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技術(shù)丨2500t/d帶尾輥四代篦冷機(jī)升級(jí)改造案例

來(lái)源:《合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司》 發(fā)布日期:2023/3/14 編輯:張翀
核心提示:2500t/d帶尾輥四代篦冷機(jī)升級(jí)改造案例

引言


四川某水泥公司原有一條2 500t/d熟料生產(chǎn)線,燒成系統(tǒng)篦冷機(jī)是三代篦冷機(jī),一直存在著熱效率低、“紅河”現(xiàn)象嚴(yán)重、故障率和維修率高、工人維修負(fù)荷重、電耗煤耗高等缺陷隨著國(guó)家對(duì)水泥廠產(chǎn)能指標(biāo)及安全、節(jié)能環(huán)保的要求不斷提高,以上問(wèn)題更加突出,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)運(yùn)行。為此,該公司對(duì)篦冷機(jī)進(jìn)行了升級(jí)改造,將原來(lái)的改進(jìn)型三代篦冷機(jī)更換為四代篦冷機(jī)——第四代WHEC步進(jìn)式高效冷卻機(jī)。


該項(xiàng)目始于2020年3月,歷時(shí)45d。截止目前,運(yùn)行狀況優(yōu)良,各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于合同指標(biāo)。


一、改造方案


1.1 改造前狀況


改造前產(chǎn)能2500~2 800t/d,于2010年9月建成投產(chǎn),2013年曾遭遇自然災(zāi)害,2014年7月完成災(zāi)后重建。


燒成系統(tǒng)生產(chǎn)線配套Ф4m×60m回轉(zhuǎn)窯、單系列五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器帶CDC在線分解爐、第三代改進(jìn)型推動(dòng)篦式冷卻機(jī),篦冷機(jī)篦床有效面積68.2m2,兩段篦床液壓驅(qū)動(dòng),尾部錘式破碎機(jī)。原風(fēng)機(jī)配置見(jiàn)表1



改造前大產(chǎn)量時(shí),篦冷機(jī)負(fù)荷重,“紅河”現(xiàn)象嚴(yán)重,出口熟料溫度高,風(fēng)機(jī)數(shù)量多、總功率大,篦冷機(jī)維修率高,生產(chǎn)線人員比較辛苦,改造前篦冷機(jī)主要參數(shù)如表2


1.2 改造內(nèi)容


將原三代篦冷機(jī)整體拆除,附屬的液壓站、錘式破碎機(jī)、冷卻風(fēng)機(jī)、電氣柜等全部拆除,換成全新的第四代WHKC步進(jìn)式高效冷卻機(jī),破碎機(jī)采用尾部輥式破碎機(jī):篦床有效寬度從原來(lái)的3 200mm增加到3 654mm,篦床面積變?yōu)?5.7m2。冷卻風(fēng)機(jī)采用全新的變頻風(fēng)機(jī),技改后的主要設(shè)計(jì)參數(shù)和風(fēng)機(jī)參數(shù)如表3表4



二、第四代WHEC步進(jìn)式高效冷卻機(jī)特點(diǎn)


(1)WKID進(jìn)口分料系統(tǒng)


1) 使出窯高溫熟料快速冷卻,提高了熟料的強(qiáng)度易磨性;


2) 永久固定熟料層保護(hù)篦床,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率;


3) 中心區(qū)獨(dú)立供風(fēng),其它區(qū)域流量控制閥供風(fēng),提高熱回收;


4) 平面篦床減少熟料離析影響,熟料分布均勻;


5) 高強(qiáng)度設(shè)計(jì),能承受“大球”的沖擊。


(2)高效輸送系統(tǒng)


WHEC型步進(jìn)式高效冷卻機(jī)的篦床部分由若干條平行的熟料輸送列向單元組成,輸送列向單元稱為輸送道 (簡(jiǎn)稱道)。其運(yùn)動(dòng)方式為:首先各道一起同時(shí)向熟料輸送方向移動(dòng)(沖程向前),然后各道單獨(dú)或交替地進(jìn)行反向移動(dòng)(沖程向后)。


(3)高的熱回收效率


冷卻機(jī)每個(gè)道的移動(dòng)速度均可調(diào)節(jié),每個(gè)道上設(shè)置若干個(gè)供風(fēng)單元,每個(gè)供風(fēng)單元進(jìn)風(fēng)量通過(guò)空氣調(diào)節(jié)閥單獨(dú)控制。如此,篦床風(fēng)量得到了有效的調(diào)節(jié),提高了 二、三次風(fēng)溫和熱回收效率,保證了熟料的冷卻效果,避免了 “紅河”現(xiàn)象的生成。另外,單位風(fēng)量比第三代冷卻機(jī)低10%~20%,減少了余風(fēng)收塵量,收塵器的處理量減少,從而降低了除塵設(shè)備投資。


(4)無(wú)漏料,低凈空


由于輸送道的輸送高效率,冷卻機(jī)被水平布置,這就允許有低的建筑高度要求。輸送道為無(wú)漏料,在冷卻機(jī)側(cè)部以及相鄰的兩個(gè)輸送道間由于采取特殊的密封 沒(méi)有熟料漏入風(fēng)室,因此,冷卻機(jī)下方的料斗和輸送裝置可以省去,這就有效降低了冷卻機(jī)對(duì)建筑空間的高度要求。


