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技術 | CRM4622立磨提產降耗調整

來源:《山東魯碧建材有限公司》 發布日期:2021/3/16 編輯:張翀
核心提示:技術 | CRM4622立磨提產降耗調整

概述


某廠#5立磨為CRM4622礦渣立磨,采用2+2布局(2個主輥,2個副輥),電機功率3550kW,2013年投產,運行一年后,臺時產量90t/h,電耗45kWh/t,對標國內同行業立磨,#5立磨粉磨效率較低,能耗較高(全國一線水平在37~39kWh/t)。結合萊歇立磨、天津院立磨磨機各部件尺寸,以及多年立磨使用經驗,對#5立磨進行了一系列調整,效果較好,以下對此作一介紹。


一、磨機調整措施


(1)降低擋料圈高度。擋料圈初始安裝高度為245mm,料層厚度約為60mm,輥套與磨盤的擠壓力無法充分將物料粉碎。經實驗表明,擋料圈高,料層厚,粉磨效率低;擋料圈低,料層薄,磨機振動大,回料量大。最終將擋料圈高度調整為220mm,此時料層厚度約為40mm,料層厚度下降,單位時間內作用在輥套與磨盤之間的物料大大減小,物料粉碎較為徹底,大大提高了磨機的研磨能力。


(2)減小擋料圈與輥套大端之間的距離。擋料圈與輥套大端之間的初始安裝距離約為50mm,隨使用磨損增加至70mm,造成物料在經過擋料圈大端時不能很好的停留。經過測量計算,將擋料圈底部焊接起高70mm,控制擋料圈與輥套大端之間的距離在20mm左右,見圖1既能保證輥套與擋料圈不直接發生碰撞,也能延長物料通過此部位的時間,更能使物料得到充分的研磨。


圖1 擋料圈底部焊70mm臺階


(3)減小噴口環與磨盤之間的間隙。長時間生產過程中,噴口環與磨盤之間的間隙由初始安裝的10mm磨損至20mm,造成通過此部位的通風量增加,通過噴口環的風量減少,風速降低,不能很好的打散磨盤與輥套研磨形成的料餅。經調整最終將此部位間隙調整至5~10mm(如果調整至5mm以內,磨盤與噴口環發生碰撞,造成設備損傷),磨內能夠形成良好的螺旋風,提高了物料的打散效果,提高了通過選粉機的物料量,最終產量得到了提高。


(4)重新調整噴口環通風面積。前期我們在磨機噴口環位置開孔(8個)測風速,測得風速在15~60m/s波動,磨內通風較為雜亂,分析原因就是部分噴口環被封堵。通過計算,我們先將封堵的噴口環全部打開,然后整圈均勻的封堵1/3。保證了磨內噴口環各個點的風速均勻、物料打散效果良好。


(5)優化輥套、磨盤焊接尺寸及焊接過程。因采購的輥套規格不一,根據分廠使用經驗,對輥套制定標準:距離小端600mm位置輥套周長為7322mm、半徑1165.92mm,距離小端200mm位置輥套周長為6821mm、半徑1086.15mm,角度78.5°,R弧半徑為70mm。磨盤焊接時,首先將磨盤按要求焊接平整,然后在研磨區0~300mm位置焊補2層(4~5mm),增加高效率研磨時間。


輥套磨盤焊接后必須嚴格按照以下要求進行驗收:


(1)對比2個輥套外形尺寸是否一致。


(2)焊接過程中每層對焊渣打磨,焊補完后對輥套、磨盤打磨平整。


(3)磨輥焊完后用角度尺測量焊接面是否平整,磨盤焊完后,檢查磨盤是否焊接平整。


(4)落下主輥,輥套大端與磨盤研磨區域(0~300mm)沒有間隙。


二、使用效果


該廠#5立磨臺時產量由90t/h提高至120t/h(喂料量最高145t/h)。電耗由45kWh/t降至35kWh/t,僅電耗這一項,每噸微粉降低制造成本7元左右,每年#5立磨節省電耗節省400多萬元。



作者:韓瑞,李國近,劉文敬

來源:《山東魯碧建材有限公司》

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