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技術 | 單機收塵器改造一例

來源:《蚌埠中聯水泥有限公司毫州分公司》 發布日期:2021/7/12 編輯:張翀
核心提示:單機收塵器改造一例

前言


隨著國家對環保管控力度越來越大,水泥企業已成為政府關注的主要對象,各企業也紛紛加大了對各自現場環境的治理力度。我公司數臺收塵器不能滿足當前環保要求,存在跑冒現象,我們通過改造達到了預定效果。


一、原因分析及改造過程


集團某項目現場環境治理情況較差,特別是原料輸送系統皮帶轉角處一收塵器尤為突出,主要存在兩個問題,一是開機一段時間后收塵效果變差,二是冒料嚴重。


經過一段時間觀察,發現主要原因為該處設備選型有問題,該收塵器為單機在線式脈沖收塵器(如圖1右),內部結構如圖2。



正常使用過程中,脈沖閥噴吹后,收塵濾袋內積灰在高壓氣體沖擊下部分脫落,但由于氣室沒有和風機進行有效隔離,噴吹后收塵濾袋仍處在負壓狀態,部分被吹落的粉塵很快重新吸附上來,直到收塵器停機后濾袋上的積塵隨負壓的消失大量自然脫落,此時就會在下級皮帶上大量冒料。且由于噴吹效率差,在開機一段時間后濾袋積塵會越積越厚,系統阻力越來越大,收塵效果明顯變差,最終形成正常運行時下料管基本沒有出料、在停機時會大量冒料、收塵效果越來越差的現象。


為了控制冒料問題,我們首先將下料管上的翻板閥更換為擺線針輪下料器,效果不明顯。隨后我們將收塵器風機設定為每運行0.5h自動停機30s,冒料量大為減少,收塵效果也有部分改善,但仍存在著冒料情況,且風機停機30s的這段時間內冒煙情況非常嚴重,風機頻繁停機再啟動對電機等設備的壽命也影響較大。我們后又將5.5kw風機更換為7.5kw風機試圖提高收塵能力,但收效甚微。


為了徹底治理此處收塵問題,我們將閑置的一臺在線式收塵器改造成離線式收塵器,改完后如圖1左,內部結構如圖3。在收塵器內部用鋼板將氣室分成兩個室,在側面焊接箱體用于做風道和提升閥。正常工作時兩個氣室輪流噴吹,需要噴吹時提升閥將該氣室關閉,使氣室與風機系統進行隔離,然后再噴吹,此時濾袋上吸附的灰塵被吹落后會因沒有負壓而自然下落到下料器,工作間隔時間開始設置為1min。經過一段時間試車運行,未再出現冒灰冒料現象。在試車時保險起見我們并未將原收塵器拆除,而是將新收塵器管道與原管道接在一起,為防止原收塵器影響新收塵器工作,先用鋼板將原收塵器風機出口堵死。試運行正常后我們將原收塵器拆除,正式啟用新收塵器。


二、結語


本改造耗費2人工歷時4天完成,需要注意的是改后收塵器只有兩個室,脈沖閥需適當加大。從本例可以看出,在設計初期設備選型尤為重要,單機在線式收塵器因其特殊結構不適合用在粉塵較細、比重較小、敞開式環境下,一些要求不高的且下料進人密閉空間的條件下可以使用,如窯頭收塵、庫頂等。庫頂收塵下料后粉塵可直接落入庫內,一般不會造成冒料,但也會存在收塵一段時間后負壓變低的情況,所以還要適當加大設計風量。


作者:許世同,王磊,邢留留,李曉昇

來源:《蚌埠中聯水泥有限公司毫州分公司》

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