(5)高可靠性,低磨損,低運(yùn)行費(fèi)用


高可靠性:相對(duì)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率100%,有智能應(yīng)急處理模式(一個(gè)道故障,其余可繼續(xù)工作,不影響生產(chǎn));低磨損:每個(gè)輸送道都配備有充氣單元,每個(gè)充氣單元上 有熟料填充盒,通過(guò)填充熟料可以保護(hù)充氣單元避免 磨損篦板使用壽命大于5年,維修費(fèi)用僅僅是第三代的 15%~20%。


(6)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)


第四代步進(jìn)式高效冷卻機(jī)采用液壓驅(qū)動(dòng),每個(gè)液壓缸驅(qū)動(dòng)一個(gè)輸送道,各道行程可調(diào),輸送效率高,達(dá)產(chǎn)后的推動(dòng)次數(shù)每分鐘約4~5次,可以完全消除“紅河”現(xiàn)象。


(7)智能控制系統(tǒng)


各個(gè)道的運(yùn)動(dòng)次序和不同的沖程長(zhǎng)度組合而成不同的工作模式,選擇工作模式后由IMCC(INT Motion control center)智能控制中心來(lái)控制,操作簡(jiǎn)便。圖1是液壓系統(tǒng)控制界面。


圖1 液壓系統(tǒng)控制界面


(8)尾部熟料輥式破碎機(jī)


1) 電耗低;


2) 振動(dòng)小、無(wú)揚(yáng)塵;


3) 磨損小、工作壽命長(zhǎng);


4) 出料粒度控制均勻,有利于熟料的冷卻;


5) 破碎能力強(qiáng);


6) 輥?zhàn)泳哂凶詣?dòng)過(guò)載保護(hù)功能及不同模式的破碎組合。


三、改造后運(yùn)行效果


3.1 第四代WHEC步進(jìn)式高效冷卻機(jī)效果理論評(píng)價(jià)方法


第四代WHEC步進(jìn)式高效冷卻機(jī)分成間定篦床(WMD進(jìn)口分料系統(tǒng))和活動(dòng)篦床,活動(dòng)篦床包含高溫段篦床、中溫段篦床和低溫段篦床,高溫熟料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)燒結(jié),從窯口卸出進(jìn)入篦冷機(jī)固定篦床:熟料進(jìn)入固定于余熱發(fā)電及烘煤粉。


目前,通用的篦冷機(jī)考核指標(biāo)主要包括冷卻能力、出篦冷機(jī)熟料溫度、噸熟料篦冷機(jī)系統(tǒng)冷卻電耗(含風(fēng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)及破碎機(jī)電耗)、二三次風(fēng)溫、余熱發(fā)電取風(fēng)口溫度、相對(duì)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率等幾個(gè)方面,從目前的理論評(píng)價(jià)出發(fā)能夠很客觀評(píng)價(jià)篦冷機(jī)的工作性能。


3.2 改造后實(shí)際運(yùn)行效果


(1)冷卻能力增加,提高了廠里的經(jīng)濟(jì)效益。


(2) 水泥熟料溫度降低,有利于提高水泥粉磨系統(tǒng)的效率和產(chǎn)量。


(3) 噸熟料電耗降低,節(jié)約了能源。


(4) 二次風(fēng)溫提高,熱回收效率高,有利于熟料燒結(jié),節(jié)約燃煤。


(5) 余熱發(fā)電溫度增高,說(shuō)明熱回收效率高,節(jié)約了電能。


(6) 窯運(yùn)轉(zhuǎn)率提高,降低了停窯維護(hù)成本,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,熟料產(chǎn)量提高,增加了經(jīng)濟(jì)效益。


(7) 改造前后具體參數(shù)對(duì)比如表5



圖2為改造后的WHEC帶尾輥四代篦冷機(jī)結(jié)構(gòu)圖,圖3為改造后正常運(yùn)行時(shí)的中控界面。


四、結(jié)束語(yǔ)


經(jīng)過(guò)一年多的實(shí)際運(yùn)行情況表明,帶輥式破碎機(jī)的第四代WHEC步進(jìn)式高效冷卻機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定、無(wú)故障,冷卻效果好,不漏料。相比第三代篦冷機(jī)具有明顯優(yōu)勢(shì),大大降低了篦冷機(jī)的運(yùn)行維護(hù)成本,運(yùn)行至今未發(fā)生因篦冷機(jī)造成的停窯事故,易損件使用壽命長(zhǎng),維護(hù)費(fèi)用顯著減少,篦冷機(jī)車(chē)間清潔,符合國(guó)家不斷提高的安全、環(huán)保要求。


篦冷機(jī)改造后,四川某水泥公司不斷優(yōu)化操作流程,提升管理水平,使設(shè)備性能得到了有效發(fā)揮,同時(shí)優(yōu)化了預(yù)熱器,窯系統(tǒng)產(chǎn)量穩(wěn)定在3600t/d以上,各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)逐漸達(dá)到最佳狀態(tài)。


作者:田藝

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