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技術丨某公司高溫風機的高效節(jié)能改造

來源:《中國葛洲壩集團水泥有限公司》 發(fā)布日期:2022/9/26 編輯:張翀
核心提示:某公司高溫風機的高效節(jié)能改造

引言


風機廣泛應用于水泥生產(chǎn)線的各個系統(tǒng)中,其裝機容量約占全廠生產(chǎn)線總裝機容量的30%,同時風機在選型設計時裝機容量通常都會留有一定的富余量。因此,在水泥生產(chǎn)過程中,風機的運轉(zhuǎn)效率不僅影響水泥正常生產(chǎn)過程,而且還會對產(chǎn)品單位電耗產(chǎn)生顯著影響。公司為確定目前風機是否有較大的節(jié)能改造空間,前期通過對A公司與B公司高溫風機入口處進行取樣點檢測,其性能測驗結果顯示風機在試驗工況點運行效率較低,有較大的節(jié)能空間。通過對風機改造前后經(jīng)濟效益對比分析,決定對兩家公司高溫風機進行節(jié)能改造。


一、風機改造前設計參數(shù)


A公司1#線4800t/d水泥生產(chǎn)線高溫風機于2009年投入運行,該風機設計型號為:W6-2×39NO.33F,匹配電機型號為:YRKK800-6;B公司1#線4800t/d水泥生產(chǎn)線高溫風機于2009年投入運行,該風機設計型號為:3050DIBB50,匹配電機型號為:YkK710-6。兩公司高溫風機改造前的設計參數(shù)如表1所示。


表1 改造前風機設計參數(shù)



二、風機試驗內(nèi)容、方法與結果


兩公司高溫風機均運行了8年左右,需對高溫風機的運行參數(shù)做實際測量,以得出目前運行時的準確參數(shù)。由于高溫風機工況較為固定,因此選擇了風機滿足生產(chǎn)負荷工況進行試驗。測試主要依據(jù)國家標準GB/T10178-2006((5E業(yè)通風機現(xiàn)場性能試驗》的規(guī)定進行。在試驗工況下,對風機運行的風量、風壓、功率,進出口靜壓,介質(zhì)溫度,電動機功耗等參數(shù)進行測量。其中風機流量的測量采用速度場法和標準皮托管進行測量,具體方法是在風機入口處的直段煙道上,沿風道圓周方向裝設8個流量測孔,每個測孔測量3個點,共測24個點。測量完成后,通過計算得出現(xiàn)實際工況下高溫風機的運行參數(shù)如表2所示。


表2 風機改造前試驗結果



其中,大氣壓力采用精密大氣壓計在測試現(xiàn)場測量當?shù)卮髿鈮毫Γ浑妱訖C輸入功率采用試驗時間內(nèi)用戶表盤顯示的電機電壓、電流、功率因數(shù)計算電機的有功功率。


表2可知兩家公司的風機運行效率均未達到70%,當陽公司甚至只有60%左右,風機運行效率偏低,功耗浪費嚴重,有一定的節(jié)能改造空間。


三、風機改造的選型與實施方案


3.1 風機改造的選型方案


通常情況下,如果試驗工況為風機最大工況或長期正常運行工況,為了使改造后的風機最大限度的節(jié)能,同時兼顧到測量時可能存在的誤差,可將試驗參數(shù)考慮一定的富裕量作為設計點進行該項目的風機選型。在滿足風機性能參數(shù)的前提下,風機改造范圍盡量少,并盡可能利用現(xiàn)有的土建基礎、現(xiàn)有風道。基于以上選型原則,如表3所示,確定了風機以下的選型方案。


表3 LSN2745.00.90DBL6T風機選型參數(shù)設計



其中,風機入口密度是假定的進口標態(tài)密度,風機效率和軸功率是基于標況下入口介質(zhì)含塵量為1009/m3計算值。


3.2 風機改造的具體實施方案


本項目風機改造工期約為10天,主要是更換風機轉(zhuǎn)子、殼體及部分附屬構件。在原風機基礎上進行局部改動后進行安裝,為減少不必要費用的支出,保留原有電機繼續(xù)使用和原有機殼的保溫方式,同時原有基礎總體不動,只根據(jù)實際需求進行小部分改動。風機改造主要表現(xiàn)在以下幾個方面:


