技術(shù)丨ZGM113N型煤磨提產(chǎn)降耗措施
前言
某公司5000t/d熟料生產(chǎn)線配套ZGM113N型立式磨煤,銘牌出力:40t/h,磨盤轉(zhuǎn)速:24.2r/min,主電動機(jī)功率:560kW,轉(zhuǎn)速:990r/min,主電機(jī)額定電流:42A,一次風(fēng)量:25.14kg/s,磨煤機(jī)阻力:6.22kPa。隨著水泥窯產(chǎn)量的提高,以及原煤供應(yīng)環(huán)境的變化,出現(xiàn)了原煤貨源比較雜亂的情況,不同的煤質(zhì)在粉磨過程由于粉磨特性不同,造成煤磨的臺時較低,一度出現(xiàn)了煤粉不夠窯煅燒的情況,被迫煤粉細(xì)度80μm篩篩余細(xì)度由7%放粗到了20%,煤粉細(xì)度的放粗對窯工藝熱工制度帶來了波動,嚴(yán)重影響了窯的產(chǎn)質(zhì)量。本文就該公司ZGM113N型立磨提產(chǎn)降低出磨煤粉細(xì)度的措施進(jìn)行論述。
(1)磨機(jī)吐渣量大,對不同原煤的粉磨特性適應(yīng)性差。煤的粉磨特性用易碎難磨表示、按國標(biāo)GB/T 2565((煤的可磨性指數(shù)測定方法》實驗,煤的哈氏可磨性系數(shù)HGI呈30~142的極寬分布,系數(shù)愈小越難粉磨,HGI<62為難磨煤,HGI>86為易磨煤,經(jīng)檢測該公司的原煤HGI為58左右,普遍易磨性較差;同一個磨機(jī)系統(tǒng),由于原煤的粉磨特性不同,臺時及吐渣量是不同的,現(xiàn)在使用的原煤貨源較多,原煤的粉磨特性不同,用到粉磨特性差的煤,煤磨吐渣量較大,一個班(8h)煤磨吐渣小推車達(dá)到了30多小推車(一小推車約在1.2t),給現(xiàn)場煤磨崗位工帶來大量的勞動強(qiáng)度。
(2)磨機(jī)產(chǎn)量低、電耗高,出磨煤粉質(zhì)量差。煤磨的臺時設(shè)計40t/h,實際生產(chǎn)中臺時33t/h,不能滿足于水泥窯的煅燒用煤粉,噸煤粉電耗達(dá)到了36kWh/t,兩個煤粉倉設(shè)計60t的頭尾煤粉倉,始終保持在15t左右不漲倉,有時一個月也不能停下煤磨進(jìn)行檢查,一旦出現(xiàn)煤磨跳?;蛘咂渌收?,就造成窯被迫減產(chǎn)及停窯事故的發(fā)生,為了不造成停窯,有時不得不采取放粗煤粉細(xì)度方式維持生產(chǎn),煤粉細(xì)度由7%放粗到了20%后,不利于窯的熱工制度的穩(wěn)定,嚴(yán)重影響了產(chǎn)質(zhì)量。
立式磨煤機(jī)磨制煤粉出力理論上受通風(fēng)出力、碾磨出力、干燥出力、原煤的品種易磨特性等因素影響,實際出力受磨棍、襯板安裝精度、加載力,以及與使用設(shè)計煤種的偏差和一次風(fēng)量等多種因素有關(guān)。各種因素須同時滿足工況要求后才能確保立式磨煤機(jī)出力;分析出力不足各項原因主要存在以下幾點(diǎn):
(1)通風(fēng)力不足。主要因素有一次風(fēng)量不夠、噴嘴環(huán)通流面積與一次通風(fēng)不匹配、分離器通風(fēng)篩余量不夠等。重點(diǎn)考慮噴嘴環(huán)通流面積與一次通風(fēng)的匹配。動環(huán)與靜環(huán)的間隙如果過大風(fēng)速變低,特別是動靜環(huán)磨損后期易造成吐渣量較大,動靜環(huán)的標(biāo)準(zhǔn)間隙在5~8mm,經(jīng)現(xiàn)場測量煤磨動靜環(huán)間隙最大達(dá)到了40~50mm,間隙過大通風(fēng)力的風(fēng)速下降是造成吐渣量大的主要原因。
