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技術(shù) | 輥壓機循環(huán)斗提電流高跳停的應急處理

來源:《天瑞集團南召水泥有限公司》 發(fā)布日期:2020/9/27 編輯:張翀
核心提示:輥壓機循環(huán)斗提電流高跳停的應急處理
某公司水泥粉磨采用輥壓機加管磨機雙閉路系統(tǒng),輥壓機型號HFCG160—140,輥壓機循環(huán)斗提型號NSE1000mm×45000mm,循環(huán)斗提(雙傳動)電機Y2315S一4。生產(chǎn)過程中,循環(huán)斗提發(fā)生電流高跳停故障,由于設(shè)備未到大修時間,采取應急措施使故障得以解決維持生產(chǎn)正常運行。


水泥磨正常生產(chǎn)時,循環(huán)斗提電流170~180A, 2019年7月18日循環(huán)斗提電機電流高跳停,跳停前電流220~230A。停機對輥壓機閉路系統(tǒng)(見圖1)進行了全面仔細檢查,經(jīng)檢查斗提下部底節(jié)內(nèi)沒有物料,循環(huán)斗提電機、減速機、V選正常,系統(tǒng)操作正常,輥壓機輥面磨損在正常范圍,異常的是輥壓機兩個輥端面錯位近30mm,造成側(cè)擋板與一個輥端面間隙正常、與另一輥端面間隙30mm左右(見圖2)。間隙過大造成大量物料短路未經(jīng)輥擠壓粉磨直接從側(cè)擋板與輥端面間隙流入斗提,斗提提升的物料大量增加,使得斗提電流高跳停。


圖1 輥壓機閉路系統(tǒng)

圖2 輥壓機兩個輥端面錯位


由于未到計劃大修時間、生產(chǎn)任務(wù)緊張,只能采取應急措施處理:在輥兩端設(shè)置擋料裝置(詳見圖3),阻止物料流入輥端面與側(cè)擋板間隙。擋料裝置用厚度10mm鋼板制作,鋼板與側(cè)擋板接觸滿焊,并與定輥及動輥(動輥與定輥最近位置)保持10mm間隙。


圖3 輥兩端設(shè)置擋料裝置


這樣處理后,擋料裝置阻止物料流入輥端面與側(cè)擋板間隙,消除物料短路,減少循環(huán)物料量,避免斗提超電流,輥壓機處理能力沒受到影響,生產(chǎn)又轉(zhuǎn)入正常。計劃大修時將兩個輥端面調(diào)整平齊,徹底解決問題。



作者:李臣,劉先成,金紅波,李國偉,單紹仁

來源:《安陽中聯(lián)水泥有限公司》

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