技術(shù) | 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線節(jié)電技術(shù)研究與應(yīng)用(上)
技術(shù)簡(jiǎn)介
2013年開(kāi)始隨著新疆其它新建水泥生產(chǎn)企業(yè)投入生產(chǎn)和水泥市場(chǎng)的萎縮,水泥銷售日益困難,銷價(jià)大幅下降,企業(yè)運(yùn)行壓力劇增。為了維持企業(yè)運(yùn)營(yíng),必須在生產(chǎn)成本控制方面有所突破。為此某水泥有限責(zé)任公司于2013年5月成立了課題組,通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程分析、研究,最終確定以降低熟料綜合電耗為目的,進(jìn)行課題研究。課題組經(jīng)過(guò)近一年的努力,通過(guò)運(yùn)用“以單位能耗最低來(lái)調(diào)整生料及窯最佳臺(tái)產(chǎn),降低電耗”這一思路,對(duì)生料制備系統(tǒng)、熟料燒成系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造和對(duì)這兩個(gè)系統(tǒng)工藝操作參數(shù)優(yōu)化調(diào)整,合理匹配臺(tái)產(chǎn)、風(fēng)量、電耗之間的關(guān)系,使熟料生產(chǎn)線的熟料的綜合電耗逐步降低,達(dá)到降低熟料煅燒綜合電耗的目的。項(xiàng)目于2014年2月中旬在該水泥有限責(zé)任公司結(jié)束并通過(guò)天山水泥股份南疆事業(yè)部的驗(yàn)收。
創(chuàng)新點(diǎn)
①通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究,找出了生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)對(duì)入輥壓機(jī)物料粒度的適合范圍,最大限度提高系統(tǒng)臺(tái)產(chǎn),降低生料粉磨電耗。
②對(duì)熟料生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造后,確定以合理用風(fēng)為原則,確保生料制備和熟料燒成系統(tǒng)均在最經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)下運(yùn)行,系統(tǒng)用風(fēng)、投料、用煤及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平衡穩(wěn)定,最終實(shí)現(xiàn)了熟料燒成綜合電耗的大幅下降。
③通過(guò)對(duì)窯尾預(yù)熱器下料密封裝置和撒料裝置的改進(jìn)和對(duì)窯頭窯尾密封裝置的改造,通過(guò)合理控制系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),使窯尾預(yù)熱器熟料燒成系統(tǒng)在經(jīng)濟(jì)用風(fēng)情況下正常運(yùn)行。
推廣應(yīng)用
項(xiàng)目投入前,公司熟料綜合電耗平均為63.75kwh/t;項(xiàng)目投入后公司熟料綜合電耗為50.23kwh/t。噸熟料綜合電耗下降13.52kwh,節(jié)能率達(dá)到21.2%,自項(xiàng)目投入運(yùn)行到2015年3月為止,我公司生產(chǎn)熟料91萬(wàn)噸,累計(jì)節(jié)約電量1230.32萬(wàn)度電,節(jié)約電費(fèi):565.95萬(wàn)元,達(dá)到了預(yù)期效果。
該項(xiàng)目成果去年8月已在喀什天山,葉城天山等5家企業(yè)初步推廣應(yīng)用,均取得了成功,具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。技術(shù)詳情
目前國(guó)內(nèi)日產(chǎn)4000t及以上新型干法水泥生產(chǎn)線先進(jìn)企業(yè)的可比熟料綜合電耗(kwh/t)結(jié)果見(jiàn)下表:
國(guó)家對(duì)新建水泥生產(chǎn)線可比熟料綜合電耗設(shè)有限額,4000t及以上新型干法水泥生產(chǎn)線可比熟料綜合電耗≤60 kwh/t,實(shí)際達(dá)到此限額的企業(yè)所占比例并不高,只有部分先進(jìn)企業(yè)達(dá)到了能耗限額。
維持企業(yè)運(yùn)營(yíng),該水泥有限責(zé)任公司于2013年5月成立了課題組,進(jìn)行此次技術(shù)革新研究,主要要達(dá)到以下指標(biāo):
