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技術(shù) | 某公司篦冷機(jī)技術(shù)改造及效果

來源:《冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司》 發(fā)布日期:2022/5/12 編輯:張翀
核心提示:某公司篦冷機(jī)技術(shù)改造及效果

前言


某公司二線窯自投產(chǎn)以來,窯系統(tǒng)運(yùn)行狀況不太理想,存在多方面問題,嚴(yán)重制約著水泥熟料的生產(chǎn)。于是公司成立攻關(guān)小組,發(fā)揮多方面技術(shù)優(yōu)勢,對篦冷機(jī)系統(tǒng)集中進(jìn)行了改造。改造后,熟料產(chǎn)量從原來的5200t/d提高到5700t/d,熟料外觀及強(qiáng)度有明顯改善,經(jīng)濟(jì)效益顯著。


一、篦冷機(jī)改造前的運(yùn)行狀況分析


該公司二線篦冷機(jī)選用的是第四代高效冷卻機(jī),型號是JL4X5,其風(fēng)機(jī)分布示意圖見圖1


圖1 篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)分布示意


投產(chǎn)運(yùn)行以來,篦冷機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行狀況不理想,主要存在以下問題:


(1)出篦冷機(jī)熟料溫度過高,熟料溫度維持在180℃以上:


(2)熟料強(qiáng)度偏低;


(3)二、三次風(fēng)溫低,900~950℃,熟料煅燒不致密;


(4)為提高二次風(fēng)溫,篦冷機(jī)采取偏厚料層操作,油壓控制在18MPa左右,造成篦冷機(jī)液壓系統(tǒng)故障頻發(fā),如液壓缸支座經(jīng)常性開裂、油管經(jīng)常性爆裂、液壓缸內(nèi)泄等設(shè)備故障,對窯系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行影響較大;


(5)窯產(chǎn)量低,約5200t/d,且熟料外觀差,黃塊較多;


(6)高溫區(qū)推力棒頻繁脫落,備件磨損快,單位維修費(fèi)用高。


針對以上問題,分析原因如下:


(1)急冷效果不好,再加上高溫段篦冷機(jī)冷卻風(fēng)量不足,造成高溫段推力棒頻繁脫落;


(2)出窯熟料急冷效果差,造成熱回收效果差二次風(fēng)溫偏低,又造成熟料強(qiáng)度降低,問題重點(diǎn)在高溫固定篦板;


(3)篦縫易堵塞,篦冷機(jī)冷卻風(fēng)量不足,造成出篦冷機(jī)熟料溫度較高;


(4)料層偏厚控制,提高二次風(fēng)溫,致使液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障,窯系統(tǒng)處于互相矛盾之中。


二、篦冷機(jī)改造方案


2.1 高溫段篦板改造,解決高溫段推力棒頻繁脫落


問題高溫段二、三室冷卻風(fēng)量不足,分析原因,一是風(fēng)機(jī)能力小,二是篦縫堵塞造成通風(fēng)不足。為此將高溫區(qū)二、三室篦板更換為大篦縫篦板,篦縫由3.5mm增加到5.5mm,減少篦縫堵塞幾率,增加篦板的通風(fēng)量,加強(qiáng)熟料的冷卻。


并增加通過二、三室篦板時(shí)的熟料厚度,防止冷卻風(fēng)“短路”。對二、三室兩側(cè)推力棒進(jìn)行切短處理,兩側(cè)各留出約一塊篦板寬度的空間,此空間用澆注料及廢窯磚澆筑為小矮墻,高650mm,寬300mm,即篦床橫向由16塊篦板改為14塊,在同產(chǎn)量的條件下,增加了料層厚度。


2.2 高溫固定端部位的改造,解決熟料急冷問題


(1)更換高溫段固定篦板。經(jīng)過摸索將篦冷機(jī)篦板的篦縫由最初設(shè)計(jì)的3.5mm提高到4.7mm,篦縫公差控制到0.2mm。經(jīng)過改造,增加了急冷熟料需要的風(fēng)量。


(2)根據(jù)出窯熟料的下料點(diǎn)位置,用澆注料將第一排固定篦板封堵半塊,澆注料高600mm,防止冷風(fēng)短路;


(3)為了穩(wěn)定固定篦板前端熟料的料層,篦板上方的空氣炮位置提高10cm


(4)經(jīng)過實(shí)際觀察,發(fā)現(xiàn)高溫固定端兩側(cè)三角區(qū)域雖然有高300mm的澆注料臺階,但是由于太矮,熱熟料仍會(huì)散落到此三角區(qū)域,這樣既造成散落的熟料得不到急冷,又造成固定篦板處料層薄,對熟料質(zhì)量及二次風(fēng)溫都不利。為提高固定篦板的料層厚度穩(wěn)定料層,固定端兩側(cè)三角熟料死區(qū)用澆注料填充并加高到800mm。


(5)利用停機(jī)機(jī)會(huì)對高溫固定端兩側(cè)三角區(qū)域底部進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)三角區(qū)域邊緣漏風(fēng)嚴(yán)重,于是將邊緣部位進(jìn)行漏風(fēng)封堵,靠近三角區(qū)域的固定篦板各封堵一塊,共10塊,用澆注料填充并加高到800mm。


