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技術(shù) | 輥壓機(jī)穩(wěn)流倉振動原因分析及解決方案

來源:《中國水泥》 發(fā)布日期:2023/8/9 編輯:張翀
核心提示:輥壓機(jī)穩(wěn)流倉振動原因分析及解決方案

引言


我公司水泥粉磨系統(tǒng)采用成都利君CLF180120B型輥壓機(jī),該系統(tǒng)于2019年完成改造,2020年4月投入正常生 產(chǎn)運(yùn)行,運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)穩(wěn)流倉振動偏大,穩(wěn)流倉振動帶動樓板振動,樓板最大振動值超過13mm/s,存在較大安全隱患。圖1為輥壓機(jī)系統(tǒng)布置圖。



1.1 土建設(shè)計(jì)原因分析


輥壓機(jī)穩(wěn)流倉高度2.7m,直段直徑3m,設(shè)計(jì)倉重20t,穩(wěn)流倉共有三個稱重支點(diǎn),支點(diǎn)靜荷載1.3×200kN,支點(diǎn)動荷載1.5×2×40kN,靜載荷設(shè)計(jì)超過實(shí)際需求3倍,但輥壓機(jī)自運(yùn)行以來,穩(wěn)流倉振動一直過大,尤其在圖中穩(wěn)流倉c點(diǎn)振幅高達(dá)12~13mm/s,c點(diǎn)振動過大的主要原因是樓板跨度達(dá)到14m,同時f點(diǎn)在兩臺提升機(jī)空洞以及稱重倉空洞之間,稱重能力最為薄弱,導(dǎo)致c點(diǎn)振幅最大,動載荷設(shè)計(jì)值不能滿足實(shí)際生產(chǎn)需求。圖2為穩(wěn)流倉布置示意圖。


1.2 工藝原因分析


通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),通過控制穩(wěn)流倉倉重對振動有一定影響,當(dāng)穩(wěn)流倉倉位越高,穩(wěn)流倉振動值越小,但振幅 降非常有限,分析主要原因是倉自重越大,穩(wěn)流倉勢能就越大,同等能量驅(qū)動振幅就越小,控制高倉位看似振幅變小,但整體對框架結(jié)構(gòu)的損傷吏大,因此不是解決該問題的有效方法。當(dāng)穩(wěn)流倉倉空時,入穩(wěn)流倉物料直接進(jìn)入下料管,穩(wěn)流倉振動趨近于0,但由于空倉,輥壓機(jī)下料管軟連接處冒灰嚴(yán)重,同時空倉容易造成輥壓機(jī)波動跳車,所以無法實(shí)施,穩(wěn)流倉振動主要表現(xiàn)為垂直振動,同時下料管脹吸現(xiàn)象明顯,下料管脹吸幅度越大,穩(wěn)流倉振幅就越大,所以可以得出穩(wěn)流倉振動的主要原因是下料管下料不穩(wěn),造成倉重高頻波動引起的牽引振動,當(dāng)穩(wěn)流倉完全倉空,稱重倉不受物料重力影響,振動得以消失,因此穩(wěn)定穩(wěn)流倉下料是解決該問題的關(guān)鍵。


經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),造成穩(wěn)流倉下料管過料不穩(wěn)的主要原因有兩個,一是輥壓機(jī)物料離析造成輥壓機(jī)不穩(wěn)定,輥縫波動大,輥壓機(jī)過料穩(wěn)定性差;二是穩(wěn)流倉下料管物料帶入氣體,輥壓機(jī)擠壓物料釋放氣體上涌,導(dǎo)致下料管物料過料不穩(wěn),輥壓機(jī)輥縫越大,輥壓機(jī)循環(huán)量越大,氣體上涌量就越大,下料管過料就越不穩(wěn)定,穩(wěn)流倉振幅就越大。


二、解決方案以及效果


2.1 支點(diǎn)增加橡皮緩沖墊片


為了緩解穩(wěn)流倉對樓板沖擊,在三個支點(diǎn)分別增加20mm橡皮,但效果不明顯,反而導(dǎo)致穩(wěn)流倉出現(xiàn)橫向振動,稱重傳感器出現(xiàn)間歇失效現(xiàn)象。


