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技術(shù)丨2500t/d熟料預(yù)分解系統(tǒng)的優(yōu)化技改

來(lái)源:《1川渝西南水泥有限公司;2. 泰昌建材集團(tuán)有限公司》 發(fā)布日期:2022/6/22 編輯:張翀
核心提示:2500t/d熟料預(yù)分解系統(tǒng)的優(yōu)化技改

引言


近幾年,針對(duì)分解爐的技術(shù)改造如火如荼,各工廠八仙過(guò)海各顯神通,改造方式紛繁復(fù)雜,但是不管怎么改造都是要根據(jù)生產(chǎn)線具體的布置情況,最大化地優(yōu)化系統(tǒng)。某公司2 500 t/d生產(chǎn)線配置單系列五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器帶ZSD爐,工藝流程復(fù)雜,建成投產(chǎn)后,運(yùn)行一直不理想,產(chǎn)量偏低,煤耗偏高,急需進(jìn)行優(yōu)化技改。


一、改造前的基本情況


該公司2 500 t/d生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)配ZSD爐,分解爐本體有效爐容456 m3,預(yù)燃室有效容積170 m3,鵝頸管有效容積290 m3,總?cè)莘e916 m3。到2020年實(shí)際窯產(chǎn)量3 100 t/d,標(biāo)煤耗≥111 kg/t熟料。該燒成系統(tǒng)相關(guān)生產(chǎn)及工藝數(shù)據(jù)見(jiàn)表1、表2


表1 改造前生產(chǎn)線主要參數(shù)及指標(biāo)(2020年)

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表2 原有預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)工藝數(shù)據(jù)

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二、存在的問(wèn)題及原因分析


設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)時(shí),存在參數(shù)選取不當(dāng)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理問(wèn)題,致使預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)局部阻力大,流場(chǎng)不暢;安裝中預(yù)熱器位置與設(shè)計(jì)位置存在很大差異,惡化了系統(tǒng)運(yùn)行效果。具體地講,燒成系統(tǒng)基本運(yùn)行狀況及存在的主要問(wèn)題如下:


(1)C1旋風(fēng)筒出口風(fēng)溫340~350 ℃,CO濃度高達(dá)1 000 ppm,廢氣溫度偏高,煤粉不完全燃燒現(xiàn)象嚴(yán)重。


(2)分解爐出口溫度880~890 ℃,C5旋風(fēng)筒出口溫度910~915 ℃。分析認(rèn)為:煤粉在分解爐內(nèi)燃燒不充分,隨氣、料進(jìn)入C5旋風(fēng)筒后繼續(xù)燃燒,導(dǎo)致C5旋風(fēng)筒出口溫度和其它各級(jí)預(yù)熱器出口溫度偏高;分解爐出口與C5旋風(fēng)筒出口和下料管溫度存在倒掛現(xiàn)象。


(3)分解爐有效容積為456 m3,與同規(guī)模生產(chǎn)線相比,分解爐容積偏小。窯提產(chǎn)至3 100 t/d熟料后,由于分解爐爐容偏小,難以滿足生料分解所需的停留時(shí)間,也難以滿足煤粉完全燃燒的要求,這是造成C1旋風(fēng)筒出口溫度偏高(345 ℃±5 ℃)、熟料煤耗偏高(111 kg.ce/t熟料)、燒成系統(tǒng)工況不穩(wěn)定的主要原因。


(4)三次風(fēng)管為Z字形布置,由于取風(fēng)口位置靠近窯口,二三次風(fēng)存在較為明顯的搶風(fēng)現(xiàn)象。三次風(fēng)管水平段長(zhǎng),布置到窯尾位置時(shí),采用90°彎頭連接,為了防止彎頭處積灰而設(shè)計(jì)了一個(gè)卸灰口,這樣水平管道和卸灰口容易堆積熟料從而影響通風(fēng)。卸灰口在排灰時(shí)漏風(fēng)也較大,甚至?xí)?dǎo)致窯頭罩正壓。降低了入爐的三次風(fēng)風(fēng)量。


(5)預(yù)熱器系統(tǒng)整體阻力大,正常生產(chǎn)時(shí)C1筒出口負(fù)壓高達(dá)6 200 Pa,入余熱發(fā)電SP鍋爐負(fù)壓高達(dá)7 000 Pa,熟料工序電耗偏高(34.43 kWh/t)。


三、技改方案


3.1  分解爐的技改


將分解爐(見(jiàn)圖1)按原直徑(Ф5.6 m)向上加高4 m,充分利用預(yù)熱器框架的空間擴(kuò)大分解爐容積。改造后,分解爐容積為589 m2,增加了29%。


3.2  鵝頸管的技改


受預(yù)熱器框架結(jié)構(gòu)限制(見(jiàn)圖1),傳統(tǒng)鵝頸管改造形式難以滿足優(yōu)化技改要求,所以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況將鵝頸管的改造形狀從圓形改成矩形。


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圖1 分解爐的改造


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圖2 三次風(fēng)管的擴(kuò)徑與布置方式的變化


