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技術 | 提升機出料口接料和尾輪回料問題及改造

來源:《中材萍鄉水泥有限公司》 發布日期:2023/2/1 編輯:張翀
核心提示:提升機出料口接料和尾輪回料問題及改造
一、改造背景


某公司4500t/h水泥熟料生產線,生料磨采用兩套輥壓機終粉磨系統配合生產,配置型號為NSE-1000*30.3、NSE-1000*27.5的提升機各兩臺,輸送能力1100t/h,料斗速度62.7m/min。生料4臺提升機因設計缺陷,提升機返料現象嚴重,提升機電流較高,尾輪密封裝置設計較差,存在大量漏料現象。為解決設備運行隱患和跑冒滴漏問題,公司決定對提升機進行改造,降低提升機運行中電流,杜絕提升機超負荷運行,改善現場環境衛生,減少員工勞動強度,降低提升機的工序電耗。


二、改造措施


2.1 提升機出口接料裝置改造


通過定檢觀察接料板并結合實際分析,初步認為原因是設計缺陷,提升機出料接料口徑設計偏小。當系統臺產由300t/h提至310t/h時,出現物料流速受阻流動不順暢,造成提升機出口有富余物料聚集在接料裝置處,當富余物料高于接料裝置接口時,會有一部分物料帶入提升機內再次進行循環,造成提升機運行電流高達290~300A,迫使輥壓機降低喂料量來降低提升機運行電流,嚴重影響輥壓機產量。為此,我們利用停機檢修的時間將出料接料口徑加大,由原先Ф900mm×700mm改為Ф1000mm×800mm,并且將接料皮延伸加寬減少與提升機出口接料裝置的縫隙由原來80mm改為40mm(見圖1),改造后系統臺產310t/h時,提升機運行電流在260~270A之間,提升機返料現象未出現。


圖1 提升機頭輪結構圖


2.2 提升機尾輪接料改造


利用提升機運行特點,觀察尾輪處密封板縫隙溢料的現象,分析原因是提升機尾輪密封板在上下往返運行過程中,密封用的羊毛氈磨損后物料通過密封板的縫隙溢出,造成尾輪積料。為解決設備運行隱患和跑冒滴漏問題,在提升機尾輪密封板下端設計制作接料斗,接料斗的結構(見圖2)比密封板縫隙長度偏大,使溢出的物料直接通過接料斗,再次返回提升機內,改造后再無漏料溢出現象。


圖2 提升機尾輪結構圖


提升機出口接料裝置和尾輪接料裝置改造后,公司生料系統4臺提升機再未出現返料現象和尾輪漏料現象。不僅消除了生產中的安全隱患,還提高了輥壓機的臺產,降低了生料系統的工序電耗,帶來了可觀的經濟效益。經過統計測算,公司生料系統4臺提升機的工序電耗由原來0.14kWh/t,改造后為0.12kWh/t,且輥壓機的年平均臺產增加了10t/h,按照工業用電0.667元/kWh,全年運行300天,每天節省電量2592kWh,全年可節約0.667×(2592×300)=51.9萬元。經過了一年的運行,整體效果很好,獲得了公司的認可和好評。


三、結語


該技改適合所有類似問題的提升機,復制性強非常適用,且穩定了生料系統的正常運行,杜絕了提升機因返料原因造成設備磨損過快,使用壽命變短,影響提升機的安全運行。另一方面提高了生產效率,減輕了員工的勞動強度,達到了節能的效果,提高了總體的經濟效益。


作者:劉志純,文庚明,周林勇,楊勝,李怡西,吳超

來源:《中材萍鄉水泥有限公司》

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