技術(shù) | 熟料顆粒級(jí)配變化對(duì)半終粉磨系統(tǒng)能效的影響及對(duì)策
引言
某公司5000t/d熟料預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)線,水泥制成工序配置兩套由160-140輥壓機(jī)+JVX3000靜態(tài)氣流分級(jí)機(jī)+L-SEP3250動(dòng)態(tài)選粉機(jī)+ф4.2m×13m雙倉管磨機(jī)組成的雙閉路半終粉磨系統(tǒng)。2020年秋季該系統(tǒng)生產(chǎn)P·O42.5級(jí)水泥,產(chǎn)量經(jīng)常在230-130t/h范圍內(nèi)波動(dòng),波動(dòng)范圍達(dá)100t/h。面對(duì)這種異常狀況,我們進(jìn)行技術(shù)分析,找出原因并實(shí)施了整改措施。本文對(duì)此事故的處理進(jìn)行總結(jié),以資參考。
某公司兩套水泥半終粉磨系統(tǒng)的主機(jī)設(shè)備配置見表1,工藝流程見圖1。
(1)2020年入秋以來,該系統(tǒng)生產(chǎn)P·O42.5級(jí)水泥,輥壓機(jī)工作輥縫撐不開,主電機(jī)運(yùn)行電流低。該粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量在230~130t/h范圍內(nèi)波動(dòng),相差100t/h左右。
(2)為了降低水泥成品標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量,提高P·O42.5級(jí)水泥施工性能,在配料時(shí)將?;郀t礦渣配比增加至8%,輥壓機(jī)擠壓做功能力進(jìn)一步下降。
3.1 原料性能與配比的變化
面對(duì)這樣一個(gè)嚴(yán)重的問題,分析中發(fā)現(xiàn)只有物料存在大的可變性,我們把焦點(diǎn)放到了物料上。對(duì)比公司近段時(shí)間生產(chǎn)所需原料的情況(見表2),只有熟料和礦渣存在一定的變化。
表2 P·O42.5級(jí)水泥物料配比
近一段時(shí)間以來,熟料結(jié)粒較差,時(shí)常出現(xiàn)細(xì)顆粒與粉狀料;?;郀t礦渣本身就細(xì),還增加了配料比例,從7%上調(diào)至8%,在一定程度上惡化了生產(chǎn)。眾所周知,輥壓機(jī)擠粗不擠細(xì),對(duì)入機(jī)物料粒徑及分布有較高的要求,即擠壓粗顆粒物料效果好,處理細(xì)顆粒或粉狀物料效果差。當(dāng)熟料結(jié)粒較差,細(xì)顆粒與粉狀料(如飛砂料)較多時(shí),進(jìn)入輥壓機(jī)會(huì)引起偏輥與嚴(yán)重漏料,擠壓做功能力差,輥壓機(jī)主電機(jī)電流會(huì)有較大的下降,從而降低系統(tǒng)的產(chǎn)量。
3.2 熟料顆粒級(jí)配變化對(duì)粉磨過程影響的驗(yàn)證
為了驗(yàn)證熟料顆粒級(jí)配變化對(duì)粉磨過程的影響,我們采用不同篩孔尺寸的套篩進(jìn)行檢測(cè),并將熟料顆粒級(jí)配變化與系統(tǒng)產(chǎn)量以及粉磨電耗的變化對(duì)應(yīng)起來,詳見表3。
表3 熟料顆粒級(jí)配變化與系統(tǒng)產(chǎn)量及粉磨電耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系
輥壓機(jī)聯(lián)合(半終)粉磨系統(tǒng)中,預(yù)粉磨段輥壓機(jī)擠壓做功能力的發(fā)揮非常重要,其中,對(duì)入機(jī)物料顯著的影響因素取決于熟料中的顆粒組成。一般來講,熟料顆粒15~30mm所占比例越多越好,應(yīng)達(dá)到80%以上。即粗顆粒物料比例多,輥壓機(jī)擠壓做功能力良好且穩(wěn)定。入機(jī)物料越細(xì),顆粒粒徑越小,輥壓機(jī)擠壓做功能力越差。
