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技術 | 篦冷機二段熟料壓床故障的分析與處理

來源:《棗莊市沃豐水泥有限公司》 發布日期:2021/5/11 編輯:張翀
核心提示:篦冷機二段熟料壓床故障的分析與處理

引言


某公司5000t/d熟料預分解窯水泥生產線于2008年3月投產,當前燒成系統熟料產量5600t/d左右。該燒成系統配套篦冷機型號為NC39325推動式篦式冷卻機,該篦冷機為三段液壓傳動,篦速4~25r/min。生產10余年來,于2019年4月發生了第一次壓床事故,導致燒成系統停窯8.8h。本文就對本次壓床事故進行分析,并總結處理方法。


一、事故概況


2019年4月5日中班燒成系統正常運行中,喂料量420t/h,窯速3.95r/min,篦冷機篦速12.5/13.7/24.3r/min,19:01篦冷機二段篦速出現小幅波動,篦速給定13.7r/min,反饋波動到11r/min。油壓之前一直低于8MPa,在正常范圍內,19:02篦速反饋由11r/min左右波動到7r/min,二段運行的油壓在0~8.95MPa之間(見圖1),在19:04時篦速反饋進一步降低到3r/min,19:04操作員聯系現場巡檢檢查二段運行狀況,巡檢到現場后發現二段液壓缸已停止不動。窯速由3.85r/min降到3.0r/min,19:07篦冷機二段跳停。19:10一段跳度較停,窯減產到300t/h,窯速降到1.0r/min,19:15窯減產到260t/h,窯速降到0.6r/min,19:27系統止料操作。現場電氣人員檢查控制系統,機修人員檢查篦下室和液壓缸情況。打開三段入孔門發現二段的料層為正常厚度在650~700 mm之間,在一二段連接處料層稍厚些。


圖1 二段篦床停機前后的篦速及壓力趨勢圖


二、現場處理過程


(1)電氣復位處理,數次開啟二段未能成功,電氣柜上反饋“70s內無限位信號”的報警,檢查限位開關并無異常。


(2)更換液壓缸。因判斷液壓缸有串缸現象,限位信號安裝在北側,先更換了北側液壓缸,更換后沒有能夠正常開啟。對南側液壓缸又進行了更換,仍然沒有開啟成功。


(3)篦床清料。在更換完液壓缸沒有效果后,對二段篦床尾部的熟料向三段清理,清理有5 m長度后,再次啟動篦床,二段成功開啟。


三、原因分析及處理措施


3.1 原因分析


篦冷機二段跳停時,油壓最高8.95MPa,并不高,通過觀察壓力曲線圖,發現油壓在最高反饋到8.95MPa(4~8.95MPa)時持續了近2min ,沒有反饋超過8.95MPa的壓力。根據生產運行經驗,二段油壓在12MPa以下都屬于正常范圍,為什么現在最高只能達到8.9MPa呢?在排除篦床內部傳動系統故障后,認為篦冷機二段篦床跳停原因如下:


(1)液壓缸缸體內滲,活塞密封磨損造成供油竄油,需更換液壓缸解決。


(2)篦冷機柱塞泵柱塞磨損,帶來供油量不足,壓力不夠,需更換新油泵。


(3)比例閥閥組中單向閥及溢流閥損壞,造成內滲后壓力不足。


結合以上三方面的原因,首先更換液壓缸后沒有效果,排除密封損壞,事后液壓缸解體檢查,也發現缸體內密封沒有損壞,不存在內漏情況。再對二段液壓油路鎖死進行保壓試驗,油泵壓力調試正常,供油壓力達到18MPa,排除油泵原因。進行比例閥溢流調整試驗時,供油壓力不足10MPa,壓力偏低太多,認為事故原因即由該溢流閥引起。篦床上清理一部分熟料后,雖能正常開啟運行,但如果繼續使用該溢流閥,在篦床料量稍多、負荷偏大時仍會出現供油壓力不足,仍然會導致二段壓床事故發生,導致系統無法正常運行。


3.2 處理措施


更換溢流閥,運行過程中二段壓力由故障前的最高8.95MPa達到12MPa左右。


四、結束語


篦冷機液壓系統中的元器件在運行周期偏長后,停機期間應及時校檢閥組的運行狀態,防止因內部磨損老化引起工作效率的下降。通過此次事故的處理,我們在如何快速地進行液壓系統的故障原因排除上積累了經驗,為設備的穩定高效運行提供了保障。



作者:蔣猛,秦汝玉,邱泓龍

來源:《棗莊市沃豐水泥有限公司》

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