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技術(shù) | 增加窯頭罩熱風(fēng)管道提高噸熟料發(fā)電量

來源:《文縣祁連山水泥有限公司》 發(fā)布日期:2021/9/18 編輯:張翀
核心提示:增加窯頭罩熱風(fēng)管道提高噸熟料發(fā)電量
一、余熱發(fā)電系統(tǒng)工藝流程簡述


公司純低溫余熱發(fā)電采用窯尾雙壓+窯頭單壓+雙重過熱系統(tǒng)工藝,裝機容量選擇汽輪機5MW+發(fā)電機6MW。窯尾305℃廢氣經(jīng)SP鍋爐產(chǎn)生1.35MPa、285℃低溫過熱蒸汽,然后輸送至窯頭與AQC鍋爐低溫過熱器產(chǎn)生1.3MPa、340℃低溫過熱蒸汽,混合進(jìn)入窯頭高溫過熱器(篦冷機中部抽取380℃熱風(fēng))過熱為1.2MPa、360℃高品質(zhì)蒸汽,此蒸汽進(jìn)入汽輪機和窯尾低溫過熱器產(chǎn)生0.28MPa、170℃低溫過熱蒸汽進(jìn)入汽輪機補汽口,兩路蒸汽膨脹作功推動汽輪機發(fā)電。蒸汽雙重過熱技術(shù)將窯尾低品質(zhì)蒸汽通過窯頭的高溫?zé)煔庠俅芜^熱為高溫高焓值蒸汽,進(jìn)入蒸汽混合器與窯頭蒸汽混合變壓后送入汽輪機,大幅的提高了汽輪機做功效率。


二、運行現(xiàn)狀


2019年以來,余熱發(fā)電窯頭鍋爐進(jìn)風(fēng)口熱風(fēng)溫度長期低于設(shè)計溫度380℃(平均約303℃),窯頭鍋爐蒸發(fā)量偏低導(dǎo)致發(fā)電量長期較低,雖然優(yōu)化了操作和管理,但是進(jìn)口溫度仍然較低,主要由于水泥窯熟料煅燒較好,結(jié)粒較好,熟料冷卻較好,低溫取風(fēng)段和高溫取風(fēng)段溫度都較低(2018年前低溫段380℃高溫段600℃,2019年3-8月份低溫段200℃高溫度段500℃)。


三、現(xiàn)狀分析及論證


為了盡快解決噸熟料發(fā)電量較低的問題,公司組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān),經(jīng)過對水泥窯系統(tǒng)拉風(fēng)、篦冷機配風(fēng)和料層厚度的多次調(diào)整,效果不佳;對于冷風(fēng)段、熱風(fēng)段及鍋爐旁路閥門的頻繁操作,增加了操作難度和工作量;為提高窯頭鍋爐入口溫度盡可能的接近設(shè)計溫度,嚴(yán)重影響到煤磨熱風(fēng)溫度的提高及水泥窯、煤磨、篦冷機的正常運行。


經(jīng)過攻關(guān)組的調(diào)查、研究、討論分析后認(rèn)為:余熱發(fā)電系統(tǒng)汽輪機真空度、端差等參數(shù)均在合理范圍之內(nèi),噸熟料發(fā)電量較低的原因主要是汽輪機蒸汽流量和壓力較設(shè)計和2018年運行參數(shù)下降較多,窯尾鍋爐蒸發(fā)量變化不大,窯頭鍋爐蒸發(fā)量下降嚴(yán)重。主要是由于鍋爐入口溫度長期低于設(shè)計溫度380℃(平均303℃),入口溫度偏低導(dǎo)致篦冷機旁路閥門開度較大,減少篦冷機冷風(fēng)進(jìn)入窯頭鍋爐風(fēng)量,導(dǎo)致進(jìn)入窯頭鍋爐的風(fēng)量減少。由于窯頭鍋爐溫度和風(fēng)量的偏低,窯頭鍋爐的蒸發(fā)量下降嚴(yán)重是造成發(fā)電負(fù)荷較低的主要原因。


經(jīng)過攻關(guān)組計算論證決定從水泥窯窯頭罩至窯頭鍋爐新增∮2000mm(有效內(nèi)徑1400mm)熱風(fēng)管道一個,解決余熱發(fā)電窯頭鍋爐入口溫度和風(fēng)量偏低的問題,提高窯頭鍋爐的入口溫度能夠達(dá)到設(shè)計溫度,提高蒸發(fā)量,提高運行效率。


3.1 理論計算


假設(shè)各部位取風(fēng)比例和實際尺寸比例相同,按照理論計算增加取風(fēng)口前窯頭鍋爐進(jìn)口溫度只能達(dá)到303℃,增加取風(fēng)口后窯頭鍋爐進(jìn)口溫度閥門全開狀態(tài)下能達(dá)到368℃,通過適當(dāng)調(diào)整鍋爐進(jìn)口各風(fēng)管閥門開度,窯頭鍋爐進(jìn)口溫度能夠達(dá)到設(shè)計380℃以上。


