技術(shù) | 第四代篦冷機(jī)篦床改造舊篦冷機(jī)
篦冷機(jī)是水泥廠熟料燒成系統(tǒng)的重要主機(jī)設(shè)備,其主要功能是冷卻、輸送水泥熟料,為回轉(zhuǎn)窯及分解爐等提供熱空氣。“紅河”、“堆雪人”、燒篦板、斷螺栓、掉篦板和熟料冷卻不均勻是篦冷機(jī)存在的主要問(wèn)題,是制約生產(chǎn)線連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。隨著新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)和裝備的迅速發(fā)展,以及水泥熟料篦冷機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步,高效能、運(yùn)行可靠的熟料篦冷機(jī)成為確保系統(tǒng)生產(chǎn)能力的關(guān)鍵。為實(shí)現(xiàn)篦冷機(jī)的高性能,篦床的設(shè)計(jì)是關(guān)鍵,篦床是整個(gè)篦冷機(jī)的核“芯”,因此針對(duì)某些現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況考慮,可以保留篦冷機(jī)外部設(shè)備,用某集團(tuán)設(shè)計(jì)研發(fā)的Sinowalk第四代篦冷機(jī)篦床更換舊篦床,快速換“芯”,完美實(shí)現(xiàn)改造需求。
某公司采用的是國(guó)內(nèi)某廠步進(jìn)式篦冷機(jī),該篦冷機(jī)主要存在以下問(wèn)題:
(1)篦床段節(jié)梁經(jīng)常斷開(kāi),液壓缸底座開(kāi)裂,凹凸密封撕裂,銅套磨損極快,需要頻繁更換備件。
(2)液壓系統(tǒng)可靠性差,漏油滲油嚴(yán)重,業(yè)主需要長(zhǎng)期大量地訂購(gòu)備件進(jìn)行維護(hù)。
(3)潤(rùn)滑系統(tǒng)老化,由于工況的特殊,選用的分配管路形式不合適,導(dǎo)致使用壽命均偏短,而且整體潤(rùn)滑點(diǎn)偏多,很多潤(rùn)滑點(diǎn)不能順利出油進(jìn)行潤(rùn)滑。
(4)控制系統(tǒng)簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)的程序達(dá)不到自動(dòng)智能控制,甚至在生產(chǎn)過(guò)程中,控制系統(tǒng)發(fā)生紊亂后,重啟復(fù)位也很難奏效,業(yè)主只能人工操作液壓系統(tǒng)。
(5)篦冷機(jī)工藝參數(shù)設(shè)置不合理,系統(tǒng)的熱回收效率、二次風(fēng)溫低,出料溫度高,不能滿足工藝生產(chǎn)的需要。
總之,目前現(xiàn)場(chǎng)冷卻機(jī)已經(jīng)完全不能滿足生產(chǎn)所需要的可靠性和穩(wěn)定性,工藝性能也不能滿足燒成系統(tǒng)的需求,需要改造升級(jí)。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查和測(cè)繪,考慮采用該集團(tuán)的Sinowalk400系列第四代步進(jìn)式篦冷機(jī)進(jìn)行改造。由于Sinowalk400系列步進(jìn)式篦冷機(jī)主機(jī)設(shè)備采用模塊化設(shè)計(jì)和安裝,單列寬度為400mm,單個(gè)段節(jié)梁為2000mm,因此可以針對(duì)不同產(chǎn)量或面積進(jìn)行靈活組合,非常方便。該集團(tuán)針對(duì)該生產(chǎn)線篦冷機(jī)存在的問(wèn)題,并結(jié)合實(shí)際情況,在仍能利舊的情況下,保留原有設(shè)備,將此次改造方案定為換“芯”改造,將原有篦冷機(jī)內(nèi)部篦床更換為Sinowalk400-9×11第四代步進(jìn)式篦冷機(jī),同時(shí)保留原上、下殼體和破碎機(jī),對(duì)液壓、潤(rùn)滑、控制進(jìn)行部分改造和升級(jí)(見(jiàn)表1)。
表1 改造方案
四、改造實(shí)施
4.1 篦床主機(jī)快速安裝
Sinowalk400篦冷機(jī)的活動(dòng)篦床結(jié)構(gòu)為一段水平式。在拆除原有篦冷機(jī)以后,從篦冷機(jī)后部的破碎機(jī)端面將新篦床運(yùn)送進(jìn)篦冷機(jī)殼體內(nèi)(如圖1)。由于該集團(tuán)的Sinowalk400系列步進(jìn)式篦冷機(jī)采用整體模塊化設(shè)計(jì)和安裝,因此發(fā)貨時(shí)將篦床一分為二,在現(xiàn)場(chǎng)只需要對(duì)兩段篦床進(jìn)行吊裝和對(duì)接(如圖2)即可完成80%的篦床安裝工作,安裝工期非常短,安裝難度很低。篦床安裝完后,對(duì)其進(jìn)行緊固加強(qiáng),確保機(jī)械主機(jī)的運(yùn)行可靠。
圖1 篦床從破碎機(jī)端送進(jìn)殼體內(nèi)部
圖2 兩段篦床對(duì)接安裝完成
4.2 液壓系統(tǒng)精益求精
