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技術(shù)丨水泥粉磨系統(tǒng)的智能化改造

來源:《1廣德新杭南方水泥有限公司;2上海南方水泥有限公司;3中材邦業(yè)智能技術(shù)有限公司》 發(fā)布日期:2023/4/18 編輯:張翀
核心提示:水泥粉磨系統(tǒng)的智能化改造
一、水泥粉磨系統(tǒng)配置及存在問題


南方水泥某年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線采用“160-140輥壓機+ϕ4.2m×13m球磨機”開流粉磨系統(tǒng),未配置動態(tài)選粉機,設(shè)計生產(chǎn)能力為180t/h,粉磨系統(tǒng)工藝流程見圖1,系統(tǒng)主要設(shè)備及性能指標見表1



該水泥生產(chǎn)線主要生產(chǎn)P·O42.5、P·II52.5水泥,2021年第4季度,生產(chǎn)線出現(xiàn)工序電耗居高不下、輥壓機因液壓系統(tǒng)大泄壓瞬間跳停的情況,嚴重影響了粉磨系統(tǒng)的安全生產(chǎn)運行。粉磨系統(tǒng)主要存在以下問題:


(1)球磨機運行電流高,功效低,單位產(chǎn)品電耗高;磨內(nèi)物料流速過快,活化環(huán)布置不合理,質(zhì)量易出現(xiàn)不達標情況;通過監(jiān)測磨內(nèi)篩余數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),磨內(nèi)研磨體非最佳級配。球磨機磨內(nèi)篩余監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2



(2)輥壓機單位產(chǎn)品電耗高,循環(huán)斗式提升機電流高,原始輥縫大;輥縫波動大,蓄能器壓力高,輥壓機作功不穩(wěn)定;液壓系統(tǒng)頻繁大泄壓,輥壓機瞬間跳停。水泥粉磨系統(tǒng)運行性能指標見表3


二、粉磨系統(tǒng)工藝設(shè)備的優(yōu)化改造


2.1 優(yōu)化球磨機研磨體裝載量,降低球磨機電耗


以生產(chǎn)P·O42.5水泥為例。優(yōu)化前,球磨機研磨體一倉裝載量為61.9t,二倉為182.5t,球磨機功耗3112kW·h/h,喂料量199t/h。優(yōu)化后,二倉鋼段裝載量減少15t,球磨機用電量下降83kW·h/h,球磨機噸水泥電耗下降0.28kW·h。優(yōu)化研磨體裝載量前后,球磨機粉磨水泥電耗對比見表4


2.2 優(yōu)化活化環(huán)布置,降低磨內(nèi)物料流速,提高球磨機粉磨效率


改造前,球磨機存在階段性出磨物料比表面積低的現(xiàn)象,分析可能因磨內(nèi)物料流速過快導(dǎo)致。檢查磨機活化環(huán)結(jié)構(gòu)并封堵50%活化環(huán)后,磨內(nèi)物料流速降低,球磨機粉磨效率提高,出磨水泥比表面積合格率提升。優(yōu)化活化環(huán)前后,球磨機粉磨水泥電耗對比見表5


2.3 優(yōu)化球磨機研磨體級配,提高磨內(nèi)粉磨效率


檢查球磨機篩余數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),二倉靠隔倉板方向存在一段近水平段,磨內(nèi)鋼段有一定的優(yōu)化空間。利用2022年1月停磨期間,減少二倉10t混合鋼段,同時,加入14mm×16mm鋼段10t,以改善二倉粉磨能力。優(yōu)化后,磨內(nèi)物料篩余值及磨機產(chǎn)量均有所改善。調(diào)整磨內(nèi)研磨體后,水泥磨磨內(nèi)篩余數(shù)據(jù)見表6表7



2.4 降低原始輥縫,提高輥壓機作功效率,減小輥縫波動


優(yōu)化前,輥壓機輥縫大,物料通過量大,循環(huán)斗式提升機電流高,輥壓機作功功效低。優(yōu)化后,輥壓機原始輥縫由30mm降至24mm,輥壓機作功明顯好轉(zhuǎn),循環(huán)斗式提升機電流下降,輥壓機單位產(chǎn)品電耗下降。優(yōu)化輥縫前后,輥壓機、球磨機、斗式提升機電耗情況見表8



