技術(shù) | 電石渣配料生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈分析與處理
某公司有兩條設(shè)計產(chǎn)能為3000t/d的電石渣配料水泥熟料生產(chǎn)線,為上游PVC產(chǎn)業(yè)廢渣處理的配套項目,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.3m×66m。其中1號生產(chǎn)線配料電石渣來源于PVC濕法乙炔生產(chǎn)工藝廢渣,壓濾后的電石渣水分為30%左右,生產(chǎn)線預(yù)熱器為單系列三級,配套兩臺烘干破碎機(jī)。2號生產(chǎn)線配料電石渣來源于PVC干法乙炔生產(chǎn)工藝廢渣,電石渣水分為6%左右,生產(chǎn)線預(yù)熱器為單系列五級,采用管道換熱烘干。
2號生產(chǎn)線自2011年投產(chǎn)以來,持續(xù)出現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈問題,平均每年因為結(jié)圈造成停窯或煙室漏料10余次,每次在線處理結(jié)圈問題需要約一周左右時間,回轉(zhuǎn)窯平均負(fù)荷只有70%左右,嚴(yán)重影響了回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和熟料產(chǎn)量。
該公司2號生產(chǎn)線結(jié)圈位置主要位于回轉(zhuǎn)窯長度方向32~46m之間,為后結(jié)圈?;剞D(zhuǎn)窯結(jié)圈幾乎一直存在,只是時厚時薄,結(jié)圈最厚時可達(dá)80cm,寬度4m。經(jīng)工藝調(diào)整后,若在4d內(nèi)不能在線處理掉結(jié)圈,則會形成料球,嚴(yán)重影響物料通過,進(jìn)而造成煙室經(jīng)常性漏料,嚴(yán)重時曾兩次停窯進(jìn)行處理。對結(jié)圈的不同位置進(jìn)行取樣分析顯示,結(jié)圈富集了硫、堿、氯有害成分,具體化學(xué)成分分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈物料化學(xué)成分分析,%
該公司對有可能引起回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的因素進(jìn)行了排查,并于2019年徹底解決了回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈問題,現(xiàn)將該公司原燃材料情況及結(jié)圈問題的分析和具體解決措施介紹如下。
該公司鈣質(zhì)原料全部使用電石渣,電石渣烘干后的水分≤1%,Ca(OH)₂的含量在68%~75%;鋁質(zhì)原料為當(dāng)?shù)氐狞S矸石,原始水分在7%左右;硅質(zhì)、鐵質(zhì)校正原料分別為外購的硅石與鋼渣;原煤為本地煤礦所產(chǎn)。原燃材料化學(xué)成分及原煤工業(yè)分析分別見表2、表3。
從表2、表3可以看出,電石渣中的氯離子含量較高,平均在0.023%左右。如果遇到上游PVC生產(chǎn)異常或者開停車,氯離子會直接上升到0.040%左右。由于電石渣中氯離子含量受PVC生產(chǎn)影響,水泥熟料配料中氯離子含量內(nèi)部控制指標(biāo)只能按照0.3%考慮。硫主要由煤粉帶入,但相對穩(wěn)定,原煤烘干后水分4%~5%,相對偏大。堿主要由黃矸石帶人,平均在3.35%左右,整體偏高。由于煤粉揮發(fā)分比較高,又于篦冷機(jī)處取熱風(fēng),且沒有氮氣保護(hù)系統(tǒng),考慮到煤粉系統(tǒng)的安全運行,煤磨進(jìn)口溫度按最大260℃控制,出口溫度控制在60℃,煤粉水分控制在4%~5%。
3.1 煤粉品質(zhì)
