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技術 | MLS3626輥式立磨的提產節能改造

來源:《福建水泥股份有限公司煉石水泥廠》 發布日期:2021/3/25 編輯:張翀
核心提示:MLS3626輥式立磨的提產節能改造

前言


某公司煉石水泥廠的2500t/d水泥熟料生產線的牛料粉磨選用MLS3626型立磨,配套SLS3750型選粉機。自2009年投產運行幾年來,立磨一直是臺時產量偏低、電耗高及出磨生料細度過粗等問題,生料立磨系統已成為制約提高熟料產質量、降低能耗的瓶頸。為解決這些問題,公司組織技術人員進行技術攻關,先后經過二輪改造,改造了影響立磨平穩運行的不合理結構,立磨臺時產量提高約10t/h,生料工序電耗降低約7kWh/t,窯磨工藝生產平衡,基本達到國內同規模水泥生產線的生料工序電耗平均水平。現將立磨改造情況作如下總結,供大家參考。


一、立磨的改造


1.1 存在問題


立磨運行過程中表現的主要問題:臺時產量較低,僅為195t/h;粉磨電耗較高,立磨系統電耗27~28kWh/t。


通過技術分析,發現噴環設計不合理。原設計噴環(見圖1)的通風面積偏小,噴環處氣流速度大(70~90m/s),磨內氣流阻力高、磨內循環負荷大,磨床料層不易穩定,導致生料粉磨工序電耗偏高。


圖1 噴環(改造前)


1.2 改造方案


1.2.1 噴環結構改造


對噴吹環實施改造,保持噴環葉片間隔與角度(45°)不變,噴環的徑向寬度增加60~70mm,增大噴環通風面積。改造后立磨噴環(見圖2)通風面積增大,因而風速減小。噴環風速由原來70~90m/s,下降到40~60m/s。被風吹起的大塊物料減少,減少了物料在磨內循環次數而穩定料層,以達到降低系統電耗的目的。


圖2 噴環(改造后)


1.2.2 進風口改造


立磨噴環改造后,外循環量顯著增加。立磨進風口改造前呈矩形結構(見圖3),水平安裝在立磨架體上。外循環量增大時,部分大塊物料會被推進到進風口內,并在此堆積,堵塞進風口,影響磨內通風。為此,將水平進風口改為與水平成35°的傾斜進風口(見圖4)。熱風管道與進風口平滑過渡連接,降低熱風流動阻力,物料在重力作用下滑回刮板倉內經刮料板排出磨機,解決了立磨進風口積料的問題。進風口改造完成后,能保證立磨通風量,穩定磨內差壓,磨機運行穩定,能耗降低。


圖3 水平進風口


圖4 傾斜進風口


1.3 改造效果


立磨噴環及進風口改造后,磨機臺時產量與改造前大致相同,磨機差壓由原來的7200Pa左右降到5500Pa左右,主電機電流下降16A,外排量顯著增多。改造后磨機差壓和主電機的電流下降,循環風機的電流未見明顯下降,生料工序電耗由原來的27.3kWh/t,下降至23.8kWh/t,技改實施使生料工序電耗下降約3kWh/t,見表1


表1 立磨改造前后主要生產指標對比


二、立磨選粉機改造


立磨選粉機采用SLS3750動靜態分離器(見圖5),選粉效率低、循環負荷高,料層厚,導致立磨系統穩定性差。選粉機粗粉錐下部未裝下料管(見6),選粉機粗粉入磨的錐形漏斗下口位于磨腔頂部正中央,距磨盤中間蓋板3m高。粗粉下落時,由于磨內負壓風的作用,極容易隨負壓風的旋轉氣流揚起,甚至二次揚起。由此導致大量同料粗粉懸浮在磨腔內,影響磨內通風,造成磨內壓差過大,使磨輥下的料層厚薄不均,磨輥振動超限,磨機跳停頻繁。


圖5 SLS3750的動靜態分離器


圖6 選粉機粗粉錐(改造前)


2014年,立磨臺時產量195t/h,生料細度難以控制,0.08mm篩篩余18%~26%,平均22%;0.2mm篩篩余1.8%~2.6%,平均2.0%左右生料工序電耗平均23.8kWh/t,與國內先進水平仍存在較大差距。


針對這一現狀,對立磨選粉機實施改造:(1)更換選粉機;用GLS6000選粉機(見圖7)替換SLS3750動靜態分離器。GLS6000選粉機由“Z”形葉片的轉子、“L”形導風葉片和動態氣流密封組成,結構優化的異形轉子葉片、異形導風葉片和合理風速,使分級流場氣流速度穩定、物料分布均勻,提高了水平渦流分級的選粉效率和選粉精度。(2)選粉機粗粉錐安裝下料管。用厚度8mm鋼板加工制作一件ф75mm×2500mm下料管,焊接在粗粉回料漏斗的下口,見圖8。這樣,漏斗下口距磨盤中間蓋板就只有200mm,粗料通過新增加的下料管,直接滑落到磨盤中間,在磨盤旋轉的離心力作用下,回粉粗料向外甩出,極容易落到磨輥底部,迅速進入重新碾磨狀態。


圖7 GLS6000立磨選粉機


圖8 改造后的選粉機粗粉錐


改造后選粉效率有了較大幅度提高,杜絕了磨腔內回粉粗料的懸浮狀況,磨腔內壓差減少,減少磨機工況不穩引起的跳停。系統阻力降低,磨機運行平穩,生料細度較改造前有較大改善。生料0.08mm篩余在18%~19%之間,0.2mm篩余為0.8%~1.5%,一定程度上改善了生料的易燒性,降低熟料標煤耗。立磨臺時產量提高5%左右,循環風機風門開度由100%降至80%,循環風機電流下降了約15A左右,生料工序電耗約降3.4kWh/t。改造前后主要指標對比見表2


表2 選粉機改造前后主要指標對比


三、結語


MLS3626原料立磨經過噴吹風環、進風口、選粉機和下料錐的改造和操作參數優化等方面的改進后,磨機運行平穩,立磨臺時產量提高約10t/h,確保了窯系統正常運行所需生料量;生料細度0.08mm篩篩余從22%降至18.3%,改善了生料的易燒性,熟料質量趨于穩定;系統阻力降低,使生料工序電耗降低了約7kWh/t,使企業經濟效益得到了提高。



作者:諶賢星

來源:《福建水泥股份有限公司煉石水泥廠》

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