技術(shù) | 水泥磨輥壓機(jī)提產(chǎn)降耗的技術(shù)改造
前言
2016年年初,某公司對2#水泥磨輥壓機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了一系列的提產(chǎn)降耗技術(shù)改造,取得了理想的效果,現(xiàn)把改造情況分享給大家。
1.1 設(shè)備狀況
(1)水泥磨規(guī)格為Φ3.8m×13m中心傳動磨,輥壓機(jī)為成都利君CLF140-65,配置N2500 高效選粉機(jī),輥壓機(jī)初始輥子直徑為1400mm,輥面寬度為650mm,設(shè)計物料通過能力為235~335t/h,磨機(jī)設(shè)計臺時產(chǎn)量為110t/h,運(yùn)行中料餅提升機(jī)電流為180~200A。輥壓機(jī)2010年初投入使用,到2016年使用了6年,隨著使用時間的延長,輥壓機(jī)輥子出現(xiàn)了不均勻的磨損,表現(xiàn)為兩端磨損輕,中間磨損重,更換輥子前分別取輥子左右兩端100mm和中間位置測量,和初始輥子直徑最大處相差53.5mm。
(2)此臺輥壓機(jī)2010年1月份由普通輥子更換為復(fù)合耐磨輥,使用至2015年底已有6年時間。中間雖然對輥子直徑和一字紋進(jìn)行過多次焊補(bǔ),但總體輥徑尺寸變小,輥壓機(jī)擠壓效果不理想,輥壓機(jī)輥子已到更換時限。
(3)因輥壓機(jī)輥子已使用6年,輥子表面材料出現(xiàn)疲勞受損,輥面無法再次堆焊(焊補(bǔ)層因焊接應(yīng)力較大,很容易把輥面材料帶掉)。若把輥面用碳弧氣刨刨掉,打磨后再次堆焊所需焊絲多,維修費(fèi)用高(計算兩個輥需要焊絲約1 000kg,每kg焊絲180元,加上其他材料維修下來約合20萬元),維修工期長(每天24h施工約需15d)且使用壽命只有8000h,性價比太低。
(4)因輥壓機(jī)輥徑變小,物料無法撐開輥壓機(jī)輥子,造成運(yùn)行中輥壓機(jī)輥縫變小,工作壓力低,物料擠壓效果差。為此,該們把動輥和定輥中間墊鐵由原來80mm厚度改為50mm厚度(每次更改后開機(jī)前要把輥壓機(jī)壓力加到工作壓力,手動盤動動輥和定輥一周,以保證動輥和定輥之間以及輥子和輥罩之間無摩擦剮蹭現(xiàn)象)。因動輥整體前移,為避免液壓缸行程不夠(液壓缸總行程50mm),在液壓缸前邊動輥座頂板上加墊一塊20mm厚的鋼板,防止液壓缸全部伸出后沒有頂?shù)阶敯宥鴵p壞(動輥整體前移后,應(yīng)按照輥壓機(jī)使用說明書對動輥和定輥電動機(jī)重新進(jìn)行找正,以保證輥壓機(jī)安全運(yùn)行)。
1.2 工藝狀況
(1)輥子出現(xiàn)兩頭大中間小的不平均磨損,造成中間物料未經(jīng)擠壓或擠壓力小就通過輥子的現(xiàn)象,為保證磨機(jī)的喂料量,只有加大循環(huán)風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,造成大顆粒物料拉走,入磨物料偏大,入磨顆粒80μm篩篩余55%。
(2)表現(xiàn)在輥壓機(jī)上為運(yùn)行電流低,輥壓機(jī)配置了2臺500kW、10000V高壓電動機(jī),額定電流為36A,實際運(yùn)行電流為18~22A,只是額定電流的50%~61%,電動機(jī)實際做功小,造成磨機(jī)臺時產(chǎn)量低,電耗高,失去了輥壓機(jī)加水泥磨聯(lián)合粉磨的優(yōu)勢。
更換輥子前,該公司對其他廠家進(jìn)行了考察,同時和輥壓機(jī)廠家技術(shù)部門進(jìn)行了溝通,確定了以下兩種方案:
(1)該公司Φ3.8m×13m水泥磨原配置的140-65輥壓機(jī)選型偏小,無法充分發(fā)揮聯(lián)合粉磨的優(yōu)勢,后來Φ3.8m×13m水泥磨都是配置150-100輥壓機(jī),臺時產(chǎn)量可達(dá)220t/h。鑒于此,重新上1臺150-100輥壓機(jī)可提高臺時產(chǎn)量和降低電耗,缺點(diǎn)是費(fèi)用高,建設(shè)周期長。