由表3數(shù)據(jù)中可以看出一定的規(guī)律,當(dāng)熟料套篩中<2.36mm篩孔的篩余>25%時(shí),細(xì)顆粒所占比例偏多的前提下,輥壓機(jī)預(yù)粉磨段擠壓做功能力大打折扣,主電機(jī)出力不足。以10月5日1#磨輥壓機(jī)為例,入機(jī)熟料顆粒分布合理,輥壓機(jī)主電機(jī)運(yùn)行電流達(dá)70A(主電機(jī)出力90%),P·O42.5級(jí)水泥系統(tǒng)產(chǎn)量達(dá)到205t/h,粉磨電耗只有28.9kWh/t。由以上分析得知,未經(jīng)有效擠壓的細(xì)粉物料由輥壓機(jī)輥縫與輥邊緣泄漏,直接進(jìn)入管磨機(jī)導(dǎo)致粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量明顯下降,磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷增加,成品比表面由正常時(shí)的345m2/kg降至320m2/kg。由此可見,入機(jī)物料顆粒級(jí)配(尤其是熟料粒徑))對(duì)預(yù)粉磨段輥壓機(jī)擠壓做功影響極大,合理的物料粒徑分布是提高輥壓機(jī)擠壓做功的主要因素之一。
當(dāng)入機(jī)物料過細(xì)時(shí),輥壓機(jī)下料波動(dòng)引起輥壓機(jī)電流波動(dòng)大,現(xiàn)場(chǎng)輥壓機(jī)振動(dòng)大,嚴(yán)重時(shí)輥壓機(jī)出現(xiàn)塌倉現(xiàn)象,嚴(yán)重影響水泥粉磨系統(tǒng)運(yùn)行,導(dǎo)致P·O42.5級(jí)水泥產(chǎn)量明顯下降,電耗顯著增加。
3.3 易磨性比熟料更差的礦渣帶來的影響
水泥配料中引入易磨性比熟料更差的礦渣,同樣導(dǎo)致輥壓機(jī)擠壓做功能力下降。當(dāng)較細(xì)顆粒狀礦渣經(jīng)過輥壓機(jī)時(shí),由于粒徑小,其中尚含有一定比例的細(xì)粉,輥壓機(jī)對(duì)其不易產(chǎn)生有效的擠壓做功,容易造成從工作輥縫與輥邊緣漏料。部分經(jīng)輥壓機(jī)輥縫與邊緣泄漏的礦渣顆粒通過V選導(dǎo)流板,被氣流直接帶入管磨機(jī),增加了管磨機(jī)的粉磨負(fù)荷。在磨內(nèi)研磨體粉磨能力一定的前提下,易磨性比熟料更差的礦渣入磨,打破了磨內(nèi)倉室之間粉磨平衡,導(dǎo)致出磨物料細(xì)度偏粗,成品比例少,循環(huán)負(fù)荷增大,最終結(jié)果是系統(tǒng)產(chǎn)量下降,粉磨電耗上升。
從上文的分析來看,在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,當(dāng)熟料粒徑分布發(fā)生變化,細(xì)顆?;蛘叻蹱钍炝显龆鄷r(shí),輥壓機(jī)預(yù)粉磨段做功能力下降,系統(tǒng)產(chǎn)量則明顯降低,粉磨電耗上升。那么,減輕熟料顆粒級(jí)配變化幅度,處理其變化帶來的不利影響,是確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。
4.1 減輕熟料顆粒級(jí)配變化幅度
(1)提高熟料結(jié)粒能力。從配方設(shè)計(jì),中控操作以及窯速設(shè)置等工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,有效減少“飛砂料”細(xì)顆粒,確保入機(jī)熟料顆粒級(jí)配中15~30mm的粗顆粒比例。
(2)及時(shí)掌握輥壓機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),根據(jù)不同熟料庫的不同粒徑熟料實(shí)施搭配;充分利用熟料庫下為粉磨配料設(shè)置的3臺(tái)熟料秤,通過調(diào)整每臺(tái)秤的用量,改善熟料離析程度。
4.2 高輥壓機(jī)運(yùn)行壓力和調(diào)整輥縫
為了消減熟料顆粒級(jí)配變化帶來的影響,將輥壓機(jī)的壓力由正常生產(chǎn)的8MPa加至10MPa,將輥壓機(jī)原始輥縫從20mm降至15mm,輥壓機(jī)主電機(jī)擠壓出力相對(duì)增加5A左右,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量相應(yīng)提升15t/h左右。這種處理方式可能會(huì)加劇輥壓機(jī)振動(dòng),值得注意。
4.3 規(guī)范對(duì)輥壓機(jī)的控制
