技術(shù) | 某公司煤磨粉磨提產(chǎn)降耗技改措施
引言
某公司2500t/h生產(chǎn)線煤磨系統(tǒng)采用ф2.8m×8m管磨,設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量17t/h,公司水泥窯預(yù)熱器系統(tǒng)改造為高固氣比系統(tǒng)后,窯產(chǎn)能提升到了2600t/h以上,為此公司對(duì)煤磨內(nèi)部進(jìn)行了同步技術(shù)改造,改造后煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到20t/h以上,滿足了水泥窯需求,取得了一定成效。
1.1 煤磨運(yùn)行中存在的問(wèn)題
該公司ф2.8m×8m風(fēng)掃閉路煤磨系統(tǒng)主要設(shè)備配置如下:磨內(nèi)有三倉(cāng),一倉(cāng)烘干倉(cāng)長(zhǎng)2450mm,二倉(cāng)破碎倉(cāng)長(zhǎng)1700mm,三倉(cāng)研磨倉(cāng)長(zhǎng)3400mm;煤磨主電機(jī)功率500kW,煤磨引風(fēng)機(jī)型號(hào)BB24SI1650D、配套電機(jī)功率160kw,流量50000m3/h,全壓8500Pa。臺(tái)時(shí)產(chǎn)量16~17t/h,全年產(chǎn)能低,煤粉細(xì)度和水分合格率差、運(yùn)轉(zhuǎn)率高,電耗高,成為制約水泥窯煅燒、影響水泥窯產(chǎn)量進(jìn)一步提升的瓶頸。分析原因:
(1)烘干倉(cāng)揚(yáng)料板結(jié)構(gòu)不合理,不能充分揚(yáng)起原煤,無(wú)法實(shí)現(xiàn)原煤與熱風(fēng)的充分交換,增大喂煤量后,煤磨的出磨水分較難控制。
(2)煤磨內(nèi)研磨體級(jí)配不合理、整體裝載量不足,二倉(cāng)破碎能力相對(duì)較低,三倉(cāng)研磨能力相對(duì)充足,破碎與研磨能力不匹配等問(wèn)題,嚴(yán)重影響了煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的提高。
1.2 煤磨磨內(nèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)改造
為提高煤磨生產(chǎn)能力,對(duì)煤磨磨內(nèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,對(duì)研磨體級(jí)配重新進(jìn)行調(diào)整。
(1)縮短烘干倉(cāng)的長(zhǎng)度,把烘干倉(cāng)長(zhǎng)度由2450mm縮短到2055mm,并在現(xiàn)在長(zhǎng)度方向635mm孔中心距之間再增加一個(gè)螺栓孔,孔中心距為317.5mm,方便改進(jìn)揚(yáng)料板形狀并固定,烘干倉(cāng)結(jié)構(gòu)改造前后見(jiàn)圖1。
(2)加長(zhǎng)破碎倉(cāng)的長(zhǎng)度。目前破碎倉(cāng)長(zhǎng)度1700mm,明顯破碎能力不足,不能滿足提產(chǎn)的破碎能力要求,把破碎倉(cāng)長(zhǎng)加長(zhǎng)到2140mm,這樣與研磨倉(cāng)長(zhǎng)的比例比較合理,使磨內(nèi)破碎與研磨能力相對(duì)平衡。
(3)出磨煤粉細(xì)度偏粗,增大選粉機(jī)循環(huán)負(fù)荷,降低了選粉效率,致使回粉量偏多,造成粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量偏低,為了能在正常出風(fēng)量操作時(shí)能控制好磨內(nèi)物料流速,減少了單層隔倉(cāng)板的篦縫個(gè)數(shù),達(dá)到控制破碎倉(cāng)物料流速的目的,延遲物料在破碎倉(cāng)的時(shí)間,減輕研磨倉(cāng)的負(fù)荷,二倉(cāng)隔倉(cāng)板改造前后見(jiàn)圖2。
(4)將一倉(cāng)原雙波襯板改成破碎能力較強(qiáng)的提升溝槽階梯襯板(見(jiàn)圖3),在相同級(jí)配裝載量時(shí),破碎能力增強(qiáng),本次改造后,破碎倉(cāng)、研磨倉(cāng)研磨體級(jí)配裝載量要重新調(diào)整,使填充率達(dá)到26%一28%。以增加原煤喂料量。