(2)磨煤機(jī)的碾磨力下降。主要因素有加載力不足、輥套磨損、碾磨件型線未優(yōu)化,尤其磨輥安裝位置偏差的因素,使磨棍與襯板碾磨弧形不能吻合,產(chǎn)生線接觸,達(dá)不到接觸的碾磨效果。隨著磨輥輥皮及襯板的磨損接觸面不均的情況,特別是煤磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)到一定周期造成磨機(jī)臺時下降較大,經(jīng)過現(xiàn)場檢測我們公司的立式煤磨得輥皮磨損了30~40mm,襯板向下磨損了20~50mm,造成接觸面受力不均,使磨盤上的煤不能得到充分的研磨,研磨效率低。
(3)實際應(yīng)用的煤種超出了設(shè)計規(guī)定的范圍,在設(shè)計時市場供應(yīng)煤比較單一,現(xiàn)在市場環(huán)境發(fā)生變化后,采購的原煤品種比較復(fù)雜,粉磨特性不同,造成磨機(jī)對煤種的適應(yīng)性較差。
目前的磨盤直徑和磨輥大小及磨盤轉(zhuǎn)速已經(jīng)決定了設(shè)備的研磨效率和產(chǎn)量,雖然加載力目前是11.6MPa,即使再增加加載力也只能讓主機(jī)電流上升而對磨機(jī)的研磨效率幫助不大,因此產(chǎn)量自然也提不上去。要想把產(chǎn)量提上去,首要任務(wù)是提高磨機(jī)的研磨效率,增加磨內(nèi)合格細(xì)煤粉的數(shù)量,并讓其被動態(tài)分離器吸收分離到煤粉倉去,在不改變磨盤直徑及磨輥大小的情況下,做如下改造提升方案:
3.1 優(yōu)化通風(fēng)力分布
噴嘴原設(shè)計采用動環(huán)和托盤一體的鑄造結(jié)構(gòu),動靜環(huán)磨損嚴(yán)重,造成間距變大,渣量較大。旋轉(zhuǎn)噴嘴的喉口面積需根據(jù)現(xiàn)有實際煤質(zhì)重新校核,由于動環(huán)是易損件,為了便于檢修及調(diào)整動靜環(huán),由目前動環(huán)和托盤一體的結(jié)構(gòu)改成分段動靜環(huán)(見圖1)。
圖1 分段式動靜環(huán)示意圖
動環(huán)更換比托盤頻繁,磨機(jī)的靜環(huán)進(jìn)行分段式結(jié)構(gòu)設(shè)計,避免了整體襯板拆除吊裝,便于檢修更換;靜環(huán)本體材質(zhì)為ZG50Mn2,硬度為HRC30-35,靜環(huán)通常上部200mm部位磨損較快,在煤磨的靜環(huán)采用加裝分段式護(hù)板,護(hù)板采用特殊耐磨材質(zhì),強(qiáng)度達(dá)到45~50HRC,板下端插入靜環(huán)定位,上端用螺栓把合,此后更換方便;靜環(huán)外壁貼上新型的耐磨材料,延長靜環(huán)的使用壽命。
動靜環(huán)采用分段設(shè)計,檢修時,可以使用噸位較低的手扳葫蘆等工具,逐段的動靜環(huán)游機(jī)殼側(cè)壁檢修門吊入磨中安裝于托盤之上,隨著盤車裝置驅(qū)動磨盤轉(zhuǎn)動,逐步完成整個動環(huán)的安裝。動靜環(huán)改成動靜環(huán)分段組裝后在生產(chǎn)中便于調(diào)整動靜環(huán)間隙確保在5~8mm范圍,合理調(diào)節(jié)噴嘴環(huán)通風(fēng)面積,優(yōu)化了通風(fēng)力分布保證入磨的風(fēng)速。
3.2 減速機(jī)增速,加大磨機(jī)的碾磨力
