單獨安裝一臺3m/min變頻空壓機。
②加強管理,減少管道、電磁閥漏氣點和空氣吹灰點。
③磨機儲氣罐安裝電動閥門,隨磨機開停。
改造后,磨機供水供氣電耗顯著下降,改造前后的水氣用電對比見表2。
表2 磨機噸水泥供水供氣改造前后對比(kWh/t)
(6)定期檢測主電機的負荷,降低主電機負荷。每月對主電機的負荷進行檢測,根據(jù)主機負荷和產(chǎn)量情況,保持合理的鋼球裝載量。在不降低產(chǎn)量的同時,降低主電機負荷,降低電耗,同時鋼球耗也大幅降低。磨機鋼球裝載量由2012年的220t下降到200t,磨機主電機負荷由2012年的3150kW下降到2950kW,鋼球耗由每噸35kg/t下降到20kg/t。
(7)對難磨礦渣分別粉磨,降低入磨水分,改善水泥顆粒級配,充分發(fā)揮礦粉活性。利用原1000t/d熟料生產(chǎn)線生料制備系統(tǒng),原有生料均化庫、原料配料站、進料皮帶系統(tǒng)。將原先HRM2200A生料立磨改造成HRM2200S礦渣立式磨,主要改造了分離器、減少風環(huán)面積,提高風環(huán)風速,增加擋料環(huán)高度,新上高濃度氣箱脈沖收塵器,尾排風機,新增礦渣烘干熱風爐,改造原有的原煤破碎系統(tǒng),原有生料均化庫改為礦粉成品庫。新設氣力輸送倉式泵,用以將礦粉輸送至礦粉配料庫(利用原有),在礦粉配料庫底新增兩臺礦粉計量設備,將出庫礦粉與出磨水泥按設定的比例混合,形成水泥產(chǎn)品,由長距離斜槽輸送人水泥成品庫。
礦粉磨投入運行后,磨內(nèi)停摻礦渣,礦粉實現(xiàn)全部外摻,水泥磨臺時產(chǎn)量較改造前提高10%左右,噸水泥綜合電耗下降2kWh/t左右,P·O 42.5水泥改造前后數(shù)據(jù)對比見表3。
表3 改造前后數(shù)據(jù)對比
(8)摻加礦粉后,調(diào)整磨內(nèi)隔倉板、出口篦板,調(diào)整鋼球級配,提高磨內(nèi)物料流速。摻加礦粉后,水泥顆粒級配得到改善,水泥產(chǎn)量提高,磨機內(nèi)部流速偏慢,隔倉板、出口篦板出料不暢。為此將隔倉板中心圈篦縫和出口篦板篦縫的尺寸由4mm改為6mm,將隔倉板外三圈的盲板改為有篦縫的,揚料板加寬2mm,增加隔倉板的過料能力。為加快磨內(nèi)物料流速,調(diào)整磨機級配,見表4。
表4 磨機級配調(diào)整情況
頭倉增加ф30mm球,取消ф17mm球,平均球徑由20.3mm增加到24.7mm;二倉增加ф14mm×16mm鋼鍛,取消ф10mm×12mm鋼鍛,平均球徑由10.8mm增加到12.8mm,同時為增加二倉研磨能力,在二倉增加了5排活化襯板。經(jīng)過調(diào)整后,磨機臺時產(chǎn)量提高約6t/h。
(9)降低入輥壓機石煤渣和石灰石的粒度,減少輥壓機振動,提高輥壓機擠壓效果。石煤渣堆棚原在廠區(qū)外,進廠的石煤渣過磅后卸人堆棚進行預搭配貯存,搭配好的石煤渣以汽車短駁到廠區(qū)顎式破碎機進行破碎輸送入配料庫貯存,石煤渣短駁輸送揚塵大,顎式破碎機破碎好的顆粒較大,輥壓機運行不穩(wěn),電流波動大。2014年10月在廠區(qū)新建堆棚和篩分加錘破系統(tǒng),降低入輥壓機石煤渣和石灰石的粒度,減少輥壓機振動,提高了輥壓機擠壓效果。改造后,輥壓機做功電流目前穩(wěn)定在額定電流的60%~70%左右,大大提高了輥壓機的做功效率。
經(jīng)過近3年持續(xù)優(yōu)化改善,公司兩臺ф4.2m×13m水泥磨改造前后的主要技術指標對比見表5,水泥磨臺時產(chǎn)量提高60t/h左右,生產(chǎn)P·O 42.5水泥工序電耗下降9kWh/t左右,取得了很好的經(jīng)濟效益。
表5 改造前后生產(chǎn)P·O 42.5水泥技術指標
作者:周春榮,毛日存
來源:《江山南方水泥有限公司》
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