為了使輥壓機(jī)處于穩(wěn)定良好的擠壓做功狀態(tài),我們加強(qiáng)了對(duì)操作人員的培訓(xùn),對(duì)人機(jī)物料及系統(tǒng)中其他參數(shù)提出了具體要求,詳見圖2。
圖2 輥壓機(jī)穩(wěn)定良好的擠壓做功狀態(tài)對(duì)物料及其他參數(shù)要求
4.4 其他措施
(1)防止或減少偏輥現(xiàn)象發(fā)生,確保物料循環(huán)量的穩(wěn)定;
(2)利用好不同粒徑套篩對(duì)熟料粒徑的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),適時(shí)調(diào)整輥壓機(jī)工作輥縫;
(3)定期檢查輥壓機(jī)側(cè)擋板間隙的變化,將細(xì)顆粒或粉狀物料從工作輥縫與側(cè)擋板處泄漏的影響降到最低;
(4)優(yōu)化調(diào)整磨內(nèi)研磨體級(jí)配,合理調(diào)整磨內(nèi)風(fēng)速。
眾所周知,輥壓機(jī)聯(lián)合(或半終)粉磨系統(tǒng)中,水泥成品主要來源于管磨機(jī)段,作為第二段的管磨機(jī),磨內(nèi)磨細(xì)功能非常重要。在磨內(nèi)研磨體級(jí)配調(diào)整過程中,放大了管磨機(jī)一倉研磨體規(guī)格,提高一倉研磨體粉碎能量以及放寬一倉研磨體對(duì)入磨易磨性較差物料實(shí)施粗處理的適應(yīng)范圍。鑒于入管磨機(jī)物料易磨性、粒徑的動(dòng)態(tài)變化,在原級(jí)配基礎(chǔ)上增加ф50mm與ф60mm兩級(jí)鋼球,增大一倉粗處理能力。同時(shí)在磨內(nèi)二倉增加了ф15mm以及ф12mm兩個(gè)規(guī)格鋼球,提高研磨體總表面積,確保二倉磨細(xì)效果,實(shí)現(xiàn)管磨機(jī)兩倉粉磨平衡,增加出磨物料中成品的含量,為粉磨系統(tǒng)增產(chǎn)節(jié)電創(chuàng)造條件。
與開路粉磨系統(tǒng)不同的是,閉路粉磨系統(tǒng)有一部分經(jīng)過成品選粉機(jī)分級(jí)后的粗顆粒物料回到管磨機(jī),要使其得到較好的研磨,磨內(nèi)風(fēng)速不宜過高。一般來講,閉路管磨機(jī)磨內(nèi)風(fēng)速與磨尾負(fù)壓以及通風(fēng)量成正比關(guān)系。即磨尾收塵風(fēng)機(jī)用風(fēng)量越大,磨尾負(fù)壓越大,磨內(nèi)風(fēng)速越高,磨內(nèi)物料流動(dòng)速度越快,出磨物料粒徑越粗,成品含量越少,系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷越大,越不利于系統(tǒng)增產(chǎn)與節(jié)電。
通過合理調(diào)整磨尾風(fēng)機(jī)(變頻調(diào)速)用風(fēng)量,將磨內(nèi)凈空風(fēng)速由0.98m/s降至0.86m/s,出磨物料45μm篩余由39%降至32%以下,比表面積由220m2/kg增至260m2/kg,出磨物料成品含量大幅度提高,循環(huán)負(fù)荷顯著降低,系統(tǒng)產(chǎn)量顯著提高,粉磨電耗降低。
面對(duì)熟料粒徑分布發(fā)生變化對(duì)粉磨能效的影響,減輕熟料顆粒級(jí)配變化幅度,處理其變化帶來的不利影響,是確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。具體對(duì)策是:調(diào)整進(jìn)入粉磨系統(tǒng)物料的顆粒級(jí)配,調(diào)整擠壓輥輥縫和運(yùn)行壓力,調(diào)整管磨機(jī)研磨能力,提出嚴(yán)格的操作控制要求,使系統(tǒng)產(chǎn)量穩(wěn)定維持在較高位置,系統(tǒng)粉磨電耗由調(diào)整前的29.7kWh/t降至28.3kWh/t,降低了1.4kWh/t,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。
作者:陶明亮
來源:《冀東水泥璧山有限責(zé)任公司》
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