技術(shù) | CRM4622立磨提產(chǎn)降耗調(diào)整
概述
某廠#5立磨為CRM4622礦渣立磨,采用2+2布局(2個主輥,2個副輥),電機(jī)功率3550kW,2013年投產(chǎn),運(yùn)行一年后,臺時產(chǎn)量90t/h,電耗45kWh/t,對標(biāo)國內(nèi)同行業(yè)立磨,#5立磨粉磨效率較低,能耗較高(全國一線水平在37~39kWh/t)。結(jié)合萊歇立磨、天津院立磨磨機(jī)各部件尺寸,以及多年立磨使用經(jīng)驗,對#5立磨進(jìn)行了一系列調(diào)整,效果較好,以下對此作一介紹。
(1)降低擋料圈高度。擋料圈初始安裝高度為245mm,料層厚度約為60mm,輥套與磨盤的擠壓力無法充分將物料粉碎。經(jīng)實驗表明,擋料圈高,料層厚,粉磨效率低;擋料圈低,料層薄,磨機(jī)振動大,回料量大。最終將擋料圈高度調(diào)整為220mm,此時料層厚度約為40mm,料層厚度下降,單位時間內(nèi)作用在輥套與磨盤之間的物料大大減小,物料粉碎較為徹底,大大提高了磨機(jī)的研磨能力。
(2)減小擋料圈與輥套大端之間的距離。擋料圈與輥套大端之間的初始安裝距離約為50mm,隨使用磨損增加至70mm,造成物料在經(jīng)過擋料圈大端時不能很好的停留。經(jīng)過測量計算,將擋料圈底部焊接起高70mm,控制擋料圈與輥套大端之間的距離在20mm左右,見圖1。既能保證輥套與擋料圈不直接發(fā)生碰撞,也能延長物料通過此部位的時間,更能使物料得到充分的研磨。
圖1 擋料圈底部焊70mm臺階
(3)減小噴口環(huán)與磨盤之間的間隙。長時間生產(chǎn)過程中,噴口環(huán)與磨盤之間的間隙由初始安裝的10mm磨損至20mm,造成通過此部位的通風(fēng)量增加,通過噴口環(huán)的風(fēng)量減少,風(fēng)速降低,不能很好的打散磨盤與輥套研磨形成的料餅。經(jīng)調(diào)整最終將此部位間隙調(diào)整至5~10mm(如果調(diào)整至5mm以內(nèi),磨盤與噴口環(huán)發(fā)生碰撞,造成設(shè)備損傷),磨內(nèi)能夠形成良好的螺旋風(fēng),提高了物料的打散效果,提高了通過選粉機(jī)的物料量,最終產(chǎn)量得到了提高。
(4)重新調(diào)整噴口環(huán)通風(fēng)面積。前期我們在磨機(jī)噴口環(huán)位置開孔(8個)測風(fēng)速,測得風(fēng)速在15~60m/s波動,磨內(nèi)通風(fēng)較為雜亂,分析原因就是部分噴口環(huán)被封堵。通過計算,我們先將封堵的噴口環(huán)全部打開,然后整圈均勻的封堵1/3。保證了磨內(nèi)噴口環(huán)各個點的風(fēng)速均勻、物料打散效果良好。
(5)優(yōu)化輥套、磨盤焊接尺寸及焊接過程。因采購的輥套規(guī)格不一,根據(jù)分廠使用經(jīng)驗,對輥套制定標(biāo)準(zhǔn):距離小端600mm位置輥套周長為7322mm、半徑1165.92mm,距離小端200mm位置輥套周長為6821mm、半徑1086.15mm,角度78.5°,R弧半徑為70mm。磨盤焊接時,首先將磨盤按要求焊接平整,然后在研磨區(qū)0~300mm位置焊補(bǔ)2層(4~5mm),增加高效率研磨時間。
輥套磨盤焊接后必須嚴(yán)格按照以下要求進(jìn)行驗收:
(1)對比2個輥套外形尺寸是否一致。
(2)焊接過程中每層對焊渣打磨,焊補(bǔ)完后對輥套、磨盤打磨平整。
(3)磨輥焊完后用角度尺測量焊接面是否平整,磨盤焊完后,檢查磨盤是否焊接平整。
(4)落下主輥,輥套大端與磨盤研磨區(qū)域(0~300mm)沒有間隙。
該廠#5立磨臺時產(chǎn)量由90t/h提高至120t/h(喂料量最高145t/h)。電耗由45kWh/t降至35kWh/t,僅電耗這一項,每噸微粉降低制造成本7元左右,每年#5立磨節(jié)省電耗節(jié)省400多萬元。
作者:韓瑞,李國近,劉文敬
來源:《山東魯碧建材有限公司》
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