技術(shù) | 一次P·C32.5R水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降的原因分析
某公司5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線的兩條水泥粉磨系統(tǒng)采用ф1600mm×1200mm輥壓機(jī)+V型選粉機(jī)+ф4.2m×13m水泥磨+O-Sepa高效選粉機(jī)的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng),粉煤灰直接從磨頭添加入磨。
近期出現(xiàn)生產(chǎn)P·C32.5R水泥時(shí)比表面積過(guò)低的情況,為了達(dá)到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)(P·C32.5R水泥比表面積≥440m2/kg),水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量一降再降,由原來(lái)的240t/h最低降至150t/h,而此時(shí)P·C32.5R水泥比表面積仍在410m2/kg左右徘徊,調(diào)整操作參數(shù),并不能明顯的提高比表面積。
影響水泥粉磨系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的因素有很多,該公司主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了排查:
(1)入磨熟料易磨性變化。入磨熟料的易磨性變化是通過(guò)使用小磨將入磨熟料粉磨至相同比表面積下所用的時(shí)間長(zhǎng)短變化來(lái)表示的。試驗(yàn)采用ф500mm×500mm小磨,裝球量102kg,物料量5kg,入磨物料密度<10mm,比表面積控制在350±5m2/kg。近期檢測(cè)入磨熟料易磨性數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 入磨熟料易磨性
從表1中可看出,近期入磨熟料的粉磨時(shí)間在逐漸增加,即入磨熟料的易磨性在變差,但粉磨時(shí)間的增加幅度并不是非常大,不至于造成90dh的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降。
(2)輥壓機(jī)做功的影響。在停機(jī)對(duì)輥壓機(jī)輥面進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),輥壓機(jī)輥面上有局部輥皮脫落現(xiàn)象,可能會(huì)影響到輥壓機(jī)的做功效率。從輥壓機(jī)運(yùn)行電流上看,輥壓機(jī)運(yùn)行電流在額定電流的50%左右,確實(shí)偏低;但入磨物料篩余和比表面積檢測(cè)結(jié)果來(lái)看,入磨物料0.08mm篩余在26%左右,比表面積在180m2/kg左右。
這種入磨物料的篩余和比表面積比之前臺(tái)時(shí)產(chǎn)量高時(shí)還要有所改善,至于輥壓機(jī)運(yùn)行電流低,主要是因?yàn)槟ズ笱h(huán)量大,為降低入磨細(xì)度及喂料量,降低了循環(huán)風(fēng)機(jī)的變頻頻率,這就導(dǎo)致了V選回粉量增加,再加上配料秤喂料量減少,導(dǎo)致進(jìn)輥壓機(jī)穩(wěn)流倉(cāng)的混合物料平均粒度降低,輥壓機(jī)輥縫不能撐開(kāi),進(jìn)而導(dǎo)致輥壓機(jī)電流降低。這就排除了輥壓機(jī)做功效率影響的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量降低。
(3)水泥磨磨內(nèi)工況惡化。在停機(jī)對(duì)磨內(nèi)工況進(jìn)行檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)“包球”現(xiàn)象嚴(yán)重,出磨篦板堵塞比較嚴(yán)重,磨內(nèi)工況惡化嚴(yán)重。為了緩解這種狀況,利用停機(jī)時(shí)間對(duì)水泥磨二倉(cāng)鋼球進(jìn)行了篩分,清理了磨損比較大的鋼球和碎鋼球,并清理了出磨篦板。但P·C32.5R水泥出磨水泥比表面積仍僅400m2/kg左右,依舊達(dá)不到公司內(nèi)控指標(biāo),停機(jī)檢查時(shí),水泥磨“包球”現(xiàn)象依然存在。
經(jīng)過(guò)分析,造成此種情況的原因主要是水泥磨過(guò)粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重,磨內(nèi)微粉含量過(guò)高,靜電效應(yīng)嚴(yán)重,微粉團(tuán)聚在鋼球和襯板表面形成墊層,造成水泥磨粉磨效率下降。而造成過(guò)粉磨現(xiàn)象的主要原因是為達(dá)到出磨水泥比表面積內(nèi)控指標(biāo),選粉機(jī)轉(zhuǎn)速一味的提高,選粉效率下降,一部分極細(xì)的微粉又回到磨內(nèi)繼續(xù)研磨,進(jìn)而造成過(guò)粉磨現(xiàn)象。
