技術(shù) | 某公司#2生產(chǎn)線2000t/d燒成系統(tǒng)技術(shù)改造
某公司#2生產(chǎn)線海拔1223m,于2002年設(shè)計,2004年建成投產(chǎn)。該生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)采用了天津院設(shè)計的帶TDF在線分解爐的雙系列五級旋風(fēng)預(yù)熱器、ф4.0m×60m回轉(zhuǎn)窯、第三代篦式冷卻機等設(shè)備。投產(chǎn)十多年來,經(jīng)過一系列的改進完善和優(yōu)化操作,熟料產(chǎn)量能長期穩(wěn)定在2300~2400t/d,生產(chǎn)也基本正常,但系統(tǒng)能耗偏高,單位熟料綜合電耗約78kWh/t,單位熟料綜合熱耗約3396~3425kJ/kg,不能滿足行業(yè)能耗標準要求。因此,對該生產(chǎn)線實施技術(shù)改造,從而達到節(jié)能降耗、穩(wěn)定運行的目的。
該生產(chǎn)線預(yù)熱、預(yù)分解系統(tǒng)采用了帶在線分解爐的雙系列五級預(yù)熱器。燃料采用煙煤,其月平均工業(yè)分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 煤的工業(yè)分析
經(jīng)過多次現(xiàn)場調(diào)研,根據(jù)標定報告、中控操作記錄以及業(yè)主提供的生產(chǎn)數(shù)據(jù),經(jīng)過詳細核算,技改前該生產(chǎn)線各級旋風(fēng)筒進口風(fēng)速在17.8~20.87m/s,出口風(fēng)速在11.2~17.65m/s。表觀截面風(fēng)速在3.67~5.87m/s,各旋風(fēng)筒壓力降在600~1400Pa。通過該結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場情況可以看出燒成系統(tǒng)存在以下主要問題:
(1)系統(tǒng)阻力大,特別是C1、C3、C4旋風(fēng)筒等阻力偏大,導(dǎo)致系統(tǒng)電耗增加;
(2)C1、C2出口廢氣溫度偏高,不僅導(dǎo)致熱耗偏大,而且導(dǎo)致電耗偏高。
從現(xiàn)有的中控數(shù)據(jù)和實際生產(chǎn)運行中得到的數(shù)據(jù)來分析,C1、C2旋風(fēng)筒出口溫度偏高,C1、C3~C5旋風(fēng)筒進口理論風(fēng)速較正常范圍偏高,C1、C3和C4這3個旋風(fēng)筒阻力較大。因此,為滿足節(jié)能降耗的要求,需對影響系統(tǒng)性能的各個部位進行技術(shù)改造。
3.1 分解爐
分解爐規(guī)格為ф5.6m×17.35m,總有效容積~354.4m3。經(jīng)過理論核算,技改前其本體截面風(fēng)速為8.91m/s,氣體總停留時間~1.95S。由此可看出,現(xiàn)有分解爐的爐容小、氣體停留時間較短,但從現(xiàn)場運行情況來看,C5旋風(fēng)筒未出現(xiàn)溫度倒掛現(xiàn)象,且入窯分解率為93%左右,能滿足生產(chǎn)要求,但考慮到煤的內(nèi)水較大,且滿足日后進一步提產(chǎn)的需要,可適當降低分解爐出口氣體的溫度。此次改造擬增加分解爐出風(fēng)管,增加分解爐爐容,增強分解爐及系統(tǒng)的穩(wěn)定性對原燃料的適應(yīng)性。
為盡量減小土建的改造工作量及節(jié)省改造時間,分解爐采用了多種靈活的布置方法,以保持窯尾結(jié)構(gòu)框架各層平面的主梁及框架的斜撐均不改動。在原有分解爐基礎(chǔ)上增加鵝頸管,分解爐出口連接管道設(shè)計為方形管道,既保證風(fēng)管截面積而又不影響框架主梁。增加部分的鵝頸管充分利用了原有的窯尾框架內(nèi)部的有效空間,爐體全部布置于框架內(nèi)部,并盡可能增加了分解爐的容積。技改后的分解爐爐容由原有的約354.4m3增加至554.8m3,氣體在爐內(nèi)的停留時間由1.95S增加至3.05S。改造前后的分解爐結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 改造前后的分解爐
