技術(shù) | 降低水泥粉磨電耗的改造實(shí)踐
前言
某公司現(xiàn)有水泥磨7臺,粉磨工序電耗總體偏高,各磨機(jī)系統(tǒng)配置見表1,通過采取一系列技改措施后,系統(tǒng)電耗明顯降低。現(xiàn)以2號水泥磨為例對技改情況進(jìn)行介紹。
2號水泥磨系統(tǒng) 2017 年 1~9 月平均電耗為33.80kW·h/t,通過改善輥壓機(jī)做功、調(diào)整研磨體級配、降低裝載量、加強(qiáng)粉磨工藝管理等,電耗降至29.02kW·h/t。
一、2號水泥磨系統(tǒng)改造前的運(yùn)行情況及存在問題
2號水泥磨2017年1~9月的運(yùn)行情況見表2。
從表2可以看出,2號水泥磨主電機(jī)電流、水泥粉磨工序電耗偏高,選粉機(jī)選粉效率偏低,循環(huán)負(fù)荷偏高。該磨機(jī)系統(tǒng)主要存在以下問題:
(1)入輥壓機(jī)物料粒度偏粗。
(2)輥壓機(jī)穩(wěn)料倉下料管未設(shè)置1.5~2m的垂直直管,輥壓機(jī)輥面磨損嚴(yán)重。
(3)入磨物料細(xì)度偏粗。
(4)磨機(jī)主電機(jī)負(fù)荷高,變形鋼球多。
(5)磨尾除塵器處理風(fēng)量偏小,影響磨尾O-SEPA選粉機(jī)選粉效率。
(6)配料秤計(jì)量不穩(wěn)定。
(7)粉磨工藝管理不完善。
2.1 降低入輥壓機(jī)混合料粒度
2號磨混合料由濕石煤渣、干石煤渣、砂巖、石灰石和選礦粉等組成。濕石煤渣、干石煤渣、砂巖和選礦粉等物料經(jīng)鏟車混合后,先入PCF1616破碎機(jī)破碎,再入烘干機(jī)烘干,最后入混合料配料庫。石灰石經(jīng)PCF1616破碎機(jī)破碎后直接入石灰石配料庫。
進(jìn)廠砂巖水分偏高,破碎機(jī)篦縫偏大(12cm),出破碎機(jī)粒度最大的原料為石灰石。為降低物料粒度,一方面控制進(jìn)廠砂巖的質(zhì)量,一方面將破碎機(jī)篦縫降至6cm。為保證生產(chǎn)的正常穩(wěn)定運(yùn)行,需定期檢查錘頭磨損情況,及時(shí)進(jìn)行錘頭翻面和更換;加大破碎機(jī)內(nèi)部襯板和排鐵門檢查頻次,及時(shí)消除漏料,減小入輥壓機(jī)混合料粒度,避免輥壓機(jī)磨輥遇大塊物料被瞬間撐開,大量物料未受擠壓的情況。
2.2 改善輥壓機(jī)擠壓效果
對于ϕ4.2m×13m的水泥磨來說,RP140-110輥壓機(jī)處理物料能力偏弱,另外,由于輥壓機(jī)穩(wěn)流倉下料管存在一定的設(shè)計(jì)缺陷,料倉錐體下料口與輥壓機(jī)進(jìn)料口不在同一條中心線上,導(dǎo)致出輥壓機(jī)細(xì)粉量不能滿足磨機(jī)需求,影響粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量。
經(jīng)研究,決定對輥壓機(jī)穩(wěn)流倉下部錐體和垂直段下料管進(jìn)行改造,改造后垂直段下料管長度達(dá)到1.5m;對磨損嚴(yán)重的輥面清理后重新堆焊;恢復(fù)使用輥壓機(jī)喂料裝置,使輥壓機(jī)壓力穩(wěn)定在 8.5~9.5MPa之間。
通過采取上述措施,出輥壓機(jī)物料0.08mm篩篩余由83.6%下降至77.3%,輥壓機(jī)負(fù)荷由57%上升至65%,擠壓效果明顯改善。
2.3 降低入磨物料細(xì)度