(4)高效選粉機(jī)效率低。正常生產(chǎn)過(guò)程中,通過(guò)對(duì)高效選粉機(jī)取樣測(cè)算選粉效率,發(fā)現(xiàn)高效選粉機(jī)選粉效率僅有30%左右,而循環(huán)負(fù)荷率高達(dá)350%(正常情況下選粉效率應(yīng)該在50%左右,循環(huán)負(fù)荷率在100%左右)。但通過(guò)停機(jī)后檢查,高效選粉機(jī)內(nèi)部并未發(fā)現(xiàn)明顯異樣。
在查詢中控操作記錄時(shí)發(fā)現(xiàn),近期為了提高比表面積控制指標(biāo),中控員提高選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,由以前的30Hz提高到38Hz左右,選粉機(jī)電流一直處于臨近額定電流的水平上運(yùn)行,經(jīng)常出現(xiàn)超過(guò)額定電流的情況。而出于對(duì)電機(jī)的保護(hù),系統(tǒng)設(shè)定當(dāng)選粉機(jī)電機(jī)電流超過(guò)額定電流時(shí),選粉機(jī)轉(zhuǎn)速反饋將不會(huì)升高,故在選粉機(jī)處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)出磨水泥比表面積將難以繼續(xù)提升,選粉效率也將下降。
(5)粉煤灰粒度變化影響。因?yàn)榉勖夯夜?yīng)商有變化,對(duì)以前留樣的粉煤灰和最近使用的粉煤灰進(jìn)行對(duì)比。結(jié)果表明,雖然作為粉煤灰驗(yàn)控制項(xiàng)目的化學(xué)成分和燒失量沒(méi)有大幅波動(dòng),但粉煤灰的細(xì)度卻變化較大,80μm篩余由原來(lái)的2%左右變化為30%左右。粉煤灰本身容重極低,在磨內(nèi)的流速較快,不能充分的粉磨,而較粗的粉煤灰經(jīng)過(guò)選粉機(jī)時(shí)也極易被選出,造成選出成品比表面積偏低。而為了完成成品比表面積大于440m2/kg的內(nèi)控指標(biāo),不得不通過(guò)提高選粉機(jī)轉(zhuǎn)速、增加循環(huán)負(fù)荷率的控制方式來(lái)完成質(zhì)量指標(biāo),導(dǎo)致P·C32.5R水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量大幅下降。
為了驗(yàn)證上述判斷,選取近期的P·C32.5R出磨水泥及早期正常時(shí)候同樣的配比生產(chǎn)的P·C32.5R出磨水泥樣進(jìn)行對(duì)比分析。此時(shí)的P·C32.5R水泥配比為:熟料52%,脫硫石膏5%,石灰石14%,爐渣10%,粉煤灰19%。此配比中僅有爐渣和粉煤灰中Ca含量可忽略不計(jì),其它原材料Ca含量均較高,而爐渣的進(jìn)貨渠道一直比較穩(wěn)定,成分變化不大,故只需要將兩個(gè)水泥樣做80μm篩余,再將各自的篩余物做化學(xué)分析,簡(jiǎn)易測(cè)定時(shí)只需測(cè)定篩余物Ca含量即可判斷是否因?yàn)榉勖夯易兇侄斐傻谋缺砻娣e偏低現(xiàn)象。
經(jīng)檢測(cè),近期水泥樣的篩余物中Ca含量較正常時(shí)候下降了超過(guò)10%,這就說(shuō)明此時(shí)的水泥中粗顆粒已經(jīng)較正常時(shí)候發(fā)生了變化,篩余物中粉煤灰顆粒的含量大幅增加,造成比表面積不高,這就驗(yàn)證了之前的分析。
綜上所述,造成臺(tái)時(shí)產(chǎn)量大幅下降的主要原因是粉煤灰細(xì)度的變粗。另外,熟料易磨性的變差和中控操作上應(yīng)對(duì)磨內(nèi)工況變差和選粉機(jī)選粉效率下降的措施不合適也是造成此次問(wèn)題的原因之一。
基于以上理論分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)論,在粉煤灰細(xì)度仍在30%左右的情況下,若想提高出磨水泥比表面積,水泥配料中其它成分就需要磨的更細(xì),水泥磨過(guò)粉磨現(xiàn)象加劇,磨內(nèi)工況惡化,水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量勢(shì)必要大幅降低。但由于兩種粉煤灰價(jià)格差異較大,通過(guò)測(cè)算,若使用這種粗粉煤灰水泥配料成本能夠下降約8元/t,而電耗的上升折合成本僅在3元/t左右,故從公司角度出發(fā),只能在繼續(xù)使用此種粉煤灰的條件下盡可能的通過(guò)工藝調(diào)整和改造來(lái)達(dá)到降低電耗的目的,以求降低因電耗造成的水泥制造成本上升。為解決以上矛盾,對(duì)出磨水泥樣品做了顆粒級(jí)配分析,結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 BT-2001型激光粒度分布儀(干法)水泥粒度分析報(bào)告
