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技術 | 第四代篦冷機篦床改造舊篦冷機

來源:《中材裝備集團有限公司》,《河南省新鄉市振新水泥有限公司》 發布日期:2021/3/12 編輯:張翀
核心提示:第四代篦冷機篦床改造舊篦冷機
一、前言


篦冷機是水泥廠熟料燒成系統的重要主機設備,其主要功能是冷卻、輸送水泥熟料,為回轉窯及分解爐等提供熱空氣。“紅河”、“堆雪人”、燒篦板、斷螺栓、掉篦板和熟料冷卻不均勻是篦冷機存在的主要問題,是制約生產線連續運轉的關鍵。隨著新型干法水泥生產技術和裝備的迅速發展,以及水泥熟料篦冷機技術的不斷進步,高效能、運行可靠的熟料篦冷機成為確保系統生產能力的關鍵。為實現篦冷機的高性能,篦床的設計是關鍵,篦床是整個篦冷機的核“芯”,因此針對某些現場的實際情況考慮,可以保留篦冷機外部設備,用某集團設計研發的Sinowalk第四代篦冷機篦床更換舊篦床,快速換“芯”,完美實現改造需求。


二、項目概況


某公司采用的是國內某廠步進式篦冷機,該篦冷機主要存在以下問題:


(1)篦床段節梁經常斷開,液壓缸底座開裂,凹凸密封撕裂,銅套磨損極快,需要頻繁更換備件。


(2)液壓系統可靠性差,漏油滲油嚴重,業主需要長期大量地訂購備件進行維護。


(3)潤滑系統老化,由于工況的特殊,選用的分配管路形式不合適,導致使用壽命均偏短,而且整體潤滑點偏多,很多潤滑點不能順利出油進行潤滑


(4)控制系統簡單,設計的程序達不到自動智能控制,甚至在生產過程中,控制系統發生紊亂后,重啟復位也很難奏效,業主只能人工操作液壓系統。


(5)篦冷機工藝參數設置不合理,系統的熱回收效率、二次風溫低,出料溫度高,不能滿足工藝生產的需要。


總之,目前現場冷卻機已經完全不能滿足生產所需要的可靠性和穩定性,工藝性能也不能滿足燒成系統的需求,需要改造升級。


三、改造方案


通過現場勘查和測繪,考慮采用該集團的Sinowalk400系列第四代步進式篦冷機進行改造。由于Sinowalk400系列步進式篦冷機主機設備采用模塊化設計和安裝,單列寬度為400mm,單個段節梁為2000mm,因此可以針對不同產量或面積進行靈活組合,非常方便。該集團針對該生產線篦冷機存在的問題,并結合實際情況,在仍能利舊的情況下,保留原有設備,將此次改造方案定為換“芯”改造,將原有篦冷機內部篦床更換為Sinowalk400-9×11第四代步進式篦冷機,同時保留原上、下殼體和破碎機,對液壓、潤滑、控制進行部分改造和升級(見表1)。


表1 改造方案



四、改造實施


4.1 篦床主機快速安裝


Sinowalk400篦冷機的活動篦床結構為一段水平式。在拆除原有篦冷機以后,從篦冷機后部的破碎機端面將新篦床運送進篦冷機殼體內(如圖1)。由于該集團的Sinowalk400系列步進式篦冷機采用整體模塊化設計和安裝,因此發貨時將篦床一分為二,在現場只需要對兩段篦床進行吊裝和對接(如圖2)即可完成80%的篦床安裝工作,安裝工期非常短,安裝難度很低。篦床安裝完后,對其進行緊固加強,確保機械主機的運行可靠。


圖1 篦床從破碎機端送進殼體內部


圖2 兩段篦床對接安裝完成


4.2 液壓系統精益求精


液壓系統是篦冷機運行的動力來源,運行可靠極為重要,如果驅動系統出現問題,整個系統的運轉率將難以保證。原液壓系統采用的4臺電機在運行過程中未出現故障,現場檢測也無問題,經綜合考慮,仍采用原4臺舊電機,保留動力系統不變;現場勘測原有油箱,加熱、冷卻、過濾系統均完好,保留使用。此次改造采用新型負載敏感液壓系統,相對于原液壓系統能夠節能47%。改造時液壓站整體發貨至現場,通過軟管與原有系統連接,保證了安裝的快速和高效。同時整個液壓系統采用最優化的密封形式和高質量密封圈,實現了液壓系統零泄露(如圖3)。


圖3 利舊改造后的液壓站臺


4.3 潤滑系統化繁就簡


原有潤滑系統采用雙線集中潤滑,通過現場檢測,原有加油泵和潤滑泵完全可以使用,因此保留現有的加油泵和潤滑泵,同時對現有的潤滑管路進行部分整改,以滿足新篦床的潤滑。原設備潤滑點達到上千個,而且潤滑管采用8mm膠管,尤其在篦冷機風室內溫度偏高的情況下老化速度非常快,很多潤滑管路都已經不出油甚至斷裂。這次改造更換了新的分配器,更換了與新篦床匹配的接頭,并采用金屬網套的軟管形式,保證了潤滑的充分和可靠,同時降低潤滑點40%。


4.4 控制系統人工智能


原篦冷機的控制程序功能比較簡單,不能實現油缸平穩運行,也沒有故障識別等功能。由于原PLC及數字量和模擬量輸入與輸出模塊都可使用,因此只需在原有硬件設備基礎上添置很少部分的元器件,更換修改新的液壓站控制程序即可。


在考慮液壓系統的特性下,在程序中設計了加、減速斜坡(如圖4),這樣油缸在啟停時不會因為閥口的突然開關而造成巨大的沖擊,確保了油缸運動過程的平穩和順暢,使得系統的可靠性有了極大提高。


圖4 新程序中設計的油缸運動速度曲線


新程序充分考慮了系統的容錯模式,在確保系統順利平穩運轉的前提下,出現故障模式時能夠自行處理故障,也可以單獨屏蔽某一列,而不影響整個系統的運行。


4.5 工藝性能完全達標


在水泥工藝生產線上,任何設備的最終目的都是服務于工藝要求,篦冷機也一樣,作為燒成系統中的關鍵主機設備,其最終目標是滿足燒成工藝的要求,只有完全滿足了工藝燒成的需求,才是一臺好的篦冷機,如果不能充分滿足工藝燒成的需求,任何其他的技術保障和性能參數都毫無意義。


經改造后,公司水泥產量逐漸增加,最終穩定在4000t/d,完全超出了業主改造預想的產量,同時,熱回收效率也有極大提高。二次風溫穩定在1200℃以上,出料冷卻溫度在100℃左右,高溫段的熱回收效率達到了75%以上,完全滿足了窯內煅燒的需求,節能高效地實現了篦冷機的冷卻和輸送功能。


五、結語


此次改造計劃安排非常緊湊合理,從停窯拆除到篦冷機安裝總共18d,本次篦冷機換“芯”改造,周期短,投入低,效果明顯。



作者:汪偉1,王清虎2,李桐斌1,陳學勇1

來源:1《中材裝備集團有限公司》,2《河南省新鄉市振新水泥有限公司》

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