2.5 優(yōu)化液壓系統(tǒng)研磨壓力,提升輥壓機作功


優(yōu)化前,輥壓機電流低,小倉下插板閥開度持續(xù)100%運行,輥縫波動大,輥壓機研磨效率不高。優(yōu)化液壓系統(tǒng)研磨壓力后,輥壓機電流提高,粉磨效率提高,輥縫波動降低。優(yōu)化輥壓機液壓系統(tǒng)研磨壓力前后,輥壓機及球磨機電耗情況見表9


2.6 液壓系統(tǒng)加裝點動式泄壓閥,增加點動式自動控制回路,消除瞬間大泄壓故障跳停


改造前,在輥壓機運行時,僅能上調(diào)液壓系統(tǒng)研磨壓力,不能下調(diào)研磨壓力,導(dǎo)致液壓系統(tǒng)研磨壓力瞬間高于11MPa,現(xiàn)場PLC控制柜進行大泄壓保護,輥壓機跳停,跳停頻率約8~10次/月。決定對液壓系統(tǒng)進行改造,通過增加點動泄壓閥,增加點動式自動控制回路,在運行中實現(xiàn)液壓系統(tǒng)點動泄壓,降低研磨壓力。技改后,液壓系統(tǒng)大泄壓故障次數(shù)大幅下降,跳停頻率由改造前8~10次/月降至3次/月,有效降低了故障導(dǎo)致的設(shè)備空轉(zhuǎn)無功消耗,從而降低了系統(tǒng)電耗。技改前后輥壓機跳停次數(shù)對比數(shù)據(jù)見表10


表10 技改前后輥壓機跳停次數(shù)對比數(shù)據(jù)



三、水泥粉磨系統(tǒng)智能控制系統(tǒng)的控制策略


水泥粉磨系統(tǒng)應(yīng)用多變量非線性模型預(yù)測智能控制技術(shù),實現(xiàn)了水泥粉磨系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)的穩(wěn)定控制,輥壓機和球磨機系統(tǒng)的協(xié)同控制,提高了水泥粉磨的產(chǎn)質(zhì)量,降低了粉磨電耗。智能控制系統(tǒng)主要控制策略如下。


3.1 輥壓機和球磨機系統(tǒng)協(xié)同控制


通過控制入磨物料特征粒徑,平衡輥壓機與球磨機作功,消除輥壓機作功不足與輥壓機系統(tǒng)循環(huán)負荷過大現(xiàn)象,主要控制指標為循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速。


3.2 穩(wěn)流倉倉重控制


通過分析輥壓機壓力、輥縫和倉重的最佳匹配關(guān)系,得出倉重控制目標值,通過控制喂料量、循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速,將倉重穩(wěn)定在設(shè)定目標值左右。


3.3 輥壓機穩(wěn)定控制


通過控制輥壓機動輥電流、定輥電流、出磨循環(huán)斗式提升機電流、輥壓機振動、輥縫、穩(wěn)流倉等保護限值,平衡輥壓機通過量與循環(huán)量關(guān)系,最大化輥壓機作功功效。主要控制指標為:動輥斜插板開度、定輥側(cè)斜插板開度、研磨壓力。


3.4 球磨機穩(wěn)定控制


控制球磨機電流負荷、出磨成品溫度、磨頭負壓、出磨成品比表面積、篩余、成品特征粒徑等變量,穩(wěn)定球磨機作功功效。主要控制指標為:磨尾風(fēng)機及循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速。


3.5 在線激光粒度分析儀取樣濃度控制


分別在球磨機磨頭磨尾加裝在線激光粒度分析儀,加裝位置見圖2。通過控制取樣絞刀進樣速度,控制物料取樣量,保證分析儀在穩(wěn)定的光學(xué)濃度下檢測物料粒度分布,進而提高在線激光粒度分析儀檢測精度的可靠性和穩(wěn)定性。



