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技術 | 篦冷機的優化改進使用效果

來源:《沈陽建筑大學理學院、北京酷勒斯技術發展有限公司、宜興天山水泥有限責任公司》 發布日期:2019/9/3 編輯:徐展迪
核心提示:篦冷機的優化改進使用效果

1984年,德國某公司提出“阻力篦板”概念,從而誕生了第三代篦冷機。當時我國曾試圖購買第三代篦冷機制造技術,但國外公司都不肯出讓。上世紀90年代初,南京水泥工業設計研究院率先開發出NC32216篦冷機,用于配套2500t/d水泥熟料生產線,滿足了國內當時大規模建設新型干法水泥生產線的需要,目前這個型號的篦冷機仍有百余臺在正常運行。


隨著我國新型干法水泥技術的提高,設計產量為2500t/d的熟料線,實際熟料產量超過3000t/d的已很普遍。超產后的NC32216篦冷機單位有效面積負荷接近50t/(d·m2),冷卻能力不足導致熟料出冷卻機溫度高,不僅對下游設備造成傷害,還影響窯系統乃至整個工廠的安全、經濟、可靠運行。


1 現有篦冷機及因超產而存在的問題


我廠2500t/d的熟料線采用NC32216篦冷機,設計參數如表1,其篦床的設計結構見圖1。人口第一排是活動篦板,雖然不“堆雪人”,但是隨著熟料產量遠超最大設計值,導致篦冷機超負荷運行,冷卻效果差,存在主要問題如下:



1、第一排活動篦板壽命3-6個月,導致窯系統可靠性極差。


2、一段篦床向下傾斜30布置,熟料流動過快,熟料在篦床上停留時間過短。


3、二段篦板呈水平運動軌跡,沖擊次數達到最大值,無法實現厚料層操作。料層孔隙率低,冷風與熱熟料換熱差。


2 篦冷機的優化改進


為使現有篦冷機之冷卻能力能夠滿足目前熟料產量3000t/d的需求,針對篦冷機多年運行中的問題進行歸類匯總,通過根本原因分析,采取了5項優化措施,改進后的篦床結構見圖2。



2.1入口固定篦床再設計


將人口活動一固定篦板交錯布置的1~4排篦板全部固定化,組成向下傾斜15°的入口固定階梯篦床,每塊篦板4個臺階,見圖3(a),其特點為:

1、固定的通風區域,為冷風與熱熟料換熱提供條件。


2、合適的熟料分布,粗細顆粒在此得到混合,減少“紅河”現象。


3、自我保護人口固定階梯篦床篦板,提高窯系統的可靠性。


常規設計篦冷機入口固定階梯篦床長度<2000mm,如果標況下風載密度不變,階梯篦床上總通風量較低,達不到熟料急冷條件;再設計時擴展入口固定階梯篦床長度到2500mm,階梯篦床上總通風量超過0.3m3/kg,確保了熟料急冷所需風量。


2.2將人口固定階梯篦床落到活動篦板排上常規設


計篦冷機入口固定階梯篦床,都是落在固定篦板排(4f)上,見圖3(b)。熟料靠重力與風的滑動效應從階梯篦床流下來,要越過靜止篦板(4f)長度,且要轉角10o才能被活動篦板(5m)推走,熟料流動路徑長,轉角大,不順暢,許多工廠發生“堆雪人”現象。


將人口固定階梯篦床直接落到了活動篦板排(5m)上,見圖3(a)。從階梯篦床流下來的熟料,在重力與高風載密度帶來的超強風的滑動效應聯合作用下,零距離,零轉角,直接被活動篦板(5m)推走;因此生產中從未發生過“堆雪人”現象。


2.3向下傾斜3°的1段篦床改為純水平


將篦冷機的1段篦床是向下傾斜3°布置的,見圖4。這種布置方式,熟料輸送能力過強,運行中打開一段檢查門,看到熟料“串料”現象特別嚴重;篦床上的熟料流動速度明顯快于篦板的推動速度;熟料像流水一樣連續流動,即使篦板后退時,熟料也照樣向前流動。


