技術丨淺談降低水泥廠預分解系統電耗的改造措施
前言
國家的碳中和、碳達峰的“雙碳”政策和實行能源消耗總量和強度的“能耗雙控”政策對高耗能的水泥行業造成了較大影響,水泥行業在環保節能方面需遵循更高的標準要求。根據2021年發布的GB16780《水泥單位產品能源消耗限額》,單位熟料產品綜合電耗的水泥熟料能耗限額3級≤61kWh/t,2級≤57kWh/t,1級≤48kWh/t,可以看出對高能耗水泥企業進行更高的規范要求,能耗控制力度不斷加大,水泥企業也同時面臨限電停產等情況。目前現有的水泥生產線,經過多年的運行,普遍存在設備老化、系統不穩定、燒成熱耗高、系統電耗高等問題。為此需對現有生產線實施技術改造,以達到節能降耗的目的。通過節能降耗可以為水泥企業提高經濟效益,具有廣闊的市場和環保、社會效益。
燒成工序的電耗范圍從生料出庫到熟料入庫,原煤入磨到煤粉入煤粉倉,包括燃料制備及生料預熱分解、熟料煅燒、熟料冷卻和廢氣處理消耗的電量。某5000t/d生產線燒成工序主要設備電耗數據見表1。
表1 5000t/d生產線燒成工序主要設備電耗
由表1可以看出,燒成工序電能消耗主要來源于高溫風機、窯主傳、篦冷機冷卻風機、窯頭排風機。若想降低燒成工序電耗,可從這幾個主要設備著手。
影響燒成工序電耗的主要因素有以下幾方面:
(1)海拔的影響。在高海拔地區,配置相同的系統,產量有所降低,系統工況風量增加,導致系統電耗增加。電機在高海拔下運行,由于氣壓低,散熱條件差,損耗增加,運行效率降低,導致電耗增加。
(2)燒成系統局部規格偏小,系統阻力增加。
(3)風機選型不合理,高溫風機、窯頭排風機存在大馬拉小車現象。
(4)風機效率低。
(5)產量及運轉率對電耗的影響。當產量高、運轉率低或產量低、運轉率低的情況下,導致系統電耗上升。
(6)生料易燒性的影響。若熟料f-Cao含量偏高,熟料KH值偏低,生料易燒性不好,導致產量降低,系統單位熟料電耗增加。
其他因素如系統漏風、系統操作不合理、閥門故障,閥門無法正常開啟關閉,導致局部阻力大也會影響燒成工序的電耗。
2.1 降低預熱器系統的阻力
在保證旋風筒分離效率前提下,采取以下措施來進一步降低系統阻力:
(1)對旋風筒結構進行優化改造。核實旋風筒結構尺寸,根據生產線實際運行情況,C1旋風筒可采取整體更換并放大C1旋風筒規格或局部加大其進出口尺寸;C2-C5旋風筒采取擴大蝸殼方式,降低其進口風速,降低系統阻力;調整內筒尺寸等措施來降低系統阻力。
(2)在旋風筒出口與連接風管處選取合理的的結構型式,旋風筒進風口設置斜板,消除水平段,減少積料,減少局部阻力損失。
(3)分解爐鵝頸管改造。分解爐鵝頸管圓弧彎頭改造成尖頂形式,以減少積灰,降低阻力,見圖2。
(4)三次風管改造。可將兩路對沖的三次風管改成一路旋切人爐方式,減少三次風管本身阻力,從而降低系統電耗。
(5)窯尾煙室及窯縮口改造。原有窯尾縮口直徑偏小,窯尾斜坡處截面積偏小,窯內阻力偏大,改造采取更換整個煙室,擴大煙室斜坡處截面和窯尾縮口尺寸,必要時更換窯尾密封。改造后可改善窯內通風不暢,窯尾密封處冒灰現象,利于系統操作,并降低系統阻力。
2.2 進入系統冷風量的控制
(1)窯尾、窯頭密封。更換為新型窯尾、窯頭密封,減少系統漏風量。
(2)煤粉輸送及一次風機改造。提高煤粉輸送固氣比,采用高風壓、低一次風窯頭燃燒器,改造一次風機和送煤風機,減少冷風進入系統,降低電耗。
2.3 風機效率控制
工藝風機高溫風機、窯頭排風機根據生產線實際運行情況,核實最佳工況點運行參數,風機采用高效節能變頻風機,從而提高風機效率,降低電耗。
2.4 系統漏風
嚴格把控系統各個漏風點,減小系統漏風,減輕風機運行負荷,降低系統阻力。
2.5 操控優化
(1)測定煙室、分解爐出口、C1出口氧含量來判定系統是否存在窯尾拉風過大現象,合理匹配分解爐內三次風、煤、料的關系。建議分解爐出口氧含量在1.5%左右,C1出口氧含量控制在2%以下。
(2)檢測預熱器出口含塵濃度判斷是否因C1筒分離效率低、出口含塵濃度過高導致高溫風機負載增大。
(3)在保證出熟料溫度的前提下,減少不必要的供風,建議最后兩臺風機改變頻調速。
(4)調整原料配料及配比,改善生料的易燒性。
(5)優化窯頭燃燒器的結構與操作,提高系統產量。
通過分解爐擴容,三次風管改造,煙室和窯尾密封改造,更換撒料箱和局部料管改造,分解爐送煤系統改造,冷卻風機改造等降低電耗的改造措施,實際運行三年以上的中國水泥廠#3線改造前后主要性能指標情況見表2。
表2 中國水泥廠#3線技改前后技術經濟指標對比
由表2可以看出,改造后窯的產量提高了100t/d;廢氣溫度下降20℃;出口負壓下降了400Pa;綜合電耗下降1.68kWh/t。通過節能降耗技改后,整體運行質量得到進一步提升,技改前存在的系統熱回收效率低、C1出口溫度高、系統阻力大、系統電耗高的問題得到明顯改善,熟料質量穩定,產量得到進一步提升,各項主要經濟指標得到不同程度的優化。
基于碳排放、能源配額制度下的現實需求,通過對水泥廠預分解系統電耗的改造措施分析,不斷探索綠色、節能、高效燒成技術,不僅有助于企業提高產量、節能降耗、提高經濟效益和社會效益、推動企業的技術進步,而且也為以后其它類似的工程項目的技術升級改造提供了參考。
作者:于歡
來源:《中國中材國際工程股份有限公司(南京)》
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