綜合電耗由實(shí)施前的63.75kwh/t(可比熟料綜合電耗:59.25 kwh/t)下降到熟料綜合電耗≤51 kwh/t(可比熟料綜合電耗≤47.4kwh/t),噸熟料綜合電耗下降13kwh。
項(xiàng)目組認(rèn)為,影響新型干法水泥熟料系統(tǒng)電耗的主要原因是粉磨系統(tǒng)和風(fēng)機(jī)耗電過(guò)大。經(jīng)統(tǒng)計(jì),粉磨設(shè)備和風(fēng)機(jī)裝機(jī)功率占系統(tǒng)總裝機(jī)容量的85%以上。
就電耗而言,產(chǎn)量控制不盡合理,高產(chǎn)不等于低耗,只有最佳產(chǎn)量才能實(shí)現(xiàn)最低電耗。根據(jù)“以單位能耗最低來(lái)調(diào)整生料及窯最佳臺(tái)產(chǎn),降低電耗”這一思路,我們研究制定了新型干法窯節(jié)電技術(shù)方案:在滿足生產(chǎn)的前提下以輥壓機(jī)單電耗最低來(lái)控制生料系統(tǒng)產(chǎn)量;在確保質(zhì)量的前提下以熟料燒成系統(tǒng)風(fēng)量最低來(lái)確定燒成系統(tǒng)產(chǎn)量。在不同產(chǎn)量條件下對(duì)輥壓機(jī)單電耗和不同風(fēng)量條件下窯系統(tǒng)達(dá)到最高產(chǎn)量時(shí)高溫風(fēng)機(jī)單電耗的對(duì)比分析,尋找出最低的單電耗值,并將此時(shí)的操作參數(shù)作為經(jīng)濟(jì)參數(shù)進(jìn)行控制。
通過(guò)對(duì)該公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),我們可以發(fā)現(xiàn)高產(chǎn)量不一定低電耗,關(guān)鍵是要找出產(chǎn)量、風(fēng)量和電耗之間最經(jīng)濟(jì)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。我們通過(guò)和國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)對(duì)比,并給出了自己的內(nèi)控指標(biāo),要求該公司向著內(nèi)控指標(biāo)靠近,在此過(guò)程中,總結(jié)并發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,為下一步的系統(tǒng)改造創(chuàng)造良好的條件。
2.1通過(guò)技術(shù)改造降低生料制備系統(tǒng)電耗
2.1.1入輥物料粒度的控制
在傳統(tǒng)立磨生產(chǎn)工藝中,石灰石破碎機(jī)出料粒度均按小于70mm來(lái)控制,目的是為了維持料層的穩(wěn)定。本生產(chǎn)線生料粉磨采用了輥壓機(jī)終粉磨工藝,繼續(xù)保持傳統(tǒng)工藝破碎機(jī)粒度控制,生產(chǎn)運(yùn)行基本穩(wěn)定,但系統(tǒng)電耗偏高。
我們對(duì)輥壓機(jī)粉磨原理和立磨粉磨原理進(jìn)行對(duì)比研究和分析:輥壓機(jī)主要由給料裝置、料位控制裝置、一對(duì)輥?zhàn)樱ㄒ粋€(gè)為定輥,另一個(gè)為動(dòng)輥)、傳動(dòng)裝置(電動(dòng)機(jī)、皮帶輪、齒輪軸)、液壓系統(tǒng)橫向防漏裝置等幾大部分所組成。通過(guò)動(dòng)輥對(duì)物料層施加擠壓力,兩個(gè)輥?zhàn)右韵嗤乃俣认嘞蛐D(zhuǎn),輥?zhàn)觾啥说拿芊庋b置(心形片)防止物料在高壓作用下從輥?zhàn)訖M向間隙中排出。粉碎作用主要決定于料粒間的壓力,而不是決定于間隙。輥壓機(jī)工作時(shí),當(dāng)活動(dòng)輥被電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),松散的物料由上方喂入兩輥的間隙中,并向下運(yùn)動(dòng),到下面受到破碎和擠壓,形成密實(shí)的料床,經(jīng)50-200Mpa的高壓處理后,物料顆粒內(nèi)部都產(chǎn)生強(qiáng)大的應(yīng)力,當(dāng)應(yīng)力達(dá)到顆粒的破碎應(yīng)力時(shí),這些顆粒就相繼被粉碎,或粒徑變小,或成粉狀,或部分顆粒產(chǎn)生微小裂紋。
