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技術 | 回轉窯連續出現黃心料包心料的工藝調整

來源:《涿鹿金隅水泥有限公司》 發布日期:2021/6/4 編輯:張翀
核心提示:回轉窯連續出現黃心料包心料的工藝調整

引言


某公司現有一條5000t/d熟料生產線,回轉窯規格ф4.8m×74m,采用某公司雙旋流五風道結構燃燒器。該生產線2019年3月點火投料后運行一直較為穩定,但最近窯系統卻連續出現黃心料和包心料現象,而且結粒不均勻、不致密、無金屬光澤。


一、問題產生原因分析


分析回轉窯產生黃心料及包心料現象的原因如下:近期礦山石灰石品位較差,生料磨石灰石配比高,堿含量也高,熟料中鋁含量高、鐵含量低,燒成帶溫度明顯偏低,燃燒器黑火頭偏長,在500~700mm左右(正常200~300mm),窯頭加煤偏多,系統拉風大,形成惡性循環。窯內煤粉不完全燃燒現象嚴重,現場看熟料顏色發黃,砸開后有明顯黃心料而且不致密,大塊熟料經破碎機破開后有明顯的包心欠燒料。熟料圖見圖1~3



二、解決措施


(1)停原料磨,通知礦山部人員調整石灰石品位,待石灰石品位合格后再開原料磨。


(2)調整燃燒器,加大一次風風量風壓,適當調長攏焰罩,正常情況下一般為10mm,同時加大旋流風,使火焰均勻有剛性,提高煤粉的燃盡率。


(3)將窯系統產量從400t/h減到380t/h,同時適當減少系統拉風,使熱力強度前移,1h后觀察熟料外觀情況,發現還是存在黃心料,但結粒情況有好轉。再將窯頭煤減少0.5t,1h后察看熟料外觀,發現黃心料明顯減少,雖還有部分存在,但結粒較均勻,包心料基本沒有了。再次將窯頭煤減少0.3t,1h后觀察發現,熟料外觀灰黑,結粒均勻,無黃心,無包心,但砸開后不致密,無金屬光澤,熟料情況見圖4


將投料量減到360t/h,降低窯速,窯前蓄熱,2h后觀察,熟料結粒均勻致密,外觀深黑色,有金屬光澤,窯礦趨于正常,熟料情況見圖5


(4)調整分解爐溫度,特意偏低控制,保證分解率在90%左右,盡量將窯尾有害氣體及結皮通過生料粉帶走,保證窯內通風良好,維持8h左右。此過程中,窯前飛砂大,同時有大球出現,熟料中片狀料較多,等待系統正常。


(5)在嚴格控制拉風的情況下,逐步加煤提產提窯速,窯系統最終恢復正常,熟料情況見圖6


三、結語


(1)應盡量控制好進廠原材料的質量及穩定性。


(2)窯系統調整時需嚴格控制窯頭加煤量和系統用風量。


(3)經常對人窯熱生料進行檢測,使熱生料中的SO₃控制在當時出窯熟料SO₃的1.5倍之內,保證窯系統燃燒狀況良好,無還原氣氛。


(4)調整燃燒器時,需確保火焰長而均勻,同時具有剛性。



作者:朱永勝

來源:《涿鹿金隅水泥有限公司》

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