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技術(shù) | 某公司四代篦冷機換熱效率提升改造

來源:《山東東華水泥有限公司》 發(fā)布日期:2022/4/27 編輯:張翀
核心提示:某公司四代篦冷機換熱效率提升改造

前言


某公司目前有兩條5000t/d熟料生產(chǎn)線,二線采用FL-Smith推動棒式篦冷機,為了降低熟料成本,熟料產(chǎn)量提高到6300t/d以上,原有篦冷機不能滿足生產(chǎn)要求,出現(xiàn)篦床料層偏厚、篦床推動棒磨損大、熟料熱交換率低、出篦冷機熟料溫度過高等問題,既影響了篦冷機的使用壽命,又增加了煤耗。因此,該公司對二線篦冷機部分高壓風機、流量調(diào)節(jié)閥等進行了改造,效果明顯。


一、技改方案


1.1 高壓風機改造


該公司#2生產(chǎn)線設(shè)計產(chǎn)量5000t/d,提產(chǎn)到6300t/d后,篦冷機高壓風機普遍存在做功不足,風量及風壓不足,導(dǎo)致篦冷機冷卻效果差,熟料溫度高,達不到急冷效果的現(xiàn)象,導(dǎo)致煤耗高,熟料急冷效果差,強度提升困難。


針對這個問題,通過多次排查論證,最終確定對篦冷機三臺高壓風機葉輪進行改造,增加壓力和風量,確保風機做功。


1.2 空氣流量調(diào)節(jié)器改造


對篦下室空氣流量調(diào)節(jié)器進行設(shè)計和改造,調(diào)大空氣流量調(diào)節(jié)器通氣孔孔徑,減少空氣流動阻力,增大通風量,解決篦冷機冷卻用風量不足的問題。


首先,將空氣流量調(diào)節(jié)器全部拆下,進行清洗、整形、統(tǒng)計各個孔徑流量調(diào)節(jié)閥的數(shù)量。


其次,根據(jù)各孔徑流量調(diào)節(jié)閥的需要量,選擇合適孔徑的流量調(diào)節(jié)閥進行擴孔。MFR按照布置圖調(diào)整,新調(diào)整的布置圖將使用更多的16號、10號和9號MFR。16號MFR不足,用12號閥改制(將閥板上的孔擴大至16號閥的尺寸)。10號和9號MFR用多余的4,5,6,7,8號閥擴孔改制。經(jīng)統(tǒng)計本次改造共擴孔460塊。


最后,按照設(shè)計的流量閥分布圖進行安裝、調(diào)試,熟料料層均勻,冷卻風吹透短路基本杜絕,熟料冷卻效果好。改造后各孔徑流量調(diào)節(jié)閥分布圖見圖1,統(tǒng)計見表1



1.3 篦冷機進料端調(diào)整


篦冷機原設(shè)計的進料端篦板為焊接結(jié)構(gòu),篦板縫隙長時間使用有堵塞的可能。為增加通風,設(shè)計了帶空氣炮的鑄造篦板,每塊篦板下都裝有壓縮空氣管,徹底避免了篦板堵塞和雪人出現(xiàn)。


1.4 擋風墻位置調(diào)整


擋風墻是從篦冷機殼體上部向下砌筑,留出熟料流動空間,安在篦冷機前部離窯口6m處,起到隔絕篦冷機熱風與中溫風、穩(wěn)定窯頭用風的目的。本次改造,將擋風墻(420cm×60cm×45cm)后移到篦冷機尾部10m處,即入AQC爐取風口與低溫區(qū)之間,改變低溫段余風的空氣流場,改善低溫段冷卻風的利用效率,提升窯頭發(fā)電鍋爐的熱空氣流量。


二、改造前后能耗數(shù)據(jù)對比


改造前后煤耗對比見表2,高壓風機改造前后運行數(shù)據(jù)對比見表3



改造前后熟料溫度降低明顯,從160℃以上降低到平均100℃,有利于熟料質(zhì)量的提升。


三、結(jié)語


某公司對篦冷機高壓風機進行葉輪改造提高風壓風量、流量調(diào)節(jié)閥擴孔、固定篦板改造等措施,提升熟料冷卻效率,提高二次風溫,有效降低了煤耗,實現(xiàn)節(jié)能降耗。希望該公司的技改經(jīng)驗對工藝相對落后的水泥企業(yè)具有積極的借鑒意義。


作者:朱波,任思國,郭脈興,郭碧君

來源:《山東東華水泥有限公司》

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