技術 | 窯尾預熱器節能改造的技術措施
前言
某公司現有一條2000t/d帶4.5MW余熱發電窯外分解預熱器回轉窯水泥生產線,由南京院于2002年設計,2003年投產。隨著水泥生產技術不斷發展和進步,該公司窯時產、電耗、煤耗等技術指標日益顯得落后,生產成本較高。2020年春季大修期間,對預熱器系統進行了節能技術改造,取得了良好效果。
該線自2003年7月點火投料以來,經過多次調試,截至2019年,日產量已逐步提高至2750t/d左右,但高溫風機單機電耗很高,達到10.2kwh/t。高溫風機能耗指標偏高的原因為系統阻力高。當投料量達到180t/h時,高溫風機轉速在800~820r/min,C1出口負壓達到-6200Pa以上,C1出口溫度370℃,氧含量2.5%左右,分解爐出口負壓-1300~-1400Pa。高溫風機單機電耗達到10.2kWh/t,較正常水平高出近2kWh/h,同時分解爐與c5經常出現溫度倒掛現象,改造前預熱器工藝參數情況見表1。
表1 改造前預熱器工藝參數
針對系統阻力高、能耗高及溫度倒掛現象的問題,分析認為有以下幾個原因:
(1)窯尾煙室縮口內徑設計偏小(1750mm),當出現結皮等現象時,有效通風面積過小。
(2)各旋風筒進口與出口通風截面積過小,導致風速高,阻力大,進口風速在20m/s左右,旋風筒出口風速達到26m/s。
(3)各翻板閥漏風偏大,導致旋風筒收塵效率下降。
2.1 預熱器系統改造
根據預熱器現系統檢測運行參數、風速及結構尺寸,將C1、C2、C4內筒直徑擴大、各級旋風筒進風口蝸殼加大等改造。具體如下:
(1)將C1內筒直徑擴大250mm加長400mm(插入深度約為0.8倍的旋風筒直徑或與進風口高度一樣)C2-C1風管與C1旋風筒進口下部底板降低400mm。
(2)將C2、C3、C4、C5進口蝸殼各往外擴大500mm,進口上部抬高500mm。
(3)將C2、C4旋風筒內筒直徑擴大200mm,C4內筒高度縮短700mm,C2內筒高度維持不變。
(4)取消C5旋風筒的內筒。
(5)將各級翻板閥更換為新型高效鎖風翻板閥,共更換6只。
(6)將分解爐縮口尺寸ф1750mm擴大為ф1950mm,將分解爐噴煤管移至縮口出。
預熱器改造示意圖見圖1,2。
2.2 改造過程
整個改造過程工期20天,利用2020年春季年度大修期間實施,包含預熱器旋風筒殼體加大和內筒擴大加長、拆除安裝、內筒耐火澆注料等。經財務結算,改造費用為:鋼板材料及制作安裝費92.3萬元,澆注料及施工費94.2萬元,合計186.5萬元。
2.3 改造效果
所有改造施工完成后,經多次調試,生產逐步穩定,投料量穩定在197t/h左右,在此工況下,高溫風機轉速仍維持在810r/min左右,C1出口負壓降至-5300Pa左右,C1出口溫度降至350℃左右,分解爐出口負壓-1100~-1200Pa,系統阻力顯著降低,高溫風機單機電耗下降至8kWh/t左右。本次預熱器降阻改造取得了較好的節能降耗效果。
2.4 技術經濟指標對比情況
改造后,窯產量提高258t/d,熟料電耗下降2.9kwh/t,熟料實物煤耗下降6.2kg/t,技術指標明顯改善。
通過對窯尾預熱器各級旋風筒改造,降低各旋風筒進出口風速,減少各翻板閥的內漏風,對預熱器系統降阻、窯產量提產、煤耗和電耗下降取得良好效果,同時對預熱器降阻改造有一定借鑒推廣。
作者:孫詩華1,邢愚2,樓美善2,戴建盛2,鄧新和2,李友芳2
來源:《1金華職業技術學院,2蘭溪南方水泥有限公司》
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