技術(shù) | 降低G級油井水泥初始稠度的控制措施
引言
各油田固井所用的油井水泥都需要與油田通用的油井水泥外加劑進(jìn)行配伍實(shí)驗(yàn),水泥具有較好的配伍性,可以防止加入油井水泥外加劑后油井水泥漿喪失活性。目前應(yīng)用在各油田的油井水泥或多或少存在配伍性能的差異,這些差異影響固井水泥漿的配比穩(wěn)定性和固井施工進(jìn)度,而影響油井水泥配伍性能的關(guān)鍵在于水泥的初始稠度,所以為滿足各大油田在固井施工過程的配伍要求,有必要降低油井水泥的初始稠度。
本文通過對影響G級油井水泥初始稠度因素的分析,采取相應(yīng)措施,有效降低油井水泥初始稠度。
1.1 熟料煅燒工藝的影響
對不同冷卻效果的油井熟料進(jìn)行小磨實(shí)驗(yàn):選取不同時期、相同熟料成分的油井熟料,分別進(jìn)行巖相分析,將冷卻效果極差的熟料編號為1,如圖1(a),巖相圖冷卻效果一般的熟料編號為2,見圖1(b),冷卻效果良好的熟料編號為3,見圖1(c),分別進(jìn)行全分析和小磨物檢檢驗(yàn)。
從圖1分析,如圖1(a),1號樣品熟料表面溫度高,熟料質(zhì)地疏松,斷面存在黃心料,孔洞數(shù)量多,A礦發(fā)育情況不好,多為指狀毛邊結(jié)構(gòu),說明熟料煅燒效果不佳,冷卻效果差,磨制成水泥檢測,初始稠度高,稠化時間長,品質(zhì)差。如圖1(b),2號樣品熟料表面溫度較高,斷面較為致密,A礦發(fā)育良好,無明顯孔洞,A礦數(shù)量多,晶型完整,邊棱清晰,冷卻效果較好,磨制成水泥檢測,初始稠度相對較低,品質(zhì)較好。如圖1(c),3號樣品熟料表面溫度一般,A礦得以充分固相反應(yīng),A礦發(fā)育尺寸較大且形狀規(guī)則,邊棱清晰,有交叉晶紋,冷卻效果好,磨制成水泥檢測,初始稠度低,品質(zhì)較好,能達(dá)到初稠≤18.0Bc的目標(biāo)值。
1.2 水泥的粉磨工藝的影響研究
觀察每次生產(chǎn)油井水泥時不同的入磨熟料溫度、出磨水泥溫度并取樣檢測,檢測結(jié)果見表2,根據(jù)檢測結(jié)果作溫度、稠度曲線圖(見圖2)。
從表2中分析,出磨水泥溫度與入磨熟料溫度成正比關(guān)系,樣品1、2、3結(jié)果分析,入磨熟料溫度相近時,出磨水泥溫度的變化不影響水泥的初始稠度。根據(jù)樣品4~6結(jié)果分析,出磨水泥溫度相近時,入磨熟料溫度變化不影響水泥的初始稠度。從圖2趨勢圖分析,控制入磨熟料溫度≤120℃、出磨水泥溫度≤100℃時,水泥的初始稠度可控制在18.0Bc以下。
2.1 水泥比表面積的影響
在水泥磨生產(chǎn)油井水泥時,通過變量控制水泥的比表面積(320±10,340±10,360±10,380±10m2/kg)4個遞增指標(biāo),取樣檢測,檢測結(jié)果見表3,根據(jù)表3中檢測數(shù)據(jù),作比表面積與初始稠度變化趨勢圖。見圖3。
從比表面積、稠度趨勢圖中發(fā)現(xiàn),隨著比表面積的升高,水泥的初始稠度逐漸增大。
2.2 水泥SO₃含量的影響
生產(chǎn)油井水泥時,選取不同SO₃含量的樣品,其比表面積控制在同一范圍(340±10m2/kg),檢測其對初始稠度的影響,見表4,圖4。
由圖4可知,當(dāng)比表面積相近時,水泥中SO₃的含量對油井水泥的初始稠度的影響不大。
3.1 水泥存儲環(huán)境濕度大
將樣品存放在水泥庫(濕度10%)、樣品倉庫(濕度50%)、養(yǎng)護(hù)室(濕度90%)環(huán)境下,檢測其濕度對初始稠度的影響,見表5~7和圖5。
由圖5可知,濕度越大的環(huán)境,水泥的初始稠度相對越低,但是從表5~7中數(shù)據(jù)分析,潮濕的環(huán)境會影響水泥的其他性能指標(biāo)。通過采取增大水泥儲存環(huán)境濕度來降低初始稠度是不可取的。公司油井水泥的存儲在水泥庫內(nèi),環(huán)境濕度為10%。
3.2 水泥陳化時間的影響
(1)用雙層隔膜袋包裝,放置于油井水泥庫中,每隔7d取樣檢測,檢測結(jié)果見表8。
表8 置于油井水泥庫中水泥的稠度變化
由表8可知,存放在水泥庫中時,存放6周時間之前時,水泥稠度無明顯變化,但是存放6周以后,水泥初始稠度有2~3Bc的下降,后續(xù)趨于穩(wěn)定。
(2)用雙層隔膜袋包裝,置于樣品倉庫,每隔7d取樣檢測,檢測結(jié)果見表9。
表9 雙層隔膜袋包裝并置于樣品倉庫水泥的稠度變化
由表9可知,水泥存放2~3周時,初始稠度有所上升,從第3周以后,水泥初始稠度有明顯下降的趨勢。但是隨著存放時間的延長,水泥的稠化時間、游離液有明顯的增加,強(qiáng)度有明顯的下降趨勢。
(1)在熟料煅燒階段,通過巖相分析檢測,控制A礦發(fā)生充分固相反應(yīng),生成尺寸較大且形狀規(guī)則的A礦,邊棱清晰,交叉晶紋,保障有較好的冷卻效果。
(2)在熟料磨制階段,通過控制入磨熟料溫度低于120℃,水泥的初始稠度可控制較低。
(3)質(zhì)量指標(biāo)控制比表面積≤350m2/kg,可有效控制G級油井水泥的初始稠度。
(4)在成品儲存階段,水泥庫中儲存6周時間后使用;水泥包裝儲存3周時間后使用。
作者:李輝,程海平,龍繼承,楊朋飛,唐逆
來源:《葛洲壩石門特種水泥有限公司》
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