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技術(shù) | 立磨主電機(jī)混凝土基座沉降的現(xiàn)場修復(fù)

來源:《山東魯碧建材有限公司》 發(fā)布日期:2022/3/24 編輯:張翀
核心提示:立磨主電機(jī)混凝土基座沉降的現(xiàn)場修復(fù)

前言


某公司有4臺礦渣立磨,其中#2立磨為萊歇公司生產(chǎn)的LM56.3+3型立磨,于2007年建成投產(chǎn),至今已運(yùn)行13年有余。自2011年以來,曾多次出現(xiàn)過立磨主減速機(jī)高速軸斷齒、主電機(jī)前瓦異常振動瓦溫升高等故障。2018年在更換立磨主減速機(jī)時,以主減速機(jī)地板為基準(zhǔn),測量主電機(jī)基礎(chǔ)水平情況,發(fā)現(xiàn)主電機(jī)基礎(chǔ)存在沉降情況,導(dǎo)致主電機(jī)在找正、緊固螺栓后,其非負(fù)荷端左側(cè)地腳螺栓存在“軟腳”的情況,從而導(dǎo)致電機(jī)的異常振動,同時,會傳遞給減速機(jī)輸入軸一個非正常負(fù)載,導(dǎo)致減速機(jī)高速軸部位齒輪及軸瓦容易出現(xiàn)問題。因此,需處理主電機(jī)基礎(chǔ)沉降的問題,從而從根本上解決主減速機(jī)及主電機(jī)運(yùn)行過程中的異常情況。


一、設(shè)備簡介


礦渣立磨是建材行業(yè)常見的大型粉磨設(shè)備,具有生產(chǎn)效率高、節(jié)能的特點(diǎn)。立磨傳動系統(tǒng)由主電機(jī)、聯(lián)軸器及護(hù)罩、主減速機(jī)和稀油潤滑裝置四部分組成,其結(jié)構(gòu)見圖1,主電機(jī)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)見圖2。立磨減速機(jī)采用螺旋錐齒以及行星傳動兩級傳動,主電機(jī)通過聯(lián)軸器連接主減速機(jī)輸入軸,利用錐齒輪和行星齒輪傳動,帶動輸出法蘭旋轉(zhuǎn),從而實(shí)現(xiàn)動力水平輸入轉(zhuǎn)換為垂直向上輸出,為磨盤提供旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩。



圖2中三個部分呈“三明治”結(jié)構(gòu),而其中電機(jī)底板與預(yù)埋鋼基礎(chǔ)之間的結(jié)合部位只有6個面接觸,見圖3


二、立磨主電機(jī)及主減速機(jī)出現(xiàn)異常的分析與處理


2.1 問題分析


#2立磨自2011年以來,曾多次出現(xiàn)過立磨主減速機(jī)高速軸斷齒、主電機(jī)前瓦異常振動瓦溫升高等故障。為此,公司專門增設(shè)點(diǎn)巡檢系統(tǒng)對主機(jī)設(shè)備進(jìn)行檢測。2020年,在處理主電機(jī)基礎(chǔ)沉降問題以前,我們測量運(yùn)行過程中#2立磨主電機(jī)及主減速機(jī)振動情況見圖4。可知電機(jī)前后軸瓦水平、垂直振動較高。



同年在更換#2立磨主減速機(jī)時,以主減速機(jī)底板為基準(zhǔn),拆除主電機(jī)底板,測量預(yù)埋鋼基礎(chǔ)4個螺栓孔水平情況,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)存在沉降情況,測量結(jié)果見圖5。由圖5可見,預(yù)埋鋼基礎(chǔ)最大偏差已達(dá)5.4mm,即電機(jī)左后地腳水平比基準(zhǔn)水平低5.4mm,右前地腳水平與基準(zhǔn)水平相同,兩個地腳之間水平高度差5.4mm。由于基礎(chǔ)的不水平,主電機(jī)在找正緊固螺栓后,其中左后地腳由于墊片多,材質(zhì)延展率與電機(jī)及電機(jī)底板不一致,導(dǎo)致該地腳螺栓存在“軟腳”的情況,從而引起主電機(jī)的異常振動。主電機(jī)的異常振動會造成電機(jī)軸瓦異常發(fā)熱的情況,同時會傳遞給減速機(jī)輸入軸一個非正常負(fù)載,導(dǎo)致減速機(jī)高速軸部位齒輪及軸瓦容易出現(xiàn)問題。


