技術(shù) | 一次不正常窯況的調(diào)整
一、存在的問題
某公司4500t/d熟料生產(chǎn)線配備雙系列預(yù)熱器、分解爐,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.6m×68m,配套生料粉磨系統(tǒng)為輥壓機(jī)。2016年7月9日窯點火升溫投料,經(jīng)過兩天的煅燒出現(xiàn)的問題:
(1)出窯熟料的游離鈣為2.5%,甚至有時達(dá)到3.0%左右;
(2)預(yù)熱器系統(tǒng)有塌料現(xiàn)象,窯內(nèi)工況不穩(wěn)定;
(3)窯尾煙室溫度偏低,在9800C左右;
在本次開窯前熟料生產(chǎn)線處于停機(jī)檢修狀態(tài);
生料配料采用四組份配料,在停窯之前游離鈣均在合格范圍內(nèi)。本次開窯與停機(jī)之前生料配料組份、原料成分均為相同組份配料。
對于以上出現(xiàn)的現(xiàn)象某公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員查找原因分析確定問題為三次風(fēng)閘板開度過大,窯內(nèi)通風(fēng)量過小。
二、原因分析
三次風(fēng)閘板開度過大,篦冷機(jī)內(nèi)大量含氧高溫空氣進(jìn)入三次風(fēng)管使分解爐溫度忽高忽低,增加了控制難度,溫度持續(xù)增高會對預(yù)熱器造成堵塞危險;
由于三次風(fēng)閘板開度過大,分解爐縮口通風(fēng)量過小,出現(xiàn)縮口拖不住料的情況,物料直接從縮口處掉入窯內(nèi),造成窯內(nèi)負(fù)荷大工況變差。因窯內(nèi)通風(fēng)量小、氧氣不夠,窯頭噴入的部分煤粉沒有完全燃燒,產(chǎn)生還原氣氛。又因窯內(nèi)溫度持續(xù)偏低、飛沙大,造成窯尾一氧化碳濃度高,不得不減少窯頭用煤量、降低窯速。
三、解決方法
鑒于以上分析,為了避免大幅度的調(diào)整,確定每0.5h關(guān)小三次風(fēng)閘板開度10cm,觀察窯內(nèi)情況、預(yù)熱器溫度變化、縮口塌料情況。
對于以上的調(diào)整經(jīng)過短時間的觀察預(yù)熱器溫度逐步恢復(fù)了穩(wěn)定狀態(tài),塌料現(xiàn)象也逐漸消失,窯內(nèi)工況逐步向正常方向恢復(fù);此時慢慢增加窯頭用煤量,提高窯內(nèi)溫度。
以上操作將窯況穩(wěn)定大概2h左右,調(diào)整前后參數(shù)對比見表1。
表1 調(diào)整前與調(diào)整后參數(shù)對比
由表1可知,游離鈣由最初的2.5%逐步下降到1.6%;4h后游離鈣降到1.3%,恢復(fù)到了停窯前的狀態(tài),截至目前再沒有出現(xiàn)類似的情況。
來源:《阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司》
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