(1)風機本體:更換風機轉(zhuǎn)子、入口風門、機殼、進氣箱、聯(lián)軸器、軸承支座、聯(lián)軸器護罩等。


(2)風機進出口風道:風機進、出口風道利用原有風道,由于改造后的風機進、出口尺寸與原有風機不同,改造后的風機進、出口需新配過渡段,將新風機進、出口與原有管道連接起來。


(3)聯(lián)軸器:為撓性聯(lián)軸器(非膜片式),可以適應由于偏心產(chǎn)生的輕微振動,同時對沖擊和振動有較好的阻尼作用。


(4)機殼支撐方式:中心支撐。


(5)變頻風機調(diào)節(jié)方式:入口風門+變頻器


3.3 改造后風機的高效性與穩(wěn)定性設計


3.3.1風機的高效性設計


(1)風機設計采用量體裁衣式的設計方法,保證風機和每個系統(tǒng)的最佳匹配;


(2)風機采用了具有高效特性的平板型葉片;


(3)葉片防磨形式采用進口復合耐磨襯板方式,相比較國內(nèi)廠家常用的堆焊方式表面更平滑,氣動損失小;


(4)入口集流器的特殊設計使得風機內(nèi)部氣動損失很小;


(5)調(diào)節(jié)風門葉片采用流線型翼型結構等細節(jié)設計,保證了風機的高效特性。


3.3.2風機的穩(wěn)定性設計


(1)轉(zhuǎn)子動平衡等級為G2.5級(國內(nèi)廠家常為G6.3),將不平衡量降低到最低水平;


(2)葉輪襯板材料采用進口高硬度復合耐磨襯板,保證了風機的高可靠性。


四、風機改造后的運行情況與效果


4.1 風機運行可靠性與穩(wěn)定性明顯提高


改造后的風機轉(zhuǎn)子動平衡等級更高,聯(lián)軸器采用的是對沖擊和振動有較好阻尼作用的撓性聯(lián)軸器,入口環(huán)與導流錐利用合理的間隙設計來減少氣流對葉輪的擾流,且葉輪襯板材料采用了進口高硬度復合耐磨襯板,這些設計確保了設備的高可靠性和穩(wěn)定性。在改造前后實際運行過程中,盡量取相似條件下,對兩公司風機軸承座振動情況進行監(jiān)測,其振動情況如表4所示。


表4 風機改造前后(正常投料運行時)振動檢測數(shù)據(jù)mm/s



表4可知,風機改造后軸承座振動減小,運行更穩(wěn)定。這將減少軸承等零部件的磨損,從而減少設備故障率,節(jié)約維修成本。同時,由于風機的高可靠性與穩(wěn)定性設計,免去了利用循環(huán)冷卻水對風機軸承潤滑油冷卻降溫的環(huán)節(jié),省去了此處循環(huán)冷卻水及其配套所產(chǎn)生的生產(chǎn)成本。


4.2 風機運行成本明顯降低


以兩公司高溫風機測試結果為例進行理論分析,如表5所示,經(jīng)計算,A公司高溫風機改造后每年可節(jié)省電費約130萬元,B公司高溫風機改造后每年可節(jié)省電費約182萬元。在改造前后實際運行過程中,盡量取相似條件下,對相關參數(shù)進行統(tǒng)計分析。



表6所示,經(jīng)計算,A公司高溫風機改造后每年可節(jié)省電費超過141萬元,B公司高溫風機改造后每年可節(jié)省電費超過143萬元,由于每臺風機改造成本約為200萬元,據(jù)此推算,預計1.5年左右就能通過節(jié)省的電費收回改造成本。同時,從工藝方面考慮,高溫風機電流的降低,對預熱器及回轉(zhuǎn)窯所需風量風壓調(diào)整范圍變大,極大的增加了操作的靈活性,更好地滿足了煅燒需求的條件。


從備件利用方面考慮,改造時替換下的風機轉(zhuǎn)子,可以作為備件供其它同類生產(chǎn)線同型號風機使用,當同類轉(zhuǎn)子維修更換時,被當作備件的轉(zhuǎn)子就能立即投入使用,不僅節(jié)約了維修時的備件成本,而且還能減少檢修周期,便于盡快恢復生產(chǎn)。


高溫風機改造后投入使用,經(jīng)過改造前后各項運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,高溫風機運行平穩(wěn),電耗顯著降低,至今未出現(xiàn)明顯故障。


作者:劉繼斌,朱精瑞,顏新傳

來源:《中國葛洲壩集團水泥有限公司》

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