2.2 處理方案及實(shí)施


(1)方案確定。針對此類預(yù)埋鋼基礎(chǔ)沉降問題,傳統(tǒng)修復(fù)工藝往往是通過添加墊片或墊鐵的方式來彌補(bǔ)基座的沉降量,此方法短期內(nèi)具有一定的效果,也是最常用的方式之一,但是由于增加墊片或墊鐵的方式改變了原有的承載方式,使承載面變小,難以保證修復(fù)后的長期平穩(wěn)運(yùn)行,由于調(diào)整誤差甚至在使用一段時間后還會加劇設(shè)備振動情況,導(dǎo)致沉降情況加劇。為此,通過對現(xiàn)場情況分析,結(jié)合主電機(jī)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),制定了相應(yīng)的基礎(chǔ)沉降現(xiàn)場修復(fù)方案。針對2臺立磨主電機(jī)預(yù)埋鋼基礎(chǔ)出現(xiàn)的以上沉降問題,制定了高分子復(fù)合材料現(xiàn)場修復(fù)工藝。首先將主電機(jī)拆除,然后將主電機(jī)底板拆除。


(2)電機(jī)底板調(diào)平。修復(fù)時首先在電機(jī)底座上配置6套定位螺栓,每套含一條螺栓兩個螺母,其中一個螺母焊接至電機(jī)地板上,另外一個作為鎖緊螺母使用。將焊好螺栓的電機(jī)地板吊至預(yù)埋鋼基礎(chǔ)之上,以減速機(jī)為基準(zhǔn),使用調(diào)整螺栓及底板固定螺栓將電機(jī)底板調(diào)整水平,尤其4個角的位置,其水平度保證在0.06mm/m以內(nèi),然后將調(diào)整螺栓與固定螺栓做好記號。


(3)使用高分子材料填充。調(diào)整完成后拆卸電機(jī)底板,處理預(yù)埋鋼基礎(chǔ)與電機(jī)地板結(jié)合部位的表面(圖6A~F部位),清理掉表面浮銹以及油污,在A、C、D、F部位的螺栓孔中涂抹脫模劑,防止溢出的高分子材料堵塞螺栓孔,然后在A~F部位涂抹福世藍(lán)立磨專用高分子復(fù)合材料后安裝底座,將調(diào)整螺栓以及固定螺栓緊固至之前做好的記號,保證底板處于調(diào)整好的水平位置,材料固化約24h。


圖6 主電機(jī)底板與預(yù)埋鋼基礎(chǔ)結(jié)合部位示意圖


等待材料同化完成后再次緊固螺栓,使電機(jī)底板固定螺栓達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)緊力矩,拆除定位螺栓,然后根據(jù)設(shè)計(jì)要求,對主電機(jī)進(jìn)行對中找正。至此,修復(fù)工作完成。


三、總結(jié)


此次修復(fù)主電機(jī)基礎(chǔ),采用了高分子材料現(xiàn)場修復(fù)的方式,操作簡單,修復(fù)后不影響接觸面積,同時高分子材料具備一定的吸振功能,更加有利于主電機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行。通過使用福世藍(lán)立磨專用高分子復(fù)合材料修復(fù)主電機(jī)基礎(chǔ),設(shè)備運(yùn)行情況有了明顯改善,解決了現(xiàn)場設(shè)備基礎(chǔ)沉降導(dǎo)致的不水平帶來的一系列問題,達(dá)到了預(yù)期效果,可以在類似設(shè)備進(jìn)行推廣。


作者:李林林,朱傳鋒

來源:《山東魯碧建材有限公司》

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