(5)改變擋料圈的形狀和長(zhǎng)度,改內(nèi)圈圓環(huán)狀為蓮花瓣?duì)?/strong>,增強(qiáng)鋼鍛三維運(yùn)動(dòng)效果,把最后一圈擋料圈改成半實(shí)心擋料圈,調(diào)節(jié)研磨倉(cāng)的流速,控制煤粉出磨細(xì)度,減少選粉機(jī)回粉量。改造后擋料圈比原擋料圈加長(zhǎng)180mm,改原14等分為28等分,便于從入孔蓋口進(jìn)筒體內(nèi),原擋料圈墊圈不需要更換。擋料圈改造前后見(jiàn)圖4。
(6)改進(jìn)磨內(nèi)研磨體級(jí)配。根據(jù)磨內(nèi)通風(fēng)強(qiáng)、流速快,循環(huán)負(fù)荷較高的特點(diǎn),將二倉(cāng)填充率設(shè)定比三倉(cāng)低2%,有利于煤粉延長(zhǎng)磨內(nèi)停留時(shí)間,降低出磨煤粉細(xì)度,提高選粉效率。
另外,鑒于原煤顆粒較為穩(wěn)定和二倉(cāng)襯板已更換為提升溝槽階梯的原因,將二倉(cāng)裝載量設(shè)定為15t,平均球徑58.5mm,三倉(cāng)裝載量設(shè)定為25t,平均球徑18.6mm(見(jiàn)表1),實(shí)現(xiàn)破碎能力和研磨能力的平衡,有利于磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的提升。
表1 改造后的煤磨研磨體級(jí)配方案(t)
(1)本次煤磨粉磨技術(shù)優(yōu)化改造項(xiàng)目共投資40余萬(wàn)元,公司利用冬季錯(cuò)峰檢修期間對(duì)該項(xiàng)目自行安裝、調(diào)試和驗(yàn)收,在短期內(nèi)即確保了煤磨粉磨技術(shù)優(yōu)化改造項(xiàng)目順利實(shí)施,不影響公司正常的生產(chǎn)運(yùn)行。
(2)煤磨粉磨技術(shù)優(yōu)化改造后,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的生產(chǎn)運(yùn)行,煤磨內(nèi)通風(fēng)正常,在成品細(xì)度相同的條件下,選粉機(jī)轉(zhuǎn)速降低30r/min以上,循環(huán)負(fù)荷降低,粗粉細(xì)度接近60%,煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量在23t/h以上,較改造前提高7t左右,煤磨與水泥窯的相對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到81%左右,較改造前較低11.5%以上。煤粉制備電耗約27kwh/t,較改造前降低1.5kwh/t以上,節(jié)約電費(fèi)每噸約0.6元。
(3)在煤磨主機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量增加的情況下,出磨煤粉的水分保持了原來(lái)的水平,為水泥窯的增產(chǎn)用煤提供了質(zhì)量保障。
(4)通過(guò)對(duì)煤磨內(nèi)研磨體級(jí)配重新計(jì)算合理配裝,保障了磨內(nèi)研磨體級(jí)配裝載量合理,風(fēng)料平衡量操作恰當(dāng),實(shí)現(xiàn)了煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量穩(wěn)定提高。
(5)通過(guò)對(duì)煤磨磨內(nèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改造,在磨內(nèi)耐磨材料即將到使用期限的條件下,未改變磨機(jī)輸送系統(tǒng)的情況下,實(shí)現(xiàn)施工周期短、投資少、產(chǎn)量高、電耗低和見(jiàn)效快的目標(biāo)。
某公司磨機(jī)改造取得了一些成效,改造后的運(yùn)行中也出現(xiàn)了一些問(wèn)題,一是磨機(jī)運(yùn)行較長(zhǎng)時(shí)間后原煤中的雜物堵塞隔倉(cāng)板,部分小鋼鍛堵塞篦縫,影響磨內(nèi)通風(fēng),影響磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。煤質(zhì)差時(shí)使研磨體消耗增大,十天左右要對(duì)二倉(cāng)進(jìn)行一次雜物清理,以確保磨內(nèi)通風(fēng)正常。研磨體改為高鉻研磨體后,研磨體消耗降低,上述問(wèn)題明顯減少。
作者:王志紅,邵先行,司國(guó)偉
來(lái)源:《民和祁連山水泥有限公司》
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