鵝頸管與分解爐的接口,從分解爐側(cè)面改到分解爐頂部,將一段18 m長(zhǎng)的鵝頸管從窯尾框架外懸挑支撐,移到了窯尾框架內(nèi)布置,有利于窯尾鋼結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和日常檢修。為了盡量利用空間,鵝頸管的截面設(shè)計(jì)從傳統(tǒng)的圓形改成矩形。在標(biāo)高61.55 m平面以上,鵝頸管從直徑Ф4.1 m技改為5.1 m (長(zhǎng))×4.1m(寬),高度約22 m,鵝頸管容積增加140 m2。為了保證結(jié)構(gòu)安全,在窯尾預(yù)熱器框架標(biāo)高51.55 m平面上開(kāi)孔,并調(diào)整1根Ф400 mm鋼斜支撐柱的位置,對(duì)標(biāo)高61.55 m平面上的鵝頸管懸挑支架及框架梁進(jìn)行加固。


3.3   三次風(fēng)管的技改


改造前,三次風(fēng)管布置如圖2虛線部分,閥門(mén)改造前,三次風(fēng)管布置如圖2虛線部分,閥門(mén)完全開(kāi)完都不能滿足分解爐煤粉燃燒。技改時(shí)將三次風(fēng)管由Ф2 300 mm技改為Ф2 700 mm,并改為斜度20°布置。


原三次風(fēng)取風(fēng)口和窯口位于同一個(gè)斷面,入窯二次風(fēng)和入爐三次風(fēng)搶風(fēng)嚴(yán)重,篦冷機(jī)固定端的高溫風(fēng)不能完全入窯,技改時(shí)將三次風(fēng)取風(fēng)口位置由窯口斜上方優(yōu)化改造為窯門(mén)斜上方,并增設(shè)一個(gè)沉降室作為熟料粉沉降區(qū)(見(jiàn)圖2),既改善管道內(nèi)積料現(xiàn)象,又解決二三次風(fēng)搶風(fēng)問(wèn)題,有利于提高入窯二次風(fēng)溫度,加強(qiáng)窯頭煤的燃燒,提高燃盡率(類(lèi)似小窯頭罩原理)。


三次風(fēng)管內(nèi)襯耐火材料采用雙層硅酸鈣板和低導(dǎo)熱莫來(lái)石磚,異形部分采用納米隔熱材料和耐磨澆注料施工,有效降低三次風(fēng)管筒體表面散熱損失,從而降低了煤耗。


四、技改效果


技改后,入爐三次風(fēng)量增大,煤粉在分解爐內(nèi)燃燒充分,溫度倒掛現(xiàn)象消失,分解爐內(nèi)物料停留時(shí)間延長(zhǎng),大幅度提高了分解爐對(duì)生料的預(yù)分解能力,熟料產(chǎn)量、質(zhì)量提升和能耗下降效果明顯(見(jiàn)表3、表4)。


表3 技改前后分解爐、鵝頸管和三次風(fēng)管的相關(guān)參數(shù)

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表4 技改前后主要工藝參數(shù)和指標(biāo)對(duì)比

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技改前后分解爐、鵝頸管、三次風(fēng)管參數(shù)變化見(jiàn)表3。


窯產(chǎn)量由3 100 t/d提高至3 300 t/d,系統(tǒng)穩(wěn)定性得以提升,熟料fCaO合格率提升9%,C1旋風(fēng)筒出口溫度同比下降15 ℃。能耗指標(biāo)改善明顯,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較為突出,熟料燒成標(biāo)煤耗由111 kg/t.cl下降為104 kg/t.cl,熟料工序電耗下降0.79 kWh/t,按年生產(chǎn)熟料75萬(wàn)t計(jì)算,年可節(jié)約煤炭0.006× 7 000/5 300×750 000 =5 943 t。


五、結(jié)束語(yǔ)


該公司2 500 t/d生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)因設(shè)計(jì)問(wèn)題存在先天性不足,在對(duì)分解爐和鵝頸管容積進(jìn)行擴(kuò)容優(yōu)化,對(duì)三次風(fēng)管的取風(fēng)和結(jié)構(gòu)型式進(jìn)行改造后,窯產(chǎn)量提高至3 300 t/d,熟料fCaO合格率提升,C1旋風(fēng)筒出口溫度下降15 ℃,熟料燒成標(biāo)煤耗下降7 kg/t,技改效果達(dá)到預(yù)期。


值得一提的是鵝頸管的擴(kuò)容改造,突破了傳統(tǒng),將圓形改成矩形,充分利用了預(yù)熱器塔架空間實(shí)現(xiàn)了鵝頸管擴(kuò)容的最大化。


另外,采用小窯頭罩和三次風(fēng)偏離前窯口端取風(fēng),促使二、三次風(fēng)分區(qū)取風(fēng)的設(shè)計(jì)及技術(shù)方案同傳統(tǒng)的近前窯口端取風(fēng)的設(shè)計(jì)及技術(shù)方案的利弊還存在諸多爭(zhēng)議。但技改實(shí)踐證明,二、三次風(fēng)分區(qū)取風(fēng)效果明顯。

作者:楊再成1,云小輝2,魏濤2,陳濤2,尹強(qiáng)2

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