(2)在不更換輥壓機(jī)減速機(jī)、電動機(jī)、上下機(jī)架和液壓控制裝置的情況下加寬輥子寬度,由原來的650mm加寬到750mm,以增大物料通過輥壓機(jī)的能力,增大輥壓機(jī)做功效率。輥壓機(jī)理想運(yùn)行電流應(yīng)為額定電流的70%~85%,在此區(qū)間運(yùn)行既能保證設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,又能發(fā)揮輥壓機(jī)的最大能力。該公司新輥子運(yùn)行電流不超過25A,經(jīng)輥壓機(jī)廠家技術(shù)部門計算核實后,認(rèn)為輥面加寬后,原電動機(jī)、減速機(jī)能夠滿足安全運(yùn)行的需求??紤]到各方面因素后,該公司決定采用加寬輥壓機(jī)輥面的方案。
(1)輥壓機(jī)更換輥子,將輥面由650mm調(diào)整到750mm,輥子直徑不變。
(2)對進(jìn)料裝置進(jìn)行了技改輥壓機(jī)原配置為單進(jìn)料裝置,其利用手輪、絲杠、連接桿連接進(jìn)料板,通過搖動手輪控制進(jìn)料板開度來控制進(jìn)料量。實際工作中,因為機(jī)械裝置調(diào)節(jié)費(fèi)力,且因調(diào)節(jié)板為一塊板,其可調(diào)范圍小,故通過調(diào)整流量調(diào)節(jié)板改變輥壓機(jī)運(yùn)行電流和輥縫開度的效果十分有限。此次技改中該公司把原來的單進(jìn)料裝置更換為雙進(jìn)料裝置,其原理為兩塊進(jìn)料板對開調(diào)節(jié),可調(diào)范圍大大增加,調(diào)節(jié)方式由原來的手動調(diào)節(jié)改為電動執(zhí)行器調(diào)節(jié)。中控操作人員可根據(jù)電動機(jī)的運(yùn)行電流和輥縫開度隨時調(diào)整進(jìn)料板刻度。進(jìn)料板開度變大,運(yùn)行電流和輥縫變大,反之變小。
(3)提高稱重穩(wěn)流倉高度,增加輥壓機(jī)上部料壓原稱重穩(wěn)流倉錐體到輥壓機(jī)進(jìn)料裝置之間下料溜子高度為2m,輥壓機(jī)上部料壓低,減少了輥壓機(jī)的做功。此次技改,該公司把稱重穩(wěn)流倉整體上移1.5m,使錐體進(jìn)料溜子高度達(dá)到3.5m,增大了輥壓機(jī)上部的料壓,使單位時間內(nèi)通過輥壓機(jī)的物料增加,提高了輥壓機(jī)的做功效率。
(4)對V型選粉機(jī)打散格進(jìn)行了改造首先對磨損嚴(yán)重的打散格進(jìn)行了更換,其次對V型選粉機(jī)下料溜子進(jìn)行了技改,改變了原來下料偏料的現(xiàn)象,使物料能夠均勻地進(jìn)入V型選粉機(jī)內(nèi),避免物料成團(tuán)進(jìn)入V型選粉機(jī)落入稱重倉。
通過此次技改達(dá)到了預(yù)期的技術(shù)目標(biāo),技改前后對比數(shù)據(jù)見表1。
表1 技改前后對比數(shù)據(jù)
在這次技改中還有不足之處,需要對V型選粉機(jī)的調(diào)整葉片進(jìn)一步優(yōu)化,達(dá)到最佳狀態(tài),旋風(fēng)筒的內(nèi)筒還需要進(jìn)一步的改進(jìn),以達(dá)到磨機(jī)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)降低各種能耗的目的。
作者:王占衛(wèi),孫立軍,張龍沛
來源:《郟縣中聯(lián)天廣水泥有限公司》
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