3.2 項目實施的優(yōu)缺點


優(yōu)點:增加一個操作方便的熱風(fēng)通道,利用窯頭罩高達(dá)1000℃的高溫提高窯頭鍋爐熱風(fēng)熱焓值,鍋爐進(jìn)口溫度能夠達(dá)到設(shè)計溫度,噸熟料發(fā)電量達(dá)到37KWh/t以上。窯頭鍋爐溫度的提高有利于操作調(diào)整各閥門開度,適當(dāng)關(guān)小冷風(fēng)閥門可以提高煤磨熱風(fēng)溫度,降低煤粉水份。


缺點:增加投資約26萬元;將部分水泥窯二次風(fēng)引入窯頭鍋爐,噸熟料增加煤耗約1.5Kg;


3.3 項目實施成功的可能性


理論計算窯頭鍋爐進(jìn)口溫度能夠達(dá)到設(shè)計溫度,調(diào)整閥門風(fēng)量就能夠達(dá)到設(shè)計風(fēng)量。


從進(jìn)口壓力分布分析窯頭罩、高溫取風(fēng)閥、低溫取風(fēng)閥部位均能夠保證熱風(fēng)的流動方向和流速。


窯頭罩取風(fēng)量占窯頭鍋爐總風(fēng)量的15.02%,溫度理論計算能夠提高65℃。


3.4 項目實施失敗的可能性及解決措施


窯頭罩取風(fēng)位置較靠前,取風(fēng)占二三次風(fēng)量的15%,對水泥窯煅燒及其它有一定影響,影響小可以繼續(xù)使用,影響大將增加的高溫閘板可以全部關(guān)閉,做好相應(yīng)密封,對系統(tǒng)和水泥窯煅燒沒有任何影響,僅造成投資26萬元的損失。


窯頭罩取風(fēng)位置靠近水泥窯落料點,窯頭鍋爐拉風(fēng)可能帶來大量的細(xì)顆粒物料可能造成管道內(nèi)積灰,通過設(shè)計管道等部位傾角大于45°,保證物料不能形成堆積。


窯頭罩取風(fēng)點溫度較高(1000℃以上),耐高溫及磨損處理不到位造成系統(tǒng)燒損及漏風(fēng)嚴(yán)重。系統(tǒng)的耐火處理要求較高,風(fēng)量調(diào)整要求高溫閘板具備1200℃的工作要求。管道采取∮1400mm的內(nèi)徑,增加100mm納米材料保溫和200mm剛玉質(zhì)澆注料,確保外殼溫度低于120℃以下,高溫閘板采用實心剛玉質(zhì)澆注料,能夠使用半年以上。膨脹量約20mm采用自制套筒式膨脹節(jié),內(nèi)部填耐高溫硅酸鋁纖維,外部采用套筒式并填充細(xì)沙料,最外部采用帆布密封。


四、項目實施及實施后效果驗證


經(jīng)過攻關(guān)組論證決定后于2019年8月份開始準(zhǔn)備材料及備件制作,利用9月份水泥窯檢修時間進(jìn)行了安裝。


實施后的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況:


自2019年9月18日在余熱發(fā)電啟機并網(wǎng)正常后各項參數(shù)基本達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),窯頭鍋爐入口溫度達(dá)到設(shè)計要求溫度380℃;篦冷機廢氣管道閥門能夠關(guān)小到20%以下,鍋爐的煙風(fēng)量有了大幅提高;發(fā)電負(fù)荷從原來的3500kwh提高到了4500kwh以上,噸熟料發(fā)電量提高到37Kwh以上,余熱發(fā)電整體運行經(jīng)濟(jì)效益明顯提高,確保了余熱發(fā)電安全穩(wěn)定高效的運行。


五、項目經(jīng)濟(jì)效益分析


5.1 增加成本


項目實際投資24.0萬元,年維護(hù)費用9.8萬元;年產(chǎn)熟料80萬噸計算,噸熟料增加成本0.15元;


噸熟料增加煤耗按照1.5Kg計算噸熟料成本增加0.86元;


5.2 降低成本


噸熟料發(fā)電量提高7.64Kwh計算降低成本3.13元;綜合噸熟料降低成本約2.12元,按照全年生產(chǎn)80萬噸熟料計算,年節(jié)約169.6萬元。


六、結(jié)束語


影響余熱發(fā)電負(fù)荷的主要因素是蒸汽溫度、壓力和汽輪機的真空度、端差,提高蒸汽溫度可以有效提高發(fā)電負(fù)荷,在優(yōu)化操作中窯尾需要進(jìn)一步降低廢氣溫度的情況下,盡可能提高窯頭廢氣溫度和風(fēng)量是提高窯頭AQC鍋爐蒸發(fā)量的主要途徑。但提高AQC溫度和風(fēng)量將會和水泥窯二、三次風(fēng)造成搶風(fēng)的矛盾和熟料煤耗的小幅上升,公司噸熟料發(fā)電量29.52Kwh,雖然在水泥純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)處于中間水平,由于窯頭采用雙重過熱技術(shù),當(dāng)窯頭鍋爐進(jìn)口熱風(fēng)溫度低于340℃時窯尾蒸汽送到窯頭鍋爐時造成蒸汽熱焓會下降,高于340℃且越高時蒸汽熱晗越高,因此增加熱風(fēng)管道提高AQC溫度到380℃以上,噸熟料發(fā)電量大幅度提高,也取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。


作者:張育虎,黨斌斌,李長青,白小洲,汪峰峰

來源:《文縣祁連山水泥有限公司》

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