立磨是經(jīng)過(guò)搭配的物料從進(jìn)料口送到磨盤(pán)上,磨盤(pán)在主電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下轉(zhuǎn)動(dòng),由于離心力的作用,物料被分散在磨盤(pán)的四周,在磨輥的重力和施加研磨力的作用下,磨輥對(duì)物料的剪切力,轉(zhuǎn)化為物料擠壓而粉磨,一部分大顆粒掉入噴嘴環(huán),經(jīng)刮板刮出磨腔,磨輥同時(shí)在物料的摩擦力下產(chǎn)生自轉(zhuǎn)。從以上原理可以看出,輥壓機(jī)粉磨主要靠倉(cāng)壓形成料床,正常工作時(shí)輥縫開(kāi)度約為40mm;而立磨靠物料顆粒平鋪形成料床,正常工作時(shí)料層厚度保持在100mm以上,料層過(guò)薄會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)。
輥壓機(jī)和立磨兩者料層形成方式和對(duì)料層厚度要求均有差異,顯然不能按照立磨要求來(lái)控制輥壓機(jī)入料粒度。通過(guò)操作員長(zhǎng)期觀察總結(jié),正常工作時(shí)輥壓機(jī)輥縫波動(dòng)范圍在35-50mm之間,據(jù)此我們將破碎機(jī)入料粒度調(diào)整為輥壓機(jī)正常工作時(shí)的輥縫上限,即由小于等于70mm調(diào)整為小于等于50mm。調(diào)整后,輥壓機(jī)單輥平均電流由80A下降至70A左右,輥壓機(jī)單電耗下降1.05 KWh/t,效果比較明顯,運(yùn)行也比較穩(wěn)定。
粒度減小,輥壓機(jī)單電耗降低,石灰石破碎機(jī)電耗能增加多少?課題組經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析:認(rèn)為影響破碎機(jī)單電耗的主要因素是采礦時(shí)爆破粒度的大小和破碎機(jī)工作時(shí)倒料車(chē)的進(jìn)料連續(xù)性。實(shí)際上粒度控制在小于等于70mm時(shí),雖然破碎機(jī)產(chǎn)量增加,但由于運(yùn)距及倒料人員的責(zé)任心等原因造成供料的不及時(shí),破碎機(jī)空載時(shí)間延長(zhǎng),產(chǎn)量的增加對(duì)破碎機(jī)單電耗的影響并不明顯。只要控制好爆破粒度,粒度小于等于30mm工作時(shí),由于產(chǎn)量下降,破碎機(jī)空轉(zhuǎn)時(shí)間減少,效率的提高基本可以抵消由于粒度減少帶來(lái)的單電耗上升,可對(duì)破碎機(jī)單電耗的增加忽略不計(jì);入輥粒度大時(shí)輥壓機(jī)運(yùn)行電流高、產(chǎn)量下降,入輥粒度小時(shí)輥壓機(jī)運(yùn)行電流低、產(chǎn)量會(huì)增加。為此,我們確定了繼續(xù)減小入輥壓機(jī)物料粒度的方案,將破碎機(jī)出料粒度調(diào)整為輥壓機(jī)造成運(yùn)行時(shí)輥縫波動(dòng)的下限,即由小于等于50mm調(diào)整為小于等于30mm。調(diào)整后,輥壓機(jī)單耗下降1.0 KWh/t.兩次調(diào)整破碎機(jī)出料粒度,輥壓機(jī)單耗下降2.05KWh/t。在臺(tái)產(chǎn)為每小時(shí)300噸時(shí)不同粒度對(duì)輥壓機(jī)單電耗的影響見(jiàn)下表:
2.1.2 輥壓機(jī)粉磨系統(tǒng)工藝完善
輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)是一種全新的生料粉磨工藝,該工藝由成都利君于2007年開(kāi)發(fā)成功。主要由輥壓機(jī)——V型選粉機(jī)——XR選粉機(jī)——循環(huán)風(fēng)機(jī)——提升機(jī)等設(shè)備組成。經(jīng)過(guò)輥壓機(jī)擠壓的物料由提升機(jī)送入V型選粉機(jī)進(jìn)行分選和烘干,細(xì)粉隨風(fēng)進(jìn)入XR選粉機(jī)進(jìn)行下一步分選,粗粉由提升機(jī)送至輥壓機(jī)繼續(xù)粉磨;細(xì)粉經(jīng)過(guò)XR選粉機(jī)進(jìn)一步分選,成品隨風(fēng)進(jìn)入收塵設(shè)備,粗粉回到中間倉(cāng)同V型選粉機(jī)送來(lái)的物料混合后進(jìn)輥壓機(jī)粉磨。
剛投產(chǎn)時(shí),控制思路基本按照廠家調(diào)試時(shí)的控制思路,即通過(guò)大量用風(fēng)來(lái)提高V型選粉機(jī)和XR選粉機(jī)的選粉效率,保持生產(chǎn)穩(wěn)定,也確實(shí)達(dá)到了穩(wěn)定運(yùn)行的目的。