為抑制熟料在1段篦床上的“串料”現象,將1段篦床布置成純水平,篦床出口產生502mm落差。向下傾斜3°布置時,1段僅推動5-6次/min,熟料串料嚴重;水平布置后,推動速度為8次/min,熟料流速很慢,熟料在1段篦床上流動速度明顯降低,提高了熟料在1段篦床上停留時間,為高效換熱與冷卻提供了基礎。



2.4在1、2段臺階處設計第二固定階梯篦床


一段篦床由向下傾斜3°布置,再設計成純水平布置后,1段篦床前端抬高502mm;在此位置,拆除1段1根橫梁,2段3根梁;再設計一個“第二固定階梯篦床”,見圖5。分別在兩段移動篦床的頭部起始位置,各布置一個固定階梯篦床,檢索國際水泥冷卻機專利后得知,這種結構屬國際首次。第二固定階梯篦床優點:

1、在1.2段之間,這個位置已經處在0壓面以前,不影響2.3次風量與溫度。


2、在第二固定階梯篦床上,適當地增加風載密度,可以強行透析出熟料中含有的熱量,既有利于廢熱發電,也有利于熟料的后續冷卻。


3、將第二固定階梯篦床橫向分為4個供風單元,兩臺風機供風,外置閥門調節各單元供風量,可改變熟料在后續篦床上的分布狀態,再設一道避免“紅河”的防線。第二固定階梯篦床投入運行后,在現場通過觀察窗看到:熟料落人2段后,徹底沒有“紅河”。沒有“紅河”的熟料,經過后續冷卻區域的再冷卻,熟料溫度達標有了保證。


2.5二段篦板運動軌跡設計成向上傾斜10°


原篦冷機的2段篦板運動軌跡是純水平的,見圖6(a)。篦板前進時,將熟料推走;篦板后退時,又帶回來一部分熟料。等速進退的活動篦板,其輸送效率低于60%;改成向上傾斜10°見圖6(b)。原本推動24次/min才能將熟料送走,因推動次數達到了最大值,無法通過降低篦速,實現厚料層操作;將篦板的運行軌跡再設計成向上傾斜10o僅推動16次/min就能將熟料送走,輸送次數富余1/3,可以通過降低篦速,實現厚料層操作。

另外,設計成向上傾斜10°篦板運動軌跡,活動篦板“慢進快退”,料層中的孔隙率得到提高,料層“阻力降”下降,不僅提高了換熱與后冷卻效果,而且風室靜壓下降,有利于節能運行。還有,活動篦板慢進快退,篦板的磨損也相應減少。


3 改進后的篦冷機使用效果


篦冷機在篦下冷卻風機不變,篦床有效面積不變的條件下,通過優化改造,于2018年2月10日投入生產運行,其各項指標對比見表2。

改造后的篦冷機:

1、每年可為企業節約實物煤5000余t,節省煤炭采購費用近300萬元;


2、出冷卻機熟料溫度大幅度降低,減少下游設備損壞(燒皮帶,篦板與錘頭過度磨損,水泥磨主軸承溫度高報警等),每年可節省維修費用50余萬元;


3、熟料小磨粉磨時間減少,易磨性提高,可降低水泥粉磨工序電耗;


4、水泥與外加劑適應性變好,提高了用戶滿意度


4 結語


優化改造后的NC32216篦冷機,滿足了眾多的水泥廠熟料超產20%的需求,為存量逾千臺的第三代篦冷機新一輪技術改造,釋放新動能,開創了一條實用且有效的新途徑。


來源:《沈陽建筑大學理學院、北京酷勒斯技術發展有限公司、宜興天山水泥有限責任公司》


作者:樊旭峰、冀猛、羅棟


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