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技術(shù) | 降低輥壓機開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)電耗的調(diào)整措施探究

來源:《濮陽同力水泥有限公司》 發(fā)布日期:2021/11/12 編輯:張翀
核心提示:降低輥壓機開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)電耗的調(diào)整措施探究
一、概況


TL公司的水泥生產(chǎn)工序主要使用170-140輥壓機、V4000氣流分級機、Ф4.2m×13m三倉管磨機、磨尾收塵風(fēng)機等,開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)具體如圖1所示。


圖1 開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)


本生產(chǎn)線主要用于P·O42.5水泥,原有的設(shè)計生產(chǎn)能力為180t/h。但該系統(tǒng)存在一些沒有完全理順的細節(jié)問題,因此,實際產(chǎn)能只達到160t/h,而電耗則在36kW/t左右。對此,需要深入分析存在的問題,并找到主要影響因素,制定相應(yīng)的改進措施,實現(xiàn)增產(chǎn)和節(jié)能的最終目標。


二、開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)工藝


TL公司使用的輥壓機開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)從宏觀角度講,主要分為兩段:第一段是輥壓機和氣流分級機的閉路系統(tǒng),第二段是開路管磨機系統(tǒng)。


本公司生產(chǎn)的P·O42.5水泥,入磨的主要物料配比為:熟料82.0%、礦渣7.8%、石灰石5.0%、石膏5.2%,經(jīng)過輥壓機的擠壓分級后,入磨的物料細度如表1所示。管磨機一倉、二倉和三倉的有效長度分別為3.50m、2.50m、7.25m,使用的襯板分別為溝槽階梯襯板、小波紋襯板、雙曲面分級襯板。



在三倉安裝高800mm的活化環(huán)。磨機的各倉研磨體級配如表2所示。


三、問題分析


從入磨物料的特性展開分析:礦物的構(gòu)成和熟料的化學(xué)成分均在標準范圍內(nèi),小磨的時間保持在30~33min。排查礦渣的渣源、水分和石灰石的質(zhì)量,均未發(fā)現(xiàn)參數(shù)變化。對系統(tǒng)整體綜合性進行檢查:輥壓機的輥面沒有發(fā)現(xiàn)剝落和凹陷情況,查看側(cè)擋板時發(fā)現(xiàn)間隙輕微磨損、側(cè)漏,但不會對輥壓機的做功產(chǎn)生影響。探查V型氣流分級機內(nèi)部時,特別是導(dǎo)流板的磨損情況,無較大磨損,檢查出口端的管道發(fā)現(xiàn)較為通暢且無灰,分級后的物料細度正常。在檢查管磨機內(nèi)部時發(fā)現(xiàn)了以下問題:


3.1 一倉呈現(xiàn)無料或少料的盲區(qū)


此系統(tǒng)Ф4.2m×14m的管磨機長徑比L/D為3.33,長徑較大,對水泥磨細十分有利。各倉的有效長度在分配方面較為合理,但粉磨系統(tǒng)中的分級物料在通過旋風(fēng)收塵器后的輸送管時過長,入磨的物料慣性大,致使磨頭的進料溜槽出現(xiàn)沖料情況。通過實際進磨測量發(fā)現(xiàn),從一倉的磨頭襯板到隔倉板間存在無料或少料的盲區(qū),由此縮短了有效研磨長度,最終導(dǎo)致粉磨能力嚴重下降,但對物料的細度未造成較大影響,明顯提高了后續(xù)倉的工作負荷。


3.2 一倉的溝槽階梯襯板存在磨損情況


在一倉的溝槽階梯襯板提升端出現(xiàn)十分嚴重的磨損現(xiàn)象。并且提升端從120mm降到了60mm,磨損量高達原有厚度的一半,對研磨體的提升存在較大影響,致使拋落的運動軌跡變差,對研磨體的沖擊勢能造成不利影響,嚴重降低一倉粉磨能力。


3.3 二倉的研磨規(guī)格過大


二倉中小波紋襯板顯現(xiàn)的磨損較低,但從表2中可以看出,研磨體的整體規(guī)格偏大,無法有效發(fā)揮過渡倉作用,進而導(dǎo)致三倉的壓力過大。


