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技術丨ATOX50立磨組合式刮板應用

來源:《中國水泥》 發布日期:2023/5/4 編輯:張翀
核心提示:ATOX50立磨組合式刮板應用

引言


某公司1#熟料生產線配套ATOX50原料立磨刮板室共有刮板8塊,早期刮板結構外型較大,原尺寸長×寬為1250mm×550mm,每塊刮板使用6條M24mm×150mm高強螺栓固定在刮板支架上,刮板主要作用是將從噴口環大塊物料及時刮至排渣口,以保證刮板室內熱風通道的暢通。長時間運行以后,尤其是排渣量大時,刮板外側,底沿角部磨損加快,也加劇了下部箱體的磨損,導致刮板與箱體間隙越來越大,存在卡料現象,磨機主電機電流持高不下,平均在330A以上運行,運行半年就需要對刮板進行更換、補焊箱體,維修工作量增大。為此,針對其磨損特點,公司技術人員共同研究,采取對刮板進行改進,改變刮板結構以及提高耐磨性,最終采取增加備用耐磨板,改為組合式刮板,當磨損時僅對備用耐磨板進行更換,不用整體更換,降低配件費用及維修費用,同時降低員工勞動強度。


一、改進措施


針對立磨刮板室實際運行情況,刮板底沿外側磨損較大,下部箱體同步磨損,磨機負荷增大現象,采取改變刮板結構,縮短刮板長度,由原來長×寬為1250mm×550mm,改為850mm×550mm,厚度不變,刮板底側迎料側堆焊耐磨層。如圖1所示,改進后的刮板安裝時與下部間隙盡可能縮小,安裝間隙為15±5mm,避免因間隙大引起卡料增加負荷現象:當刮板磨損到后期時,實施調面使用,將刮板旋轉180°使用,原磨損部位不影響刮板間定。經過維護刮板可提高一年壽命的使用時間,因刮板面積變小,相應磨機主機電流下降35A,具有一定的節能效果。


圖1 改進后刮板


運行一年以后刮板對角都磨損,更換仍然工作量大,該公司2018年再對立磨刮板進行改進,針對外側角部位置磨損較快進行改進,在刮板外側邊角安裝380mm×350mm三角形備用耐磨板,厚度35mm,耐磨板材質為“10+10”復合耐磨材料,表面堆焊耐磨層,采用3條M20mm×80mm高強螺栓進行固定,改造為組合式刮板,當刮板外側備用耐磨板磨損后,只對備用耐磨板進行更換即可。由原一體式刮料板改造成分體組合式刮料板,當刮料板磨損后,僅需對小耐磨板進行更換即可。改造前后結構對比見圖2圖3



二、改造效果


(1)經過二次改進,刮板壽命可達一年以上,降低配件費用,每年節省5萬元,維護更換方便、利用倉滿停磨時間就可以進行更換,而且檢修時間短,降低員工勞動強度。


(2)因刮板面積變小,下部間隙縮小,相應磨機主機電流下降5A,電耗由原來的19.2kWh/t降低到18.8kWh/t,降低0.4kWh/t。


(3)改造后運行至今,磨機穩定,負荷降低,同類型立磨具有很好的應用推廣價值。


作者:劉影,林江山,金光輝

來源:《中國水泥》

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