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技術 | ATOX50生料磨拉桿頭開裂原因分析及解決措施

來源:《中國聯合水泥集團南陽分公司》 發布日期:2021/1/6 編輯:張翀
核心提示:ATOX50生料磨拉桿頭開裂原因分析及解決措施
一、存在問題


某公司#2線生料磨為FLSmidthATOX50輥式磨,2007年7月投入使用,其共有三個磨輥,每個磨輥均裝配有拉桿頭,見圖1。其中,A端通過拉伸桿與液壓缸活塞桿連接,通過液壓系統,完成磨輥的升降;B端通過扭力桿及橡膠緩沖塊,與磨機殼體連接,對磨輥起緩沖作用。該磨機自投入使用以來,運行正常,沒有發生磨輥拉桿頭開裂現象。2016年8月19日,磨機錯峰停機,在對生料磨檢查過程中發現,#1拉桿頭位于拉伸桿一側(即A端)根部出現裂縫,寬度約2mm,蔓延深度約170mm。從圖1中看出,裂縫貫穿于拉桿頭整個截面,基本不能再進行使用。


圖1 拉桿頭斷裂處


二、原因分析及解決措施


2.1 原因分析


(1)拉伸桿是原料磨的關鍵部件之一,它的一端通過高強螺栓與安裝在磨輥上的拉桿頭連接,另一端通過高強螺栓與液壓缸活塞桿連接,主要作用是由高壓油站通過活塞桿,向磨輥傳輸足夠的壓力,使得物料粉碎,以達到合格的生料目標值細度。2014年7月曾發生過一次拉伸桿斷裂事故,其它部件沒有受到傷害,更換后即恢復生產。由于史密斯磨機設計中,正常使用情況下,該拉桿頭不屬于易損部件,因此,造成斷裂的原因較為偶然。


圖1拉桿頭的結構,可查找裂紋斷裂,起源于拉桿頭與法蘭盤連接處。該位置屬于應力集中區,且該位置處于拉伸桿穿過磨殼的風道處,不容易密封,在磨內惡劣的工況環境中,沖刷比較嚴重。對照圖紙,該位置原始橫截面寬度尺寸為160mm,開裂時現場測量約為120mm,磨損量雖然不到1/3,但抗拉強度已經降低。在外載荷交變應力的作用下,疲勞區域不斷擴展擴大,出現開裂。如果發現不及時,生產過程中發生斷裂將會釀成重大設備事故。


(2)從生產使用上分析,在2016年1月設備大修時,對磨盤進行堆焊,在運行過程中,磨機振動較大。根據工藝要求,對擋料圈加高約10mm,振動值有所降低;后期由于鐵質校正原料硫酸渣供應緊張,改用其它鐵質矯正原料替代配料,粒度較大,再加上易磨性差,導致振動加劇,多種因素疊加,最終導致拉桿頭開裂。


2.2 解決措施


(1)正常情況下,拉桿頭因不屬于易損件,但前期考慮到輥磨機備件供貨周期較長,因此儲備備件一件,及時予以更換,沒有影響窯系統的生產。


(2)對另外兩個磨輥拉桿頭進行檢查,并進行超聲波探傷,做到提前預防。每年的中修和大修,有計劃地對拉桿頭、拉伸桿、扭力桿等部件進行檢測,確保生產穩定運行。


(3)及時檢查漏風點,尤其是拉伸桿從磨殼穿過位置,容易漏風、漏料,須進行堵漏治理,以延長部件使用壽命。


(4)在中控操作上,不得以加壓增加喂料量的方法進行增產,確保正常研磨壓力參數不超過11MPa,磨機振動值控制在2.0mm/s以下;嚴格控制喂料量,確保磨床料層的穩定性和漸進性。


(5)嚴格控制物料粒度,控制物料品種,盡量采用硫酸渣類鐵質矯正原料,并確保入磨物料粒度在規定范圍內。



作者:黃元太,門紅俠,趙喜軍,王煒

來源:《中國聯合水泥集團南陽分公司》

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