通過改進(jìn)V型選粉機(jī)布料裝置,修復(fù)V型選粉機(jī)內(nèi)部揚(yáng)料板和導(dǎo)風(fēng)板,清理V型選粉機(jī)系統(tǒng)旁通放風(fēng)收塵器和風(fēng)管,及時(shí)排出系統(tǒng)水汽。結(jié)合前述提高輥壓機(jī)擠壓效果的改造措施,入磨物料0.08mm篩篩余由38%下降至30%。
2.4 改善磨機(jī)研磨體級配和工況
將磨損嚴(yán)重的2號磨第2、3、4圈磨尾篦板從內(nèi)向外進(jìn)行更新,防止磨尾篦板堵塞。一倉倒倉清理鋼球,同時(shí)挑出部分ϕ40mm~ϕ50mm大球,平均球徑控制在ϕ28.5mm,鋼球填充率由31.46%降至28.38%;二倉加入新鋼球配球,加球情況如下:ϕ20mm20t,ϕ17mm66t,ϕ15mm63t,合計(jì)149t,平均球徑為16.56mm,鋼球填充率由33.05%降至28.09%。
雖然磨機(jī)研磨體裝載量下降,但研磨能力增強(qiáng),主電機(jī)電流由198A降至178A,電機(jī)負(fù)荷下降8%。同時(shí),消除了碎研磨體堵塞磨尾篦板的現(xiàn)象。
另外,為避免粗顆粒物料和雜物進(jìn)入2號磨二倉堵塞磨尾篦板,更換磨機(jī)一倉至二倉中心通風(fēng)圈篦板,篦縫由10mm降低至4mm。
2.5 提高磨尾O-sepa選粉機(jī)的選粉效率
將磨尾收塵器中間4排收塵濾袋的長度由3.0m改為3.5m,增加過濾面積320㎡,減小收塵器阻力。定期檢查和維護(hù)選粉機(jī)進(jìn)料斜槽和磨尾收塵器工作情況,保證循環(huán)負(fù)荷穩(wěn)定在170%左右。更換磨尾O-SEPA選粉機(jī)內(nèi)部導(dǎo)風(fēng)葉片和密封圈,選粉機(jī)選粉效率由50.01%上升至60.20%。
2.6 定期標(biāo)定配料秤
每班檢查庫底配料秤,及時(shí)清理積料,計(jì)量配料秤每月標(biāo)定一次。當(dāng)配料秤計(jì)量顯示異常時(shí),增加標(biāo)定頻次,確保計(jì)量準(zhǔn)確性,以利于指導(dǎo)生產(chǎn)。
2.7 完善磨機(jī)工藝管理
完善《水泥磨工藝管理規(guī)范》,推進(jìn)精細(xì)化管理,優(yōu)化中控操作方法,加強(qiáng)質(zhì)量管理部門和粉磨車間的溝通;規(guī)范輥壓機(jī)輥面、邊側(cè)板檢查和維護(hù)頻次,規(guī)范工藝參數(shù)(包括出輥壓機(jī)物料粒度、入磨物料粒度、V型選粉機(jī)分選效率,出磨物料細(xì)度、回粉細(xì)度、成品細(xì)度、磨機(jī)選粉機(jī)效率、循環(huán)負(fù)荷等)、主機(jī)設(shè)備負(fù)荷(輥壓機(jī)負(fù)荷、磨機(jī)負(fù)荷、風(fēng)機(jī)負(fù)荷等)等檢測(采集)頻次,規(guī)范磨內(nèi)檢查、篩余曲線制作頻次。
通過優(yōu)化輥壓機(jī)、磨機(jī)系統(tǒng)的參數(shù)配置,加強(qiáng)粉磨設(shè)備和工藝管理,結(jié)合日常優(yōu)化改進(jìn),2號水泥磨系統(tǒng)水泥粉磨工序電耗由改造前的33.80kw·h/t下降至改造后的29.02kw·11/t,本次技術(shù)改造達(dá)到了預(yù)期的效果。
作者:邢愚,戴建盛,樓美善
來源:《浙江虎鷹水泥有限公司》
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