由于實際使用煤質(zhì)易磨性較差,與設(shè)計煤之間有差異,造成磨煤機(jī)出力不足,銘牌出力為:40t/h,實際出力為33t/h,磨機(jī)現(xiàn)有轉(zhuǎn)速24.2r/min提高到30r/min。更換減速機(jī)高速齒輪軸機(jī)大錐齒輪,通過降低減速機(jī)速比來提升減速機(jī)和磨盤的轉(zhuǎn)速,磨煤機(jī)的碾磨出力與磨盤轉(zhuǎn)速成正比,從而提高研磨效率。
減速機(jī)增速技術(shù),就是把主傳動齒輪副的速比改變,齒輪模數(shù)是承載能力的重要技術(shù)參數(shù),速比的改變并不改變齒輪模數(shù),這樣保證了齒輪的承載能力。由于原煤磨機(jī)轉(zhuǎn)速增速后,原有電機(jī)功率560kW不能滿足生產(chǎn),需要更換630kW的電機(jī),滿足產(chǎn)量提高后的磨機(jī)軸功率需求,更加適應(yīng)煤量增大,加載力提高的情況。
對煤立磨的輥皮及襯板進(jìn)行定期檢測,保證輥皮及襯板的接觸面始終保持均勻,對輥皮及襯板由傳統(tǒng)的cr2021材質(zhì)更換為耐磨的陶瓷輥皮及陶瓷襯板,增強(qiáng)輥皮及襯板的耐磨性,延長輥皮及襯板的使用周期,保證輥皮及襯板接觸面均勻,使磨盤上的原煤得到充分的研磨。
針對采購原煤品種較多,粉磨特性不同的情況,該公司購買了一臺哈氏可磨性指數(shù)測定儀,采用微電腦智能控制系統(tǒng)用于對進(jìn)廠的每批原煤進(jìn)行哈氏指數(shù)檢測,然后根據(jù)檢測指數(shù)進(jìn)行合理搭配,保證入煤立磨的原煤粉磨特性均勻,保證煤立磨的穩(wěn)定性,保證了煤磨的臺時及出磨煤粉質(zhì)量。
經(jīng)過改造后煤磨各項運(yùn)行參數(shù)的對比見表1。
表1 改造前后煤磨各項運(yùn)行參數(shù)的對比
由表1可知:
(1)改造后磨煤的排渣量大幅度降低,由每班的30小推車降低到一天不足1小推車,由以前的20多天煤磨不漲不能停磨檢查的情況轉(zhuǎn)變成現(xiàn)在1天煤粉倉滿避峰停磨2~4h,每天節(jié)省電費(fèi)500多元。
(2)噴嘴動靜環(huán)采用分段結(jié)構(gòu)設(shè)計,動環(huán)和托盤分體,便于檢修,減少托盤的更換次數(shù),降低了備件的成本。
(3)改造后磨機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),在煤質(zhì)相同的情況下,煤磨的臺時由33t/h提高到36t/h,煤粉電耗由37kWh/t降低到33kWh/t,煤粉細(xì)度80μm篩篩余由20%降低到8%左右,不僅煤粉量滿足了窯的煅燒,而且煤粉的細(xì)度降低,窯的抗波動性增加,有利于窯的產(chǎn)質(zhì)提高及生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。
通過改造,磨機(jī)料床穩(wěn)定,振動平穩(wěn),產(chǎn)量提升明顯,出磨煤粉細(xì)度質(zhì)量得到了提升,噸煤粉電耗得到了大幅度的降低,穩(wěn)定了窯系統(tǒng)的熱工制度,穩(wěn)定了生產(chǎn),立式煤磨機(jī)的提升改造效果良好,具有較好的推廣價值。
作者:李修啟,郝得香
來源:《棗莊市沃豐水泥有限公司》
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