技術丨輥壓機軸承溫度高的原因分析及處理措施
引言
某公司擁有一條5000t/d熟料預分解窯水泥生產線,生料粉磨選用終粉磨工藝,配置2臺輥壓機,型號CLF180-120,單機設計產能260t/h。生料粉磨系統投入生產后因軸承溫度高而經常跳停,極大地影響著生料粉磨系統和熟料燒成系統的產質量,甚至增加能耗。為解決輥壓機軸承溫度高的實際問題,決定設計安裝冷卻水箱控制軸承溫度。本文對輥壓機軸承發熱現象及設計冷卻水箱方案進行分析,總結改造經驗。
生料終粉磨系統所配輥壓機直徑1800mm,輥寬1200mm,主電機2500kW,減速機配置為RPG32行星減速機,輥子轉速19r/min,輥子軸承上限溫度設定為80℃。自投產以來,輥壓機因軸承溫度經常性偏高而頻繁跳停;運行中采用壓縮空氣及冷卻風機降溫,作用甚微,依舊跳停;停機后用冷卻風機降溫2h以上方可重新啟動;啟動后連續運行6h又會跳停。在夏季,環境溫度高,這種現象更為頻繁,更不易控制。
眾所周知,運行中的軸承在負荷下的理想溫度值應在45~68°C,軸承疲勞可得以緩解,壽命可以延長。對于運行6h溫度會上升至80℃而導致輥壓機跳停的工況,系統指標不會好,軸承壽命不會長,即使使用較好品牌的潤滑油脂也得不到改善。
輥壓機軸承溫度上升,一般來講,有以下幾點原因:
(1)輥壓機工作時負荷擠壓摩擦產生熱量傳與軸承;
(2)循環冷卻水通道冷卻容積小,僅0.0075m3;
(3)設計時就沒有為軸承座配置冷卻循環水;
(4)物料溫度高(烘干溫度95°C),通過輥壓機輥子時會將熱量經輥套傳導給輥軸及軸承;
(5)輥壓機屬重負荷設備,擠壓物料時,各類外力部分轉化成熱能引起軸承溫度上升;
(6)輥壓機使用環境較為惡劣,軸承處于密閉空間,工作散熱較慢,能量聚積引起軸承溫度上升。
為解決輥壓機軸承溫度高的問題,我們根據銀壓機軸承溫度上升的原因,從多種方案中選擇了增設軸承座冷卻水箱方案。具體技術路線是:利用軸承座受力方向空位,在不影響軸承座強度的情況下增設冷卻箱,以增加車昆壓機軸承座換熱面積,達到降低軸承溫度目的,這種方式便于組裝施工且不影響輥壓機其它零部件。
(1)設計繪制冷卻水箱圖紙,按照圖紙尺寸要求制作加工成形,材料可選一般Q235鋼板,亦可選用304不銹鋼板,通過折剪成型后對四周折角處進行滿焊,按照圖紙制作水箱,然后將其與軸承座固定,如圖1所示。
(2)選生料粉磨系統輥壓機任意一個軸承座,利用軸承座受力方向空檔位置,劃定好區域尺寸線確定水箱安裝位置,軸承座上下邊部保留30mm剩余位置,軸承座減震塊方向同樣預留30mm剩余位置,與軸承端蓋保持有50mm距離即可,將冷卻水箱在劃線范圍進行固定。水箱與軸承座貼合時,注意上下左右間距并四周采用連續焊縫滿焊,低電流(120A左右)保持勻速焊接直至焊縫飽滿。水箱安裝制作時,焊接不得有氣孔或砂眼,焊接完畢后進行水壓試驗,水壓高于平常循環水壓力1倍,保持焊縫四周不漏水即為可行。
(3)按照水箱預先確定好的進出水管接頭聯接循環水管道,進出水方式為下進上出,將循環水管連接好,保持與主管道相通,水箱即進入工作狀態。圖2、圖3分別為固定座及活動座增設后的水箱。
對軸承座增設水箱后,輥壓機投入正常運行,軸承溫度實現可控且溫度穩定,投料后溫度能穩定在要求范圍,不再發生溫度持續上升至跳停限值現象,不再有停機冷卻需求。改造后運行中的軸承溫度比改造前下降5~8℃,夏季軸承溫度基本穩定在60~70°C區間。本次改造,投入不高,費時不多,冷卻水箱運行成本低,效果好。后來,我們把增設水箱的改造推廣到工廠所有輥壓機的軸承座上,均獲得較好效果。
作者:林廷全1,危林厚2,蘭東1
來源:《1四川星船城水泥股份有限公司;2宜賓瑞興實業有限公司》
微信公眾號:備件網(關注查詢更多資訊)
(本文來源網絡,若涉及版權問題,請作者來電或來函聯系?。?/p>