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技術丨操作不當引起篦冷機堆“雪人”事故的原因分析

來源:《冀東水泥(煙臺)有限責任公司》 發布日期:2023/3/2 編輯:張翀
核心提示:操作不當引起篦冷機堆“雪人”事故的原因分析

引言


某預分解窯水泥熟料生產線燒成系統配Ф5.2m×78m回轉窯(斜度:4%,三檔托輪支撐),五級旋風型懸浮預熱器(4+2+2+2+2),高效在線噴騰型分解爐;窯頭燃燒器采用丹麥史密斯三通道煤粉燃燒器,正常頭煤給定16.0t/h左右;正常生產期間回轉窯喂料610t/h,fCaO控制在0.5%~1.3%之間,分解率95%左右;C1筒出口負壓:-4950Pa,溫度:322°C,回轉窯系統鍛燒正常。篦冷機為行進式四代冷卻機,篦床有效冷卻面積165m2,總供風量為80萬m3/h。


篦冷機的作用主要有三點,一是較好地提高熱回收效率,減少不必要的能源浪費;二是較好地冷卻熟料,實現熟料的快速急冷,盡量實現出篦冷機熟料溫度不高于65℃±環境溫度的目標;三是將篦冷機中的熟料安全地輸送到下游設備中。關于篦冷機的安全運行問題,要防止出現任何有損于篦冷機安全運行的故障,避免形成牽_發而動全身的被動局面。本文以一起篦冷機堆“雪人”引起停窯的事故為研究對象,分析原因,總結預防措施,以供參考。


一、出現的問題及處理


2017年10月16日白班操作員正常操作階段,發現窯頭罩二次風溫由原來的1200℃緩慢降低至1150℃,且窯頭罩的負壓偏高,于是操作員手動控制窯頭EP風機轉速,由正常的680r/min降低至590r/min;窯尾氣體分析儀反映窯內存在CO,且波動范圍在300~2000ppm(正常在100ppm左右),篦冷機的一室風壓由原來的9200Pa增長到9800Pa,窯況變差,窯頭看火攝像頭7#點的溫度由正常的1330℃降低至1220℃左右波動。根據以上現象,中控室操作員將回轉窯的喂料量由原來的610t/h降低至580t/h,但是出窯的熟料fCaO含量卻只有0.6%(是合格的)。操作員立即將問題匯報車間相關人員,經過檢查發現篦冷機高溫段堆積了一個較大的“雪人”,“雪人”的大小已經將整個篦冷機的固定篦板全部覆蓋,高度已經達到與回轉窯底部齊平了,見圖1所示。


圖1 篦冷機高溫段堆積的“雪人”


隨后,窯內通風受到嚴重影響,系統被迫減料到300t/h,高溫風機的拉風加大,篦冷機的供風加大。現場人員使用高壓水槍對“雪人”進行清理,因堆積體積較大,清理一天無果,只能停料停窯,待設備冷卻后,進入篦冷機內部進行清理作業。


進入篦冷機內部清理“雪人”前,我們采取了以下安全措施:第一步先將預熱器各級的翻板閥全部使用鋼絲繩進行關閉,防止預熱器塌料;第二步將回轉窯內部的物料轉空,將回轉窯主電機斷電,脫開輔傳,防止回轉窯發生轉動;第三步將篦冷機的風機電源與篦床電源全部斷電,防止風機自動開啟,傷害內部作業人員。“雪人”外表面看起來已經不是紅顏色,并不代表其溫度不高,在清理作業中,一定要穿戴好隔熱服,防止清理下來的物料燙傷作業人員。作業人員使用大錘、風鎬、釬子等工具進行有序的作業,直至將篦冷機固定端的“雪人”全部清理完畢。


二、原因分析


2.1 事故前后熟料冷卻系統運行狀況


篦冷機推動機構一直運行較好,沒有出現停止運行;篦冷機供風系統高溫段風機一直處于常開狀態,沒有風機停止運行。


2.2 熟料fCaO變化情況


熟料fCaO長期維持在0.9%左右,而篦冷機前端堆“雪人”當天,熟料fCaO一直處于偏低狀態;在窯況變差后,操作員大幅度減料,減料后熟料中的fCaO#量雖然有所回升,但也一直不高,見表1


表1 事故當天熟料fCaO含量測試情況



2.3 生料的變化情況


(1)有一組物料的下料量明顯不足。經查詢,從700~8:30期間原料配料站的總喂料量為725t/h,35.16輸送皮帶電流230A左右,這與正常喂料700t/h的電流相當,這說明有一組物料的下料量明顯不足。


