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技術丨高義鋼鐵年產200萬噸礦渣立磨應用實踐

來源:《中國水泥》 發布日期:2023/6/19 編輯:張翀
核心提示:高義鋼鐵年產200萬噸礦渣立磨應用實踐

引言


高爐礦渣是高爐煉鐵過程中產生的工業廢渣,高爐礦渣粉磨后的產品即為礦渣微粉。礦渣微粉在混凝土的拌合過程中,可以延緩初凝、終凝時間,降低水化熱,提高混凝土的坍落度,增加混凝土的抗滲性能和強度。因為礦渣與堿先行反應,消除了潛在的堿骨料反應,因此,混凝土的耐久性也得到了強化。


隨著高強混凝土需求的增加,高活性礦渣微粉需求也在不斷增長。立磨具有粉磨效率高、單位電耗低、烘干能力強的優點,與礦渣的高水分、易磨性差的特點相適應,目前立磨已成為礦渣粉磨市場中的主流,年產30~150萬t礦渣微粉綠色建材生產線在全國各大鋼鐵、建材企業中陸續投入使用,創造了可觀的經濟價值。


日前,山西高義鋼鐵有限公司年產200萬噸礦渣微粉生產線投產成功,該生產線的礦渣立磨選用的是萊歇LM6300S3型立磨,磨盤直徑φ6.3m,主電機裝機功率8000kW,產量可達270t/h以上(S95微粉比表面積4200cm2/g),該立磨為國內單產最大的礦渣立磨之一。


一、系統工藝流程及系統主機配置


1.1 系統工藝流程


山西高義鋼鐵有限公司礦渣粉磨系統的工藝流程見圖1


圖1 萊歇礦渣立磨工藝流程圖


礦渣經定量給料機從計量倉卸出,并完成配料,后通過入磨膠帶機經入磨螺旋輸送機喂入磨機,物料隨著磨盤的旋轉從其中心向邊緣運動,同時受到磨輥的擠壓而被粉碎。甩出磨盤的物料由風環進入的熱風帶起,進入磨機上方的動態選粉機選粉,物料在磨內完成烘干和選粉后,礦渣微粉通過旋風收塵器和袋式收塵器收集,并由空氣輸送斜槽輸送到入庫斗式提升機,最后經由入庫斗式提升機和斜槽輸送進入礦渣微粉成品庫。磨機吐渣膠帶機、返料提升機和入磨膠帶機組成的回料系統,實現了磨機的外循環。


該礦渣立磨粉磨系統采用的是萊歇公司的雙風機系統,其特點在于在磨機出口設置了Hurriclon高效低阻旋風筒,用來收集磨機選粉后的成品,旋風筒后的熱風經循環風機后分成兩路:大部分的熱風會經由循環風管,進入到萊歇專利的在線熱風爐中,循環風和爐膛出來的高溫煙氣混合后進入立磨內對礦渣進行烘干;另外少量熱風則在袋式收塵器凈化后,通過尾排風機排出到環境大氣中。Hurriclon高效旋風筒和袋式收塵器收集的成品由輸送系統混合輸送至成品庫。


除了Hurriclon高效低阻旋風筒,雙風機系統的另一核心設備是LOMA熱風爐。該熱風爐通過特殊設計的燃燒器噴嘴,均勻分散燃料,并且優化結構流場及側進風,避免爐膛局部高溫,減少快速型NOx生成;其次,其采用在線方式布置,利用系統循環風替代環境“冷空氣”,通過熱風爐蝸殼、多孔板與爐膛產生的高溫風相混合,將高溫煙氣冷卻至入磨需要的溫度,可以使用更多的循環風,提高系統的熱效率。


1.2 磨機主要技術參數(見表1)



1.3 主機主要性能參數


山西高義鋼鐵的礦渣立磨生產線除了立磨,還包括旋風筒、循環風機、收塵器和尾排風機等主機設備,相關的技術參數詳見表2。從目前系統主機的實際運行參數來看,磨機還有較大的產能提升空間。



二、系統實際運行情況


2.1 工作壓力


萊歇礦渣磨在生產礦渣微粉時的工作壓力在12~12.5MPa(120~125bar)之間,反向壓力在1.8~2MPa(18~20bar)。磨機運行平穩,垂直振動值0.7mm/s,水平振動值0.6mm/s,有效提高了磨機的粉磨效率和運轉率。


2.2 產量和電耗


高義鋼鐵礦渣的入磨物料水分約為12.1%,從最近3個月生產報表上來看,礦粉生產線的產量一直在270t/h 以上,系統平均電耗約為33.6kWh/t,電耗指標達到國內先進水平。


2.3 比表面積和活性


高義鋼鐵礦粉生產線生產的礦渣微粉的比表面積保持在4200cm2/g左右,7d的活性指數約為80.15%,28d的活性指數約為98.4%,滿足我國對于粒化高爐礦渣粉S95粉的要求。


2.4 系統優勢


根據本系統運行數據,袋式收塵器的入口含塵濃度從原來的330g/m3左右降至30g/m3以內,布袋過濾器的濾袋壽命得到成倍提高;袋式收塵器的規格降低為傳統設計的25%左右,收塵器的框架大為縮小,本項目的土建施工和安裝的工期縮短1個多月,濾袋數量的減少和壽命的提高使更換濾袋的成本大幅降低;同時,袋式收塵器承受的負壓從約5500Pa降低為1200Pa左右,而且旋風筒緊湊、漏風小,系統的漏風與傳統設計相比降低85%,保證系統風機效率和磨機產量的穩定。


三、結束語


山西高義鋼鐵的礦粉生產線采用萊歇先進的雙風機系統,能夠年產200萬噸S95級礦渣微粉,系統電耗≤34kWh/t。該系統運行可靠,為高義鋼鐵高效實現鋼鐵固廢零排放奠定了堅實的基礎。


作者:張高溢

企業:《山西高義鋼鐵有限公司》

來源:《中國水泥》

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