水泥最佳性能的顆粒級(jí)配為3~32μm顆粒總量不能<65%,<3μm的細(xì)顆粒不要超過(guò)10%,>65μm和<1μm的顆粒越少越好,最好沒(méi)有。因?yàn)?~32μm的顆粒對(duì)強(qiáng)度增長(zhǎng)起主要作用,特別是16~24μm的顆粒對(duì)水泥性能尤為重要,含量越多越好。而<3μm的細(xì)顆粒容易結(jié)團(tuán),<1μm的小顆粒在加水?dāng)嚢柚心軌蚝芸炀退瑢?duì)混凝土強(qiáng)度作用很小,且影響水泥與外加劑的適應(yīng)性,易影響水泥性能而導(dǎo)致混凝土開(kāi)裂,嚴(yán)重影響混凝土的耐久性。至于>65μm的顆粒則水化很慢,對(duì)水泥28d強(qiáng)度的貢獻(xiàn)很小。通過(guò)分析可知,該樣品中≤3μm顆粒含量為11.93%,3~32μm顆粒含量高達(dá)79.04%,32~65μm顆粒含量為9.03%,≥65μm顆粒含量為0。
此顆粒級(jí)配分布≤3μm顆粒含量過(guò)高,3~32μm顆粒含量高達(dá)79.04%,說(shuō)明該樣品代表的水泥粉磨系統(tǒng)過(guò)粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重。綜合考慮出磨水泥質(zhì)量和能耗指標(biāo),應(yīng)適當(dāng)降低比表面積控制指標(biāo),使水泥磨循環(huán)負(fù)荷下降,緩解過(guò)粉磨現(xiàn)象,在出磨水泥強(qiáng)度保證滿足內(nèi)控指標(biāo)的情況下,改善水泥使用性能。
通過(guò)多次試驗(yàn)調(diào)整,最終在保證水泥質(zhì)量不降低的情況下,將P·C32.5R出磨水泥比表面積控制在380m2/kg,P·C32.5R水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量也逐步穩(wěn)定在210t/h左右,雖然與早期差距較大,但大幅降低了成本,為公司取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。調(diào)整前后配比及質(zhì)量指標(biāo)完成情況見(jiàn)表3。
表3 調(diào)整前后配比及質(zhì)量指標(biāo)完成情況
通過(guò)表3可以看出,調(diào)整前后熟料配比未增加,且出磨水泥比表面積下降較多,雖然28d抗壓強(qiáng)度有小幅下降,但3d抗壓強(qiáng)度卻有所上升,需水量也降低較多,水泥的使用性能有所改善,故此次調(diào)整取得了理想的效果。
綜上所述,造成此次水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量大幅下降的主要原因是粉煤灰細(xì)度的變粗。另外,熟料易磨應(yīng)作性的變差和中控操作上應(yīng)對(duì)磨內(nèi)工況變差和選粉機(jī)選粉效率下降的措施不合適也是造成此次問(wèn)題的原因之一。為了應(yīng)對(duì)這種現(xiàn)象,在粉煤灰細(xì)度不變的情況下,宜采用適當(dāng)降低比表面積控制指標(biāo)的方法來(lái)提高水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,降低工序電耗,也能夠保證水泥抗壓強(qiáng)度相對(duì)穩(wěn)定。
鑒于以上情況,針對(duì)筆者此次遇到的問(wèn)題,特提出以下幾條建議:
(1)水泥顆粒級(jí)配是準(zhǔn)確判斷水泥性能的好壞的依據(jù),細(xì)度及比表面積只是兩個(gè)操作相對(duì)簡(jiǎn)便的控制方法,細(xì)度主要控制的是粗顆粒的含量,而比表面積主要控制的是細(xì)顆粒的含量,兩者要有機(jī)結(jié)合,不能一味的強(qiáng)調(diào)某一個(gè)指標(biāo),否則可能會(huì)導(dǎo)致成本增加。
(2)粉煤灰作為水泥混合材使用,細(xì)度指標(biāo)也應(yīng)作為一項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)來(lái)執(zhí)行,確保水泥磨工況穩(wěn)定。
(3)針對(duì)具備兩條及以上水泥粉磨生產(chǎn)線的企業(yè),當(dāng)兩條線同時(shí)出現(xiàn)同類的問(wèn)題時(shí),首先應(yīng)該考慮原材料的變化情況,并針對(duì)原材料的變化采取有效的措施。
(4)水泥磨系統(tǒng)操作是一個(gè)系統(tǒng)的調(diào)整過(guò)程,切忌為了達(dá)到某一控制指標(biāo)而單獨(dú)的調(diào)整個(gè)別參數(shù),一定要根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況系統(tǒng)的調(diào)整,使系統(tǒng)能夠一直處于一個(gè)良性平衡的狀態(tài)下運(yùn)行。
作者:龔萬(wàn)會(huì)
來(lái)源:《天瑞集團(tuán)河南永安水泥有限責(zé)任公司》
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