3.2 煙室
原煙室和分解爐之間的縮口尺寸在2300t/d產(chǎn)能、單位熟料熱耗3425kJ/kg的情況下,該縮口處風(fēng)速合適,此次改造該縮口不需調(diào)整。
原有煙室斜坡處通風(fēng)面積偏小,且回轉(zhuǎn)窯尾端護板內(nèi)徑偏小,縮口處風(fēng)速偏大,為降低阻力,同時避免過多的料帶出回轉(zhuǎn)窯形成外循環(huán),對煙室進行了整體更換,包括窯尾密封圈和回轉(zhuǎn)窯尾端護板。
3.3 三次風(fēng)管
現(xiàn)有三次風(fēng)管規(guī)格為ф2.3m,目前產(chǎn)量下,三次風(fēng)管內(nèi)風(fēng)速約為26.6m/s,現(xiàn)三次風(fēng)分兩路對沖入爐,阻力較大,且兩路三次風(fēng)不平衡,導(dǎo)致爐內(nèi)濃度場和溫度場不均勻。為降低阻力及改善爐內(nèi)煤粉燃燒狀況,擬將三次風(fēng)改為在分解爐錐部單股旋切入爐方式,同時更換三次風(fēng)高溫閘板閥。根據(jù)改造后三次風(fēng)管的位置,取消原窯尾燃燒器以及相應(yīng)的一次風(fēng)機及管路,重新調(diào)整分解爐主噴煤管的位置。
3.4 旋風(fēng)筒及連接風(fēng)管
保留原有預(yù)熱器框架不變,旋風(fēng)筒及連接風(fēng)管部分作如下改造:
(1)調(diào)整C1旋風(fēng)筒的進口和內(nèi)筒,并在C1旋風(fēng)筒錐部增加尾渦穩(wěn)定器,減少了尾渦導(dǎo)致的二次揚塵,既確保了較高的分離效率,又降低了阻力。
(2)增大C3、C4旋風(fēng)筒進口面積,降低風(fēng)速,減少阻力損失。
(3)配合C3、C4旋風(fēng)筒改造,C5-C4、C4-C3風(fēng)管彎頭處局部改造。
(4)因分解爐出口管道位置變動,C5旋風(fēng)筒整體旋轉(zhuǎn)布置。
旋風(fēng)筒進口改造后設(shè)計見圖2。
圖2 改造后的旋風(fēng)筒
3.5 料管、翻板閥及撒料裝置
用新型擴散式撒料箱更換生料進口、C1~C4料管上原有的撒料箱。撒料裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計上采用擴散式箱體,內(nèi)加凸弧型多孔導(dǎo)料分布板,該種結(jié)構(gòu)既具有防堵功能又可確保系統(tǒng)內(nèi)物料分散的均勻性,有利于提高系統(tǒng)的換熱效率。
考慮到目前生產(chǎn)線下料管翻板閥使用時間較長,部分翻板閥漏風(fēng)嚴重,本次改造擬更換C1~C5料管上的所有翻板閥,減少漏風(fēng),以提高旋風(fēng)筒分離效率,從而降低系統(tǒng)阻力和熱耗。
從現(xiàn)場情況看,C3下料管布置不合理,需對C3下料管進行改造。另外,因為三次風(fēng)的調(diào)整以及煙室的更換,C4和C5料管也需局部調(diào)整改造。
3.6 篦冷機改造
#2線現(xiàn)有冷卻機為第三代篦冷機,配置錘破,篦床采用機械傳動,篦床面積為61.2m2。生產(chǎn)線于2004年投入運行。此次技改,從降低電耗角度出發(fā),僅對篦冷機F3~F6這4臺冷卻風(fēng)機電機加變頻調(diào)速,其余未改造。
通過以上措施,技改前后的技術(shù)參數(shù)見表2。
表2 改造前后的技術(shù)參數(shù)
技改后該生產(chǎn)線已于2017年3月正式點火投產(chǎn)運行。經(jīng)過一年多的運行,各項性能指標均達到了預(yù)期要求,技改效果顯著。
作者:盧仁紅
來源:《中國中材國際工程股份有限公司(南京)》
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