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技術 | 雙閉路聯合粉磨系統的優化改造

來源:《淄博雙鳳山水水泥有限公司》 發布日期:2021/7/7 編輯:張翀
核心提示:雙閉路聯合粉磨系統的優化改造

引言


某公司配置有兩條年產100萬t水泥生產線,兩條生產線主要設備型號相同,均為CLF140-65輥壓機+Vx2000靜態選粉機+ф3.8m×12m中心傳動兩倉管磨機+O-SepaN-2500型高效選粉機組成的雙閉路水泥聯合粉磨系統。1號磨機系統臺時產量較高,工藝工況穩定,2號磨機系統生產相同品種P·O42.5級水泥,系統產量偏低,較1號磨機系統低5~8t/h。為進一步降低水泥綜合電耗,消除兩臺磨機存在的差距,公司組織相關技術人員認真分析工藝數據,并于8月2日邀請水泥粉磨實戰專家鄒偉斌教授到現場診斷工藝工況。通過技術交流,找出粉磨系統中管磨機系統存在的問題,制訂了針對性改造方案。公司于8月7日~11日,安排對2號水泥磨為期5天的磨內改造工作,改造后產質量指標明顯提升。


一、改造前基本概況


該公司2號水泥聯合粉磨系統ф3.8m×12m兩倉管磨機,一倉有效長度L₁=3.25m,有效內徑Di=3.65m,安裝溝槽階梯襯板。二倉有效長度L₂=8.25m,有效內徑Di=3.67m,采用小波紋襯板+3圈高度900mm活化環。一倉與二倉之間采用雙層防堵隔倉板(篦縫寬度6mm)。


雙閉路聯合粉磨系統主要設備配置與技術參數見表1


表1 主要設備配置與技術參數



二、存在的問題及改造措施


2.1 主要問題


兩條生產線主要設備配置相同,磨機研磨體裝載量基本相同,但2號磨機系統生產相同品種水泥臺時較1號磨機系統差異較大,以生產P·O42.5水泥為例,1號磨機系統產量穩定在128~130t/h左右,水泥成晶比表面積380m2/kg。2號磨機系統產量僅在120t/h左右,比表面積在365m2/kg左右。


分析認為,管磨機對物料的磨細能力不足,主要表現在一倉襯板磨損嚴重,帶球提升效果差;磨頭沖料現象嚴重;二倉活化環功能不足;研磨體級配不合理。具體如下:


(1)一倉溝槽提升襯板因使用年限較長磨損嚴重,階梯最低處不足20mm,部分溝槽基本磨平,摩擦系數變小,帶球能力大幅降低。


(2)受入磨溜管高度落差大的影響,一倉沖料現象明顯,物料距離進料門在1m左右,導致存在一倉研磨肓區,粉磨效率低。


(3)二倉活化環結構形式簡單,活化研磨體、降低磨內物料流速能力有限。


(4)受運轉時間較長影響,一倉鋼球平均球徑降低明顯,平均球徑已偏小。


2.2 改造措施


(1)更換一倉溝槽階梯襯板(見圖1圖2)。



(2)解決磨頭沖料,最有效的方法是安裝磨頭喂料器,但該設備加工制造周期較長。由于公司當時的生產情況不允許磨機較長時間停機,就在入磨溜管前部安裝防沖料擋板(見圖3),緩沖物料慣性,消除磨頭沖料現象。


(3)為進一步發揮二倉3圈活化襯板的作用,提高粉磨效率,本著節省費用、減少浪費的原則,決定對二倉活化環不進行整體更換,只在襯板內部空間焊接耐磨篩片,這樣一是能夠有效增大活化區域,二是能夠進一步延緩磨內物料流速,提高物料的磨細程度。活化環改進前后見圖4圖5



(4)因一倉鋼球平均球徑偏小,公司將一倉鋼球倒出重新篩選并對級配進行調整,將3級級配更改為4級級配。一倉研磨體級配調整方案見表2


三、改造效果


2號磨改造前后產質量指標對比見表3


表3 改造前后產質量指標對比



表3可以看出,改造后生產P·O42.5級水泥系統產量提高7t/h,生產P·C42.5級水泥系統產量提高12t/h,兩個主要品種平均比表面積均提高15~20m2/kg左右。按照單臺磨機年產P·O42.5級


水泥30萬t、年產P·C42.5級水泥20萬t計算,可節電95萬kWh,按照平均電價0.56元/kWh計算,年節電效益達53.2萬元。


四、結束語


針對2號水泥粉磨系統臺時偏低、活化環效果欠佳、一倉磨頭沖料導致研磨盲區大等突出問題,實施針對性改造措施,粉磨系統產量明顯提高,兩臺磨的工況差異消除,粉磨電耗降低,改造成本較低但效果較好。該系統尚有增產節電空間,我們將會對其實施持續改進,進一步降低粉磨電耗。


作者:鄭友,柳云朋,王梅

來源:《淄博雙鳳山水水泥有限公司》

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