液壓系統(tǒng)是篦冷機(jī)運(yùn)行的動(dòng)力來(lái)源,運(yùn)行可靠極為重要,如果驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題,整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率將難以保證。原液壓系統(tǒng)采用的4臺(tái)電機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中未出現(xiàn)故障,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)也無(wú)問(wèn)題,經(jīng)綜合考慮,仍采用原4臺(tái)舊電機(jī),保留動(dòng)力系統(tǒng)不變;現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)原有油箱,加熱、冷卻、過(guò)濾系統(tǒng)均完好,保留使用。此次改造采用新型負(fù)載敏感液壓系統(tǒng),相對(duì)于原液壓系統(tǒng)能夠節(jié)能47%。改造時(shí)液壓站整體發(fā)貨至現(xiàn)場(chǎng),通過(guò)軟管與原有系統(tǒng)連接,保證了安裝的快速和高效。同時(shí)整個(gè)液壓系統(tǒng)采用最優(yōu)化的密封形式和高質(zhì)量密封圈,實(shí)現(xiàn)了液壓系統(tǒng)零泄露(如圖3)。
圖3 利舊改造后的液壓站臺(tái)
4.3 潤(rùn)滑系統(tǒng)化繁就簡(jiǎn)
原有潤(rùn)滑系統(tǒng)采用雙線集中潤(rùn)滑,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),原有加油泵和潤(rùn)滑泵完全可以使用,因此保留現(xiàn)有的加油泵和潤(rùn)滑泵,同時(shí)對(duì)現(xiàn)有的潤(rùn)滑管路進(jìn)行部分整改,以滿足新篦床的潤(rùn)滑。原設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)達(dá)到上千個(gè),而且潤(rùn)滑管采用8mm膠管,尤其在篦冷機(jī)風(fēng)室內(nèi)溫度偏高的情況下老化速度非常快,很多潤(rùn)滑管路都已經(jīng)不出油甚至斷裂。這次改造更換了新的分配器,更換了與新篦床匹配的接頭,并采用金屬網(wǎng)套的軟管形式,保證了潤(rùn)滑的充分和可靠,同時(shí)降低潤(rùn)滑點(diǎn)40%。
4.4 控制系統(tǒng)人工智能
原篦冷機(jī)的控制程序功能比較簡(jiǎn)單,不能實(shí)現(xiàn)油缸平穩(wěn)運(yùn)行,也沒(méi)有故障識(shí)別等功能。由于原PLC及數(shù)字量和模擬量輸入與輸出模塊都可使用,因此只需在原有硬件設(shè)備基礎(chǔ)上添置很少部分的元器件,更換修改新的液壓站控制程序即可。
在考慮液壓系統(tǒng)的特性下,在程序中設(shè)計(jì)了加、減速斜坡(如圖4),這樣油缸在啟停時(shí)不會(huì)因?yàn)殚y口的突然開(kāi)關(guān)而造成巨大的沖擊,確保了油缸運(yùn)動(dòng)過(guò)程的平穩(wěn)和順暢,使得系統(tǒng)的可靠性有了極大提高。
圖4 新程序中設(shè)計(jì)的油缸運(yùn)動(dòng)速度曲線
新程序充分考慮了系統(tǒng)的容錯(cuò)模式,在確保系統(tǒng)順利平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,出現(xiàn)故障模式時(shí)能夠自行處理故障,也可以單獨(dú)屏蔽某一列,而不影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行。
4.5 工藝性能完全達(dá)標(biāo)
在水泥工藝生產(chǎn)線上,任何設(shè)備的最終目的都是服務(wù)于工藝要求,篦冷機(jī)也一樣,作為燒成系統(tǒng)中的關(guān)鍵主機(jī)設(shè)備,其最終目標(biāo)是滿足燒成工藝的要求,只有完全滿足了工藝燒成的需求,才是一臺(tái)好的篦冷機(jī),如果不能充分滿足工藝燒成的需求,任何其他的技術(shù)保障和性能參數(shù)都毫無(wú)意義。
經(jīng)改造后,公司水泥產(chǎn)量逐漸增加,最終穩(wěn)定在4000t/d,完全超出了業(yè)主改造預(yù)想的產(chǎn)量,同時(shí),熱回收效率也有極大提高。二次風(fēng)溫穩(wěn)定在1200℃以上,出料冷卻溫度在100℃左右,高溫段的熱回收效率達(dá)到了75%以上,完全滿足了窯內(nèi)煅燒的需求,節(jié)能高效地實(shí)現(xiàn)了篦冷機(jī)的冷卻和輸送功能。
此次改造計(jì)劃安排非常緊湊合理,從停窯拆除到篦冷機(jī)安裝總共18d,本次篦冷機(jī)換“芯”改造,周期短,投入低,效果明顯。
作者:汪偉1,王清虎2,李桐斌1,陳學(xué)勇1
來(lái)源:1《中材裝備集團(tuán)有限公司》,2《河南省新鄉(xiāng)市振新水泥有限公司》
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