(2)從出磨生料的率值來看,物料已由原來正常的0.93降低至0.89左右,物料較軟、易燒。


經過現場崗位工檢查,發現石灰石秤稱重處卡了一顆石子,最終導致中控顯示重量與實際下料量不符,出磨生料變軟。


(3)當岀磨物料變軟以后,隨之而來的就是入窯物料的變化。因均化庫的均化效率不好,故入窯物料也變軟(因均化庫長期處于低料位運行,正常均化庫儲存量為2萬t,實際只有1萬t左右,且分區效果不理想,物料上進下岀,直腸子,故出磨與入窯物料率值相差不大)。


2.4 中控室操作員的失誤


化驗人員將生料的變化告知了當班中控室操作員,但沒有引起該操作員的重視,還是保持之前的操作,沒有及時地調整,導致熟料fCaO由正常的0.9%左右降低至0.3%以內(見表1)。說明熟料過燒,已經燒流了。燃燒器頭部高高堆積的熟料(見圖2)就是很好的證明。這是篦冷機堆“雪人”事故發生的直接原因。


圖2 燃燒器頭部堆積的熟料


三、預防措施


(1)在篦冷機高溫段增加高溫看火攝像頭,時時關注篦冷機高溫固定端的情況,出現問題,及時發現,及時調整。除了注意報警提示外,還要關注篦冷機一室的風壓。一般風室壓力正常控制在9000~9200Pa左右,當篦冷機篦床油壓未發生變化時,一室風壓慢慢增長到9650Pa以上時(一室風壓為固定床所在風室),及時查看篦冷機前端是否存在堆料現象。另外,調整篦冷機高溫段增加高溫看火攝像頭焦距,可以模糊地看見堆積的“雪人”情況。


(2)提高操作員的技能水平,并且要有高度責任意識和警惕性。當出磨及入窯物料發生變化時,要及時調整工藝參數,保證系統的安全穩定運行,尤其是要穩定出磨物料的率值,當出磨物料率值超出指標波動范圍(KH:±0.06,SM:±0.08,IM:±0.08時,一定要及時進行調整。這離不開對操作員專項培訓,以提高其對各類問題的預判能力、處置能力;更離不開對操作員失誤率的績效考核。


(3)提高設備運行的安全性,增加皮帶跑偏報警裝置,及時杜絕皮帶秤跑料現象發生。當出現一度跑偏時,及時通知崗位進行調整,并在稱重處,制作防護罩,防止其他物料進入干擾其正常運行;當出現二度跑偏時,及時啟動預案:皮帶秤自動連鎖停止運行,立即聯系維修人員對皮帶秤跑偏問題就進行處理,待問題處理完畢后,方可安全有效運行。


(4)在用好篦冷機前端原有空氣炮的同時,利用檢修期間在篦冷機高溫段安裝推“雪人”裝置,實現雙重措施在線處理篦冷機固定端堆“雪人"事故。


(5)穩定物料成分,當出磨物料發生較大波動時,化驗室人員要及時通知相關各方,并督促調整工作的及時開展,不能等待后續操作人員的調整。若調整無效果,可通知原料磨系統停止運行,待問題處置完畢后,方可開機運行。


(6)對于篦冷機固定床的操作控制,當料層壓力升高,并不必然出現堆“雪人”現象。如果固定床風室壓力增加,風機電流不變,鼓風量一定減小;風室壓力增加、風機電流降低,鼓風量降低更多。建議增加篦冷機固定風室鼓風量測量裝置,所測參數能在DCS系統顯示,實現操作員的直觀判斷。


(7)在篦冷機操作中,二次風溫度的高低,多采用調節篦速,增加或降低料層厚度,改變料層阻力,進而改變冷卻風量來實現。這種調節方法,不僅窯頭罩負壓周期性波動,入窯風量還會周期性變動。當回轉窯內過剩空氣系數富余量較大時,窯內煤粉燃燒、燒成帶溫度所受到的影響較小;但當窯內過剩空氣富余量很小、或者不足時,煤粉燃燒就會受很大影響,燒成帶溫度也會有較大改變,窯況會有顯著變化。建議增加風量智能控制裝置,在保證高的二次風溫度前提下,適時調節篦冷機各鼓風機風量,穩定入窯風量與風溫,穩定熱工制度。


四、結束語


本次篦冷機固定端堆“雪人”事故純屬操作人員麻痹大意所致,沒有及時根據固定床風室壓力、風機電流、窯頭罩負壓判斷固定床通風不良。失去了進一步通過攝像頭及現場觀察發現堆“雪人”工藝故障,造成回轉窯停機時間長達38h,直接損失熟料產量約1.4萬t,點火用油1t,煤粉約65t(在清理“雪人”時,窯內不允許有物料,為了清除窯內物料,用時1h,用煤9t;8h升溫用煤56t,共計65t)。從此可以看出,此次事故的發生不僅影響了公司的正常生產運行,還增加生產成本費用,影響到企業的經濟效益。


作者:張中國

來源:《冀東水泥(煙臺)有限責任公司》

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