3.4 三倉的襯板未能發(fā)揮分級段形研磨體的功能


三倉的雙曲面分級襯板同樣存在一些磨損情況,但程度較低,而襯板的表面則較為光滑。對球形研磨體的分級作用較高,而對段形研磨體則無法進行分級,只局限于對磨機筒體的保護作用。


3.5 三倉的研磨體規(guī)格設(shè)置過高


表2可以看出,三倉使用的研磨體整體規(guī)格設(shè)置過大,而研磨體的總表面積則嚴重不足,不利于將進入細磨倉的水泥磨細,出磨的成品水泥比表面積過低。


3.6 三倉的研磨死區(qū)大


三倉設(shè)置的活化環(huán)存在安裝圈較少的情況,并且整體高度的設(shè)計十分不合理,導(dǎo)致活化環(huán)在對小規(guī)格的研磨體所產(chǎn)生“滯留帶”能力嚴重不足,最終致使三倉的研磨死區(qū)過大。


四、技術(shù)的改良措施


根據(jù)上述綜合分析認為,由于該系統(tǒng)的第二段管磨機問題過多導(dǎo)致粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量過低,也是電耗較高的主要原因。在不對磨內(nèi)襯板、隔倉板、出磨篦板進行更換的條件下,保證生產(chǎn)的水泥質(zhì)量均符合各項參數(shù)標準,針對粉磨時對水泥磨細產(chǎn)生影響相關(guān)細節(jié)進行改進和調(diào)整,進一步消除不利的生產(chǎn)因素,確保改進后的系統(tǒng)步入良性循環(huán)。


4.1 利用預(yù)粉磨系統(tǒng)降低入磨物料的粒徑


通過發(fā)揮粉磨系統(tǒng)能力最大化,提升輥壓機的擠壓功率,并減小入磨物料的粒徑大小。再對側(cè)擋板進行相應(yīng)處理,利用備用側(cè)擋板替換磨損側(cè)擋板。與此同時,調(diào)整側(cè)擋板和輥邊緣之間的縫隙,進一步避免兩側(cè)出現(xiàn)漏料情況,提升料床的受限和擠壓效果。關(guān)閉輥壓機配置的氣流分級機出風(fēng)部第一排導(dǎo)流板,再關(guān)閉第二排導(dǎo)流板的一半,避免分級機的上部氣流存在問題,進一步延長物料分級的路線長度,減小分級后入磨的物料篩余,進一步提升比表面積。


4.2 調(diào)整一倉的研磨體級配


依據(jù)溝槽階梯襯板提升端存在磨損和礦渣易磨等原因為基礎(chǔ),相應(yīng)地調(diào)整研磨體級配,將Ф50mm鋼球1.5t補充在一倉內(nèi),進一步提升一倉粗處理的能力。


4.3 提升一倉物料粗粉磨時長


通過封堵端隔倉板外圓300mm高度的篦縫,進一步提高物料的粗磨時長,并提升粉磨效率,減小物料粒徑。


4.4 替換二倉混合的鋼段


倒出混合鋼段10t左右作后續(xù)的磨耗補充,使用等量的Ф12mm×12mm進行代替,提升粉磨能力。


4.5 提升三倉的活化區(qū)域


增加一圈高度為1 250mm的活化環(huán),然后將其它三圈(800mm)活化環(huán)均當(dāng)作耐磨鋼板的放樣,再焊接加高1 250mm,提升研磨體活化區(qū)域,完善對小規(guī)格的鋼段磨細作用。


4.6 替換三倉的混合鋼段


倒出混合鋼段20t,使用等量的Ф10mm×10mm加以替換,提升研磨體級數(shù),減少段間空隙,提升細磨效率。


五、結(jié)語


通過運用上述措施改進后,提高了氣流分級機分級的實際效果,實現(xiàn)了入磨物料變細、篩余下降、比表面積提升和入倉物料粒徑減小,為管磨機的節(jié)能和提高產(chǎn)量打下基礎(chǔ),調(diào)整管磨機的內(nèi)部和微調(diào)各倉的研磨體級配后,水泥產(chǎn)量得到較大提高,系統(tǒng)電耗也大大降低。


作者:郭瑞廣,陳憶紅,李偉洋

來源:《濮陽同力水泥有限公司》
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