以上幾個(gè)方面的改動(dòng)縮小了固定端的冷卻面積,增加了高溫固定端的熟料料層厚度,加大了熟料的急冷。


2.3 中低溫部位的改造,解決出篦冷機(jī)熟料溫度高的問題


篦冷機(jī)中低溫(四、五、六室)篦縫阻塞嚴(yán)重,風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行效率低,既浪費(fèi)電能,又造成出篦冷機(jī)熟料溫度較高。因此做以下改造,將四室篦縫3.5mm提高到4.7mm;為保證五、六室風(fēng)室風(fēng)壓,防止風(fēng)室漏料,將五、六室篦板換新,篦縫仍為3.5mm。實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)改造后的二、三室篦縫(5.5mm)偏大,利用停窯機(jī)會(huì)全部更換為4.7mm篦縫的篦板。


通過以上一系列的改造,篦冷機(jī)整體冷卻風(fēng)量得到了提高,既滿足了熟料急冷的需要,又滿足了熟料冷卻的需要。


2.4 對篦冷機(jī)設(shè)備進(jìn)行改造


(1)液壓缸支座經(jīng)常性開裂。為解決此問題,將之前的焊接底座改成了整體鑄造型結(jié)構(gòu),將聯(lián)接螺栓由之前的8.8級改為了12.9級,解決了液壓缸支座頻繁開裂損壞的問題,提高了可靠性。


(2)液壓系統(tǒng)改造超高壓管路系統(tǒng),耐頻繁沖擊,不松動(dòng)、不開裂,取消焊接結(jié)構(gòu),全部采用錐度螺栓壓裝聯(lián)接結(jié)構(gòu),液壓缸活塞直徑由以前的中90mm提高到ф100mm,降低系統(tǒng)壓力,通過以上改造大大提高了液壓系統(tǒng)的可靠性。


(3)篦冷機(jī)備件材質(zhì)的改進(jìn),提高備件使用壽命。將固定、活動(dòng)棒材質(zhì)統(tǒng)一改為ZGCr28Ni20,改造后預(yù)計(jì)固定棒和活動(dòng)棒高溫區(qū)使用壽命平均1.5年,低溫區(qū)平均2年。


壓塊、U形蓋板統(tǒng)一改造為ZGCr28Ni6,活動(dòng)棒壓塊平均壽命2年,固定棒壓塊3年,U型蓋板(前部和尾部U型蓋板)1年,中部U型蓋板平均2年。篦板蓋板改為1Cr18Ni9Ti,使用壽命10~12個(gè)月。同時(shí)避免了檢修時(shí)高溫區(qū)和低溫區(qū)混裝的問題。通過上述改造后,壽命可延長6~10個(gè)月左右。


(4)備件制作和檢修過程中加強(qiáng)精度控制。檢修時(shí)當(dāng)U形蓋板和篦板磨損都比較大時(shí)一并換掉,并嚴(yán)格控制U形蓋板和篦板間的間隙1~1.2mm,C型密封與驅(qū)動(dòng)鋼板的間隙保持在1mm左右。


篦板制作時(shí)篦縫精度控制為4.7±0.2mm,將靠近驅(qū)動(dòng)鋼板處篦板的角度由135°改為90°,這樣既保證熟料顆粒進(jìn)入篦縫后能夠自動(dòng)吹出,同時(shí)減緩了篦縫的磨損。


(5)各風(fēng)室尾部橫梁進(jìn)行加固,防止篦冷機(jī)油壓突然增大等意外情況發(fā)生時(shí)造成損壞沖擊。


三、改造效果及評價(jià)


經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)際生產(chǎn),改造后分析如下:


(1)在保持篦床料層厚度基本一致的情況下,二次風(fēng)溫提高了約100~150℃,現(xiàn)基本穩(wěn)定在1120℃左右,較改造前更加利于煤粉的充分燃燒,為劣質(zhì)煤的使用提供了條件。


(2)篦冷機(jī)熟料溫度降低約60~70℃,熟料溫度達(dá)到正常。


(3)窯內(nèi)熱工制度改善,熟料成球率提高,黃塊減少,質(zhì)量、外觀都有很大進(jìn)步,熟料完全可以滿足使用和銷售。熟料產(chǎn)量從原來的5200t/d提高到5700t/d,熟料立升重提高了30g/L,熟料28天強(qiáng)度提高了3MPa,熟料游離鈣合格率提高了約6%。


(4)單位熟料煤耗降低了5kg/t,熟料分布電耗降低了1.5kWh/t。


(5)二次風(fēng)溫提高后,控制篦冷機(jī)油壓降低,不高于15MPa,有利的保護(hù)了液壓原件及管路系統(tǒng),設(shè)備的可靠性大幅提高。2015年以前,二線篦冷機(jī)可靠性為85%(油管爆裂,液壓缸損壞及支座開裂等),提高到現(xiàn)在的98%以上,維修成本大幅降低。


(6)節(jié)約備件費(fèi)用。改造后延長使用壽命,每年可節(jié)約100萬元。


通過對窯系統(tǒng)的多項(xiàng)改造,效果良好,經(jīng)濟(jì)效益可觀,說明改造是成功的。


作者:張立華

來源:《冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司》

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