該公司原煤南附近一家煤礦固定供應(yīng),煤質(zhì)相對穩(wěn)定,煤粉低位熱值為22572~23408kJ/kg,揮發(fā)分33%~36%,灰分在13%左右煤粉細(xì)度80μm篩篩余在10%左右,水分在5.0%左右,較同行業(yè)煤粉細(xì)度粗、水分高。煤粉燃燒慢、燃燒時間長,火焰的熱力分散。燒成帶的窯皮形成不均勻,運行電流波動范圍>300A,煤粉燃燒不完全,在窯內(nèi)和煙室形成還原氣氛,導(dǎo)致熟料中經(jīng)常出現(xiàn)黃芯料,易造成結(jié)圈。
該公司與設(shè)備廠家共同分析發(fā)現(xiàn),選粉機(jī)結(jié)構(gòu)不合理,密封環(huán)制作粗糙,煤粉細(xì)度極易跑粗。因此,在2017年11月對煤磨選粉機(jī)進(jìn)行更換,將煤粉細(xì)度80μm篩篩余控制在6%以下,水分控制在5%以內(nèi)。改造后,煤粉局部后燃問題得到緩解,熟料中黃芯料<5%,窯尾副窯皮減少,但生產(chǎn)過程中的結(jié)圈問題并未緩解。
3.2 生料質(zhì)量
生料計量原使用沖板流量計,喂料量波動值在10t/h左右,入窯斗式提升機(jī)電流在5A左右,偶爾沖料會造成預(yù)熱器系統(tǒng)塌料和跑生料。回轉(zhuǎn)窯喂料量不穩(wěn)定,影響窯內(nèi)熱工制度穩(wěn)定,其中C1出口溫度有近20℃的波動幅度,熟料fCaO合格率在85%左右。
2018年4月,公司將原沖板流量計更換為生料轉(zhuǎn)子秤。改造后,斗式提升機(jī)電流在1~2A波動,徹底解決了喂料系統(tǒng)的波動。同時,公司對原料系統(tǒng)的計量也進(jìn)行了改進(jìn),主要包括:
(1)改造兩臺電石渣干粉秤,在干粉庫內(nèi)增加了流化棒助流裝置,局部優(yōu)化粉煤灰計量系統(tǒng)。
(2)徹底清理生料均化庫,保證庫底氣路順暢,將六個區(qū)的卸料方式調(diào)整為對區(qū)下料,問隔時間為30min。
經(jīng)優(yōu)化改造,入窯生料飽和比合格率從75%提升到85%以上,進(jìn)一步穩(wěn)定了生料質(zhì)量,熟料質(zhì)量和窯產(chǎn)量均有所提高,結(jié)圈問題稍有緩解。但還得以高飽和比、高硅率、低鐵的生料配料保證窯的正常煅燒。改造后,窯前飛砂量大,結(jié)圈問題未得到徹底解決。
3.3 配料方案和工藝控制
公司針對結(jié)圈問題,嘗試過采用“兩高一低”的配料方案,即高飽和比、高硅率、低液相量,液相量控制在24%左右。這種情況下窯前飛砂量很大,前12m窯皮生長和掉落頻繁,煅燒困難。若加大窯頭用煤量,則會引起煙室溫度超標(biāo),煙室溫度達(dá)到1250℃以上,進(jìn)一步加重?zé)熓医Y(jié)皮,使系統(tǒng)處于惡性循環(huán)狀態(tài)。
針對結(jié)圈問題,公司還嘗試過將液相量提高到26%以上,控制窯頭用煤量,每班移動噴煤管一次等措施。此次嘗試雖減緩了煤灰局部富集,但結(jié)圈出現(xiàn)得更頻繁。
生產(chǎn)過程中,還出現(xiàn)過煙室和分解爐負(fù)壓偏高的現(xiàn)象,煙室負(fù)壓一般在-(450~550)Pa,而且極易結(jié)皮,每班需清理兩次煙室和分解爐縮口。針對煙室負(fù)壓高、窯內(nèi)通風(fēng)不良的問題,2018年3月,公司對煙室結(jié)構(gòu)進(jìn)行了局部擴(kuò)容改造,并在煙室增加了5臺空氣炮,生產(chǎn)運行中,煙室負(fù)壓由-450Pa降至-350Pa以內(nèi)。
另外,為了提高余熱的回收利用,降低因篦冷機(jī)故障造成的非計劃停機(jī)次數(shù),公司將第三代篦冷機(jī)升級為第四代篦冷機(jī),二次風(fēng)溫由1050℃提高到1100℃以上。改造后,燒成帶窯皮穩(wěn)定性明顯提高,窯尾副窯皮進(jìn)一步減少,熟料產(chǎn)量能提高200t/d左右,但結(jié)圈問題仍時有發(fā)生。
3.4 日常生產(chǎn)管理
3.4.1排查中發(fā)現(xiàn)的問題
(1)受操作習(xí)慣的影響,三個班組的操作不統(tǒng)一,主要體現(xiàn)在系統(tǒng)用風(fēng)、篦冷機(jī)篦速、一次風(fēng)機(jī)風(fēng)壓等的操作控制方面。