但是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,也暴露出這種運(yùn)行方式的缺點(diǎn):循環(huán)風(fēng)機(jī)單電耗偏高,物料循環(huán)量大,循環(huán)提升機(jī)負(fù)荷大等問(wèn)題。為此,我們對(duì)輥壓機(jī)終粉磨這一工藝進(jìn)行認(rèn)真分析和梳理:認(rèn)為除了發(fā)揮輥壓機(jī)自身效率外,V型選粉機(jī)的選粉效率也非常關(guān)鍵。從V型選粉機(jī)工作原理來(lái)看,提高選粉效率的途徑有兩個(gè):其中之一是大量用風(fēng)(該方法耗電高),另一個(gè)途徑是均勻布料。經(jīng)分析,影響V型選粉機(jī)均勻布料程度的主要因素是入V型選粉機(jī)溜子的形式。一般設(shè)計(jì)院在進(jìn)行溜子設(shè)計(jì)時(shí),只把它作為聯(lián)通設(shè)備的通道來(lái)考慮,只考慮來(lái)料的通暢性。但是由于V型選粉機(jī)對(duì)布料有嚴(yán)格的要求,溜子按常規(guī)設(shè)計(jì)無(wú)法達(dá)到布料要求,造成V型選粉機(jī)斷面無(wú)法形成均勻料幕,影響選粉效率。
我們對(duì)下料溜子做了多次改造,從寬度800mm加寬到寬度1500mm,又從單通道改為雙通道,從雙通道改為三通道,最終定型為三通道強(qiáng)制布料,解決了料幕不均勻的問(wèn)題。同時(shí),通過(guò)多次摸索,對(duì)內(nèi)部各級(jí)階梯式傾斜折流板分別找出了合理的傾斜角度。料幕的形成,再加上V型選粉機(jī)物料在兩側(cè)折流板端部來(lái)回碰撞更加合理,延長(zhǎng)了料幕在選粉區(qū)停留的時(shí)間,達(dá)到打散料塊,使細(xì)粉充分暴露的效果,提高了V型選粉機(jī)的選粉效率,為下一步的降低循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速打下基礎(chǔ)。
經(jīng)過(guò)XR選粉機(jī)精選的成品物料,經(jīng)由旋風(fēng)分離器收集。由于旋風(fēng)分離器卸料裝置為雙翻板閥,鎖風(fēng)效果不好,影響成品的收集,同時(shí)增加系統(tǒng)漏風(fēng),無(wú)形中增加了工序電耗。為避免雙翻板閥漏風(fēng),可以采用回轉(zhuǎn)卸料器。而回轉(zhuǎn)卸料器的增加無(wú)疑要增加動(dòng)力,我們經(jīng)過(guò)分析認(rèn)為,由于漏風(fēng)所引起的循環(huán)風(fēng)機(jī)的功耗增加遠(yuǎn)大于回轉(zhuǎn)卸料器動(dòng)力所增加的功耗。因此,我們決定將雙翻板閥更換為回轉(zhuǎn)卸料器。同時(shí)我們對(duì)旋風(fēng)分離器內(nèi)筒做了適當(dāng)?shù)母脑?,使其阻力下降,為系統(tǒng)風(fēng)量的降低創(chuàng)造條件。
2.1.3生料系統(tǒng)風(fēng)量的調(diào)整控制
過(guò)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施前生料工序電耗統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)下表),平均工序電耗14.75 kwh/t。
生產(chǎn)實(shí)踐證明,生料系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),對(duì)窯的煅燒有好處。因?yàn)楫?dāng)生料系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)窯尾回灰對(duì)入窯生料成份的影響可以降低,入窯生料成份就比較穩(wěn)定,對(duì)窯的穩(wěn)定煅燒有利。生料臺(tái)產(chǎn)在每小時(shí)280-320噸范圍可滿足窯的生產(chǎn)需要,
因此我們?cè)谏舷到y(tǒng)產(chǎn)量滿足窯喂料量的需求下,在此范圍進(jìn)行電耗與風(fēng)機(jī)速、產(chǎn)量的最佳匹配試驗(yàn),見(jiàn)下表。
從表中數(shù)據(jù)看出,產(chǎn)量控制在280-300t/h范圍,風(fēng)機(jī)單耗3.04-3.11kwh/t,而最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行參數(shù)應(yīng)選擇循環(huán)風(fēng)機(jī)在37Hz,臺(tái)產(chǎn)300t/h。課題組決定暫按此參數(shù)運(yùn)行,在運(yùn)行過(guò)程中,再通過(guò)操作員的摸索,探索出更優(yōu)化的參數(shù)。我們認(rèn)為,只要操作員逐步適應(yīng)后,單耗還有降低的空間。
來(lái)源:《水泥工程技術(shù)》
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