3.6 產(chǎn)品質(zhì)量控制


根據(jù)實時運行參數(shù),建立產(chǎn)品質(zhì)量軟測量模型并輸出實時質(zhì)量數(shù)據(jù)。在線激光粒度分析儀每15min檢測一次物料粒度,依據(jù)檢測值校正測量實時質(zhì)量數(shù)據(jù),用于過程控制,穩(wěn)定球磨機產(chǎn)質(zhì)量。


3.7 產(chǎn)能最大化控制


球磨機處于穩(wěn)定運行狀態(tài)后,在循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速、磨尾風(fēng)機轉(zhuǎn)速與產(chǎn)品質(zhì)量之間尋找一個最佳平衡點,使產(chǎn)量趨于動態(tài)最大化。


3.8 特征粒度自優(yōu)化控制


在線激光粒度分析儀初次特征粒徑目標值由人工給定,構(gòu)造數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析自優(yōu)化算法,運行2h后觸發(fā)自優(yōu)化算法,自動調(diào)整在線激光粒度分析儀特征粒徑目標值,自動調(diào)整循環(huán)風(fēng)機、磨尾風(fēng)機風(fēng)量,從而降低在線激光粒度分析儀標準偏差,穩(wěn)定水泥質(zhì)量。


3.9 一鍵啟停與APC控制無擾切換


結(jié)合水泥磨中控操作規(guī)程編制開停機操作方案,再結(jié)合操作方案進行DCS組態(tài),實現(xiàn)水泥磨開停過程中模擬量與開關(guān)量的自動調(diào)整。水泥磨啟動結(jié)束后,自動切換至APC控制程序,停機時自動切除APC控制至一鍵停磨,實現(xiàn)水泥磨開停機過程無擾切換,無需人工介入,有效縮短了水泥磨開機至滿負荷、滿負荷至停機的時間,降低了水泥磨開停機過程的工序電耗。一鍵啟停與APC操作界面見圖3


四、“優(yōu)化改造+智能控制”運行效果


水泥粉磨系統(tǒng)實施“優(yōu)化改造+智能控制”后,關(guān)鍵工序電耗大幅下降,產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。水泥磨控制系統(tǒng)智能化改造后的電耗數(shù)據(jù)見表11



表11數(shù)據(jù)可知,改造后,2022年4~9月穩(wěn)定運行期間,P·O42.5水泥噸水泥綜合電耗為27.67kW·h,P·Ⅱ52.5水泥噸水泥綜合電耗為33.96kW·h,與2021年11月(改造前)綜合電耗30.08kW·h/t、35.67kW·h/t相比,電耗分別下降2.41kW·h/t、1.71kW·h/t。


使用在線激光粒度分析儀前后,出磨水泥3d、28d強度標準偏差見表12。由表12可知,2022年7~9月(使用在線粒度分析儀后)與1~3月(使用在線粒度分析儀前)對比,生產(chǎn)P·O42.5水泥時,3d出磨水泥抗壓強度標準偏差由0.84降至0.70,28d出磨水泥抗壓強度標準偏差由1.13降至0.69;生產(chǎn)P·Ⅱ52.5水泥時,3d出磨水泥抗壓強度標準偏差由0.95降至0.85,28d出磨水泥抗壓強度標準偏差由1.21降至0.60。


五、結(jié)語


水泥粉磨智能控制系統(tǒng)的成功應(yīng)用,為優(yōu)化水泥出廠質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。對于熟料來源(熟料強度)相對穩(wěn)定的生產(chǎn)線,使用在線激光粒度分析儀為智能控制系統(tǒng)提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù),通過控制入磨物料量及出磨水泥特征粒徑組分含量,完全可以實現(xiàn)出廠水泥質(zhì)量及球磨機研磨狀態(tài)的穩(wěn)定。對于熟料或水泥輔材來源復(fù)雜,熟料強度、易磨性等指標波動大的生產(chǎn)線,雖然可以穩(wěn)定控制粒度分布,穩(wěn)定顆粒級配及比表面積,但若要控制水泥強度波動,則需增配更多檢測儀器并進一步優(yōu)化系統(tǒng)控制軟件。


作者:禹敏1,段振洪2,王方偉3,濮陽森1,楊國進1

來源:《1廣德新杭南方水泥有限公司;2上海南方水泥有限公司;3中材邦業(yè)智能技術(shù)有限公司》

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