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技術 | 煤磨原煤倉技改為吊倉的應用效果

來源:《山東泉興水泥有限公司》 發布日期:2021/4/23 編輯:張翀
核心提示:煤磨原煤倉技改為吊倉的應用效果

引言


某公司煤磨使用ф4.0m×(7.5+3.5)m球磨機,設計臺時產量為45~48t/h,功率1600kW,磨機工作轉速16.65r/min。其原煤倉一般設計為倒錐形物料倉,由于錐形倉底部下料口尺寸受皮帶秤皮帶寬度(600mm)的限制,尤其是夏季雨水多更為明顯,原煤水分大,料倉容易出現物料掛壁現象。在使用過程中,斷料頻繁,易抽芯,需專人監護。下料不暢造成袋收塵器出口溫度超出控制范圍,嚴重影響磨機、袋收塵系統的安全運行。


一、存在問題


針對煤濕抽芯、掛壁斷料現象,我們先在錐體處加裝空氣炮,斷料時人工振打。當斷煤嚴重振打頻繁時,由于物料上下落差高,在空氣炮氣體噴吹作用下,原煤下落過程沖擊皮帶秤,造成原煤四處飛濺,還導致尾部滾筒包煤,清掃器短時間不能將原煤清走,嚴重斷料時惡性循環。這種現象既保證不了磨機的產量,也不利于皮帶秤的安全運行,需要停機人工清理,周圍環境也無法保持,工人勞動強度大,煤粉倉沒有充足的煤粉,影響窯系統持續穩定運行。正常運行數據與斷料時數據對比見表1


表1 正常運行數據與斷料時數據對比


二、技術改造


利用2015年6月檢修,我們在原煤秤下料口向上5m處增設平臺,6等分此處原煤倉體,使用厚度16mm鋼板上下對稱加焊法蘭并加固,使用6組M42mm×900mm的雙頭螺栓固定,兩端使用雙螺母防松;將上下法蘭中間倉體割斷,使其形成懸掛吊倉,螺栓為懸掛構件,下半部分倉體加高200nlnl,防止溢煤;同時在吊倉下部分加裝一臺2.2kW振打電機,取消空氣炮;倉體內部安裝滑料樹脂板;在皮帶秤下料出口500mm處,加裝一重錘式感應器,與振打電機加裝連鎖,并連接中控,正常運行重錘始終與原煤接觸,當原煤斷料時,重錘垂直懸掛,接近開關接收信號后傳輸給振打電機,振打電機自動振打,待下料后,原煤與重錘接觸后,振打停止,如此反復振打,實現自動下料。


改造前后的原煤倉結構見圖1,吊倉加高部分見圖2


圖1 改造前后的原煤倉結構


圖2 吊倉加高部分


三、改造效果


經過改造應用至今,磨機運行穩定,再沒有發生斷料現象。穩定了窯系統的工藝煅燒,解決了因原煤斷料造成的磨機空運行,有效地控制了袋收塵器的出口溫度,極大程度地降低了工人勞動強度。目前該方案已推廣到調配庫物料倉使用。改造效果詳見表2


表2 原煤倉改造前后數據對比


作者:姜德生,褚衍朋,徐基軍,梁孝華,呂東海

來源:《山東泉興水泥有限公司》

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