(2)窯尾廢氣通過干燥管烘干電石渣,電石渣的上料量直接影響預(yù)熱器至窯系統(tǒng)的負(fù)壓。個別班組不重視電石渣上料量的穩(wěn)定,電石渣上料量時多時少,導(dǎo)致上料皮帶輸送機(jī)電流波動值達(dá)到10A左右,預(yù)熱器C1出口負(fù)壓波動值達(dá)到500Pa左右。
(3)為控制窯尾電袋復(fù)合收塵器人口溫度≯220℃,操作員需間斷性開啟管道噴淋和冷風(fēng)閥,容易忽視對壓縮空氣與噴槍霧化效果的控制,極易造成管道掛壁,最終導(dǎo)致整體負(fù)壓升高。
(4)對各級翻板閥的管理不到位,有的配重太輕,翻板閥幾乎處于常開狀態(tài),系統(tǒng)內(nèi)漏風(fēng)嚴(yán)重。
3.4.2解決措施
(1)規(guī)范各班組的操作,對主要參數(shù)的控制范圍進(jìn)行了優(yōu)化,縮小波動范圍,明確操作上下限。
(2)建立了指標(biāo)報警機(jī)制,只要指標(biāo)超出范圍,就會報警提醒。
(3)對電石渣庫上料系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造。上料回轉(zhuǎn)下料器全部實現(xiàn)變頻控制,增加了皮帶輸送機(jī),將1號生產(chǎn)線的濕電石渣輸送到2號生產(chǎn)線的上料系統(tǒng),降低了廢氣溫度,解決了頻繁開啟噴淋與冷風(fēng)閥的問題。
(4)調(diào)整各級翻板閥的配重,定期清理末級翻板閥結(jié)皮,將漏風(fēng)治理納入常態(tài)化管理。
采取以上措施后,系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性得到提高,每次結(jié)圈程度減輕,但結(jié)圈次數(shù)沒有減少。
3.5 有害成分和硫堿比偏高
根據(jù)表1可知,熟料硫堿比基本在0.55~0.65之間,結(jié)圈成分中硫、堿、氯含量較高。氯離子主要來自電石渣,只能要求化工廠控制電石渣中的氯離子含量在0.03%以內(nèi),無法進(jìn)一步降低;硫主要來自煤粉,整體含量不高,相對穩(wěn)定;堿含量主要來自原材料中的黃矸石。若想降低生料中堿含量,則需尋找黃矸石的替代品。
2018年11月,公司在2號生產(chǎn)線采用堿含量為2%的粉煤灰進(jìn)行配料試驗,通過近3個月的試驗,有效控制了回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈,同時在試驗期間,回轉(zhuǎn)窯無后結(jié)圈。
自2019年以來,公司利用低堿粉煤灰替代部分黃矸石組織生產(chǎn)水泥熟料,熟料中的堿含量由0.85%左右降低到0.7%以內(nèi),熟料的硫堿比控制在0.75~0.9之間,有效解決了回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈問題,回轉(zhuǎn)窯在100%電石渣配料的前提下實現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。
綜上可知,回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的主要原因是有害成分偏高、硫堿比失衡。通過采用低堿粉煤灰代替部分黃矸石,降低生料中的堿含量,將熟料硫堿比控制在0.75~0.9之間,結(jié)圈問題得到了有效解決。
回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈是困擾水泥行業(yè)的生產(chǎn)難題,結(jié)圈的形成受較多因素的影響,各公司需根據(jù)不同的生產(chǎn)情況,采取相應(yīng)的措施。另外,生料質(zhì)量、煤粉品質(zhì)、系統(tǒng)通風(fēng)、工藝控制、精細(xì)化管理等都會影響回轉(zhuǎn)窯的穩(wěn)定運行,對窯內(nèi)結(jié)圈也有間接影響,應(yīng)加以重視。
作者:曹輝輝
來源:《陜西北元集團(tuán)水泥有限公司》
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