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技術(shù)丨5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線節(jié)能減排改造介紹

來源:《江西于都南方萬年青水泥有限公司》 發(fā)布日期:2023/1/12 編輯:張翀
核心提示:5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線節(jié)能減排改造介紹

前言


水泥是國民經(jīng)濟建設(shè)和人民生活必不可少的基礎(chǔ)性原材料,另一方面,水泥生產(chǎn)工藝決定了其高資源依賴性、高能耗、高排放的特性;隨著資源的愈發(fā)緊缺及環(huán)保形勢的愈發(fā)嚴峻,節(jié)能、減排已經(jīng)成為水泥工業(yè)最重要的任務(wù)之一。2020年,某公司50000t/d水泥熟料生產(chǎn)線采用“高固氣比預(yù)熱分解技術(shù)”對其燒成系統(tǒng)進行技術(shù)改造。改造后,熟料燒成煤耗降低至100.1kg/t,熟料產(chǎn)量增加400t/d左右,上述指標(biāo)在同規(guī)格生產(chǎn)線中均屬先進水平。論文對其技改方案及改造前后生產(chǎn)線主要參數(shù)進行介紹,以期為同行提供參考。


一、生產(chǎn)線原情況介紹


某公司5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線采用五級雙系列預(yù)熱系統(tǒng),回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8m×72m。2020年6月,技術(shù)人員對生產(chǎn)線進行熱工標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果顯示,當(dāng)熟料產(chǎn)量為6200t/d時,C1出口溫度310℃,預(yù)熱器出口煙氣的粉塵濃度(標(biāo)況下)為109.7g/m3,煙氣中CO含量為2165×10-⁶。詳細參數(shù)見表1


表1 于都5000t/d生產(chǎn)線改造前主要運行參數(shù)



據(jù)標(biāo)定,分解爐出口CO的濃度為2435×10-⁶,由此判斷分解爐中煤粉未能充分燃燒;且入窯物料分解率長期保持在90%~91%,低于95%的控制指標(biāo)。以上表明原生產(chǎn)線分解爐性能較差,無法保證煤粉的充分燃燒及碳酸鈣的充分分解。較低的入窯生料分解率,加大了回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的熱負荷,由此造成窯內(nèi)煅燒困難,限制了產(chǎn)量的進一步提高。


結(jié)合分解爐尺寸及測量風(fēng)速,當(dāng)前分解爐主體有效內(nèi)徑為7.24m,有效高度46m;鵝頸管有效內(nèi)徑為5.34m,有效高度48m,分解爐總爐容達到2982m3。爐容基本滿足高產(chǎn)量需求,但受鵝頸管有效內(nèi)徑限制,鵝頸管內(nèi)風(fēng)速高達18m/s,物料及煤粉在爐內(nèi)總體停留時間僅為7.36s。較短的停留時間直接造成了物料分解不充分及煤粉的不完全燃燒。


另外,通過對匯總管風(fēng)量進行測定,單位熟料配風(fēng)量為1.312m3/kg,預(yù)熱系統(tǒng)出口煙氣的飛灰含量高達109.7g/m3,較設(shè)計指標(biāo)(75g/m3)偏高;計算得當(dāng)前系統(tǒng)分離效率僅為90.65%,未達到95%設(shè)計指標(biāo)。出口飛灰攜帶的熱量達到40.67kJ/kg。如通過改造,提高系統(tǒng)分離效率,可有效降低飛灰熱量,從而降低熟料燒成熱耗。


綜合上述分析,原生產(chǎn)線存在的主要問題是尾煤燃燒效果較差、入窯生料分解率低;同時系統(tǒng)分離效率較差。造成以上問題的原因在于鵝頸管內(nèi)風(fēng)速較高,同時C1分離效率較低。


二、技改方案介紹


根據(jù)生產(chǎn)線存在問題,決定采用“XDL水泥熟料煅燒新工藝”對生產(chǎn)線進行針對性改造,改造內(nèi)容如下:


(1)分解爐改造為高固氣比分解爐。將現(xiàn)有鵝頸管全部拆除、在原位置新建高固氣比外循環(huán)裝置,將未反應(yīng)完全的生料及煤粉收集后重新進入分解爐,由此增加大顆粒物料在分解爐內(nèi)的停留時間。實踐證明,這種方式可顯著提高入窯生料分解率(可提高至98%以上)及煤粉的燃盡率。同時,外循環(huán)物料量的重新入爐,增大了分解爐內(nèi)固氣比,有效降低了爐內(nèi)溫度場波動,避免了系統(tǒng)的結(jié)皮、堵塞現(xiàn)象;同時有效地固硫和抑制NOx產(chǎn)生,表現(xiàn)出均衡、穩(wěn)定、低溫、對原燃料適應(yīng)性強、有害氣體排放低等優(yōu)勢。


(2)C1旋風(fēng)筒更換。C1旋風(fēng)筒整體更換為新型低阻高效型旋風(fēng)筒,提高C1分離效率。


(3)其他適應(yīng)性改造。為適應(yīng)系統(tǒng)提產(chǎn)后的需求,同時實施以下改造內(nèi)容:對部分旋風(fēng)筒進風(fēng)口及煙室進行改造,降低局部阻力;對性能較差、安裝不合理的翻板閥進行更換,降低內(nèi)漏風(fēng);優(yōu)化撒料箱,提高氣固之間的換熱效率。


改造前后的預(yù)熱系統(tǒng)外觀示意如圖1所示。


圖1 改造前后效果示意圖


三、技改后生產(chǎn)線運行效果


本次改造停窯工期40天,生產(chǎn)線于2021年4月25日重新點火生產(chǎn)。改造后預(yù)熱系統(tǒng)出口煙氣粉塵濃度降低至63.9g/m3,入窯生料分解率提高至97%。系統(tǒng)運行穩(wěn)定,產(chǎn)能、煤耗等指標(biāo)較改造前均有所改善。經(jīng)初步調(diào)試,熟料產(chǎn)量增加400t/d,燒成煤耗從101.2kg/t降低至100.1kg/t,改造效果較好。


四、結(jié)語


采用“XDL水泥熟料煅燒新工藝”對于都公司50000t/d生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)進行技改后,預(yù)熱器系統(tǒng)出口煙氣粉塵濃度從109.7g/m3減少至63.9g/m3,入窯生料分解率大幅提高;熟料產(chǎn)量增加400t/d,燒成煤耗從101.2kg/t降低至100.1kg/t;各指標(biāo)均屬領(lǐng)先水平,同時改造后系統(tǒng)操作更穩(wěn)定,體現(xiàn)出“XDL水泥熟料煅燒新工藝”的熱效率高,余熱利用充分,適應(yīng)性強的優(yōu)勢。


作者:熊漢南

來源:《江西于都南方萬年青水泥有限公司》

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