2.2 調(diào)整支點(diǎn)水平


穩(wěn)流倉三個支點(diǎn)處于同一水平,由于A、B兩個支點(diǎn)振動幅度偏小,通過A、B支點(diǎn)高度提高5tmn,將振動大的C支點(diǎn)高度降低5mm,收到一定效果,振幅可以控制到8~10mm/s。


2.3 增加井字框架,分散擴(kuò)大受力點(diǎn)


考慮樓板受力過于集中,計(jì)劃通過井字框架把力向周圍釋放,提高樓板抗沖擊效果,井字框架采用H600x600mm工字鋼,同時對工字鋼兩側(cè)采用20mm鋼板全密封,提高工字鋼抗折強(qiáng)度,井字框架采用貼原有混凝土梁進(jìn)行布局,井字框架最大跨度為12m,穩(wěn)流倉支點(diǎn)設(shè)置為4個,全部置于井字框架之上,該方案實(shí)施后,穩(wěn)流倉沖擊力得到有效釋放,樓板振動值下降到5~7mm/s。



2.4 輥壓機(jī)進(jìn)料管改進(jìn)


輥壓機(jī)運(yùn)行狀況不佳的主要表現(xiàn)有工作輥縫過大 (超過48mm),輥壓機(jī)壓力差偏大(3MPa>,輥壓機(jī)電流波動大;針對輥壓機(jī)存在的問題,通過對輥壓機(jī)進(jìn)料管橫向?qū)挾冗M(jìn)行縮短,穩(wěn)流倉進(jìn)料管延長進(jìn)料直段,保持穩(wěn)流倉中心進(jìn)料,減弱料注壓力,物料離析狀況得到明顯改善,工作輥縫下降至40mm以內(nèi),輥壓機(jī)電流波動大幅減小,輥壓機(jī)過料穩(wěn)定性明顯增強(qiáng)。


為了解決氣體上涌問題,在輥壓機(jī)進(jìn)料兩側(cè)增加排氣裝置,進(jìn)料管兩側(cè)分別安裝傾角為84.29°,尺寸為 1500×1160×150mm的排氣孔,排氣孔米用12mm耐磨板制作,排氣孔出口端通過直徑為300mm的收塵管道提供收塵負(fù)壓。輥壓機(jī)擠壓物料氣體從排氣孔排除,下料管過料不穩(wěn)問題得到徹底解決,穩(wěn)流倉振動也隨之消失(見圖4圖5)。


三、結(jié)束語


引起穩(wěn)流倉振動的原因包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原因和工藝設(shè)計(jì)原因,我公司通過提高結(jié)構(gòu)抗振性能雖取得一定效果,但未從根源上解決問題。


工藝設(shè)計(jì)不合理造成物料下料不暢是造成穩(wěn)流倉振動的根本原因,穩(wěn)流倉物料下料不暢造成穩(wěn)流倉質(zhì)量間歇波動形成沖擊載荷,從而引起振動,然而造成穩(wěn)流倉下料不暢的原因有輥壓機(jī)輥縫波動大、邊緣效應(yīng)嚴(yán)重、輥壓機(jī)下料管氣體上涌等,通過分析對比,輥壓機(jī)擠壓物料排出氣體上涌是造成穩(wěn)流倉下料不穩(wěn)的主要原因,通過將物料帶入氣體進(jìn)行外排,輥壓機(jī)進(jìn)料穩(wěn)定性明顯增強(qiáng),輥壓機(jī)電流、輥壓、輥縫穩(wěn)定性有了質(zhì)的提升,自2021年2月份開機(jī)以來,未發(fā)生一起輥壓機(jī)波動跳車事故,同時穩(wěn)流倉振動問題也得到了徹底解決。


作者:程穩(wěn),劉晨浩,王尉,趙曉輝,胡明,王新武

所屬:葛洲壩嘉魚水泥有限公司

來源:《中國水泥》

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