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技術(shù)丨淺談篦冷機(jī)改造

來源:《畢信民,楊軍,王建斌,王巖》 發(fā)布日期:2022/6/29 編輯:張翀
核心提示:淺談篦冷機(jī)改造

前言


水泥公司電石渣制造水泥資源綜合利用項目3200t/d生產(chǎn)線,由HF院設(shè)計配置Φ4.3m×64m回轉(zhuǎn)窯,原篦冷機(jī)是富士-摩根早期第四代篦冷機(jī),型號為W7-L10-L12,篦床面積 75.18㎡。


改造前熟料產(chǎn)量為2200t/d,二次風(fēng)溫750℃,三次風(fēng)溫 650℃左右,料層厚度約500mm,篦冷機(jī)出料溫度達(dá)140~180℃。


存在問題:設(shè)備安裝的原因,篦床的直線度和平面度沒有達(dá)到設(shè)計要求,篦床下沉,四連桿非正常磨損,長時間帶病運行,模塊主梁,驅(qū)動梁頻繁斷裂,液壓缸漏油,造成設(shè)備非正常停機(jī)。斷裂的模塊主梁見圖1,液壓站運行壓力15~17Mpa。篦冷機(jī)最長無故障運行周期3個月左右。


圖1


故障分析:模塊主梁和驅(qū)動梁斷裂是因為過載所引起的液壓缸驅(qū)動篦床的前后運動。


設(shè)備的運行阻力fsb由物料輸送阻力fss,列間密封條摩擦阻力fmc和四連桿固有阻力fslg組成,即fsb=fss+fmc+fslg。


液壓缸的驅(qū)動力F與設(shè)備的運行阻力大小相等方向相反,且不在同一直線上,力平衡,力矩不平衡。液壓缸運動時交變力矩作用與主梁和驅(qū)動梁處,液壓缸壓力超標(biāo),長時間運行,就會造成主梁和驅(qū)動梁的斷裂。液壓系統(tǒng)的最佳運行壓力14Mpa以下。如果運行壓力超過14MPa,設(shè)備的安全運行得不到保障,液壓元件的壽命減小。


窯系統(tǒng)提產(chǎn)時,生料投料量增加,篦床料層增厚,需要提高篦冷機(jī)蓖速,提高液壓系統(tǒng)的壓力來滿足要求。形成一個惡性循環(huán),產(chǎn)量增加-料層增厚-液壓系統(tǒng)壓力增大-設(shè)備故障-減產(chǎn)-壓力降低-設(shè)備故障減少,對窯系統(tǒng)的連續(xù)運轉(zhuǎn)造成很大的困擾。


2019年檢修期間我廠采用富士摩根篦冷機(jī)最新理念對原有篦冷機(jī)進(jìn)行了技術(shù)升級改造,技改后生產(chǎn)線于2019年3月28日投產(chǎn),投產(chǎn)至今,篦冷機(jī)篦床改造部分,無故障運行時間超過1年,且運行平穩(wěn),各項指標(biāo)提升明顯,系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量大幅度提高。


一、篦冷機(jī)技改介紹


針對設(shè)備故障原因,我們提出提高產(chǎn)量,減小液壓站壓力,提高二,三次風(fēng)溫為第一階段目標(biāo),減少漏料等為第二階段目標(biāo)。


本次技改針對第一階段目標(biāo),采用富士摩根新技術(shù)對原有篦冷機(jī)篦床部分進(jìn)行了部分升級,保持篦床面積75.18m2,滿足3200 t/d生產(chǎn)能力要求。


活動篦床床部分,拆除從后8排銅套四連桿,增加6排關(guān)節(jié)軸承四連桿,風(fēng)室的大小不做調(diào)整,仍按4-4-4-6-6布置,僅僅改變風(fēng)墻隔板的密封方式。


活動篦床采用新式密封條更換舊密封條。固定端喇叭口面積重新核算,按照設(shè)計樣式重新打澆筑料。


利用原有篦冷機(jī)殼體和耐火材料,對原有殼體部分的耐火材料根據(jù)生產(chǎn)損壞狀況進(jìn)行了更換和補(bǔ)齊。


本次技改前對所有的冷卻風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,風(fēng)壓進(jìn)行技術(shù)標(biāo)定。發(fā)現(xiàn)風(fēng)壓,風(fēng)量與技術(shù)要求相差較多,對前面三個風(fēng)室的風(fēng)機(jī)整體更換,其余風(fēng)機(jī)保持不變。


二、改造方案


本次改造預(yù)算有限,原來設(shè)備殼體,固定篦床不動,按照設(shè)計重新打澆筑料,篦床四連桿機(jī)構(gòu)部分更換為關(guān)節(jié)軸承四連桿,前四排四連桿仍采用庫余備件。安裝新風(fēng)墻結(jié)構(gòu)。

 


2.1 設(shè)備安裝


四連桿整排發(fā)貨到現(xiàn)場施工現(xiàn)場具備安裝條件后,開始按照圖紙安裝設(shè)備,先用轉(zhuǎn)運工具將整排篦床模塊梁移送到安裝位置,按順序放入設(shè)備(見圖2)。


圖2


單模塊組之間通過螺栓進(jìn)行連接,用扭矩扳手緊固連接螺栓即可使相鄰的模塊連為一體。安裝時,按照設(shè)計確定冷卻機(jī)中心線,設(shè)備標(biāo)高,通過兩列主梁之間的距離來粗定位篦床,標(biāo)高通過主梁底部的墊板調(diào)整。整個篦床的安裝在工程師的指導(dǎo)下5~7人7天內(nèi)即可完成整個篦床模塊的安裝和連接。完成篦床整體模塊連接后由工程師對篦床進(jìn)行精準(zhǔn)校正,隨后即可進(jìn)行液壓管路和篦板、隔板等部分的安裝(見圖3)。


圖3


2.2 固定篦床澆筑料形式


圖4


三、技改效果


燒成系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)量3200 t/d,但實際運行自投產(chǎn)至2019年,正常生產(chǎn)實際產(chǎn)量維持在2200~2400 t/d左右。改造后熟料產(chǎn)量維持在2700~2800t/d,生料投料量150t/h。篦冷機(jī)液壓站最大運行壓力10.5MPa。液壓站單泵運行。


圖5


本次技改投產(chǎn)后,整個燒成系統(tǒng)篦冷機(jī)運行平穩(wěn),各項經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo)優(yōu)于改造前指標(biāo),技改前后指標(biāo)對比見表1


表1 篦冷機(jī)改造前后運行指標(biāo)對比



四、結(jié)束語


本次篦冷機(jī)技改后,篦冷機(jī)部分運行平穩(wěn),熱效率大幅度提高,二、三次風(fēng)溫較技改前提高約150 ℃左右,熟料產(chǎn)量由原來的2200 t/d左右提高到2700 t/d左右,根據(jù)目前燒成系統(tǒng)狀況來看,燒成系統(tǒng)仍有提產(chǎn)空間,是一次非常成功的改造。


作者:畢信民,楊軍,王建斌,王巖

來源:《畢信民,楊軍,王建斌,王巖》

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