技術(shù)丨水泥熟料質(zhì)量變差的原因分析及解決措施
某公司六期5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線試生產(chǎn)初期,使用石灰石、砂巖與高鋁鐵礦石進行生料配料,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)飛砂重,出窯熟料結(jié)粒差、強度低,3d抗壓強度28.8MPa,28d強度只有56.2MPa,與公司設(shè)定的內(nèi)控指標(biāo)(28d強度≥60MPa)相差較多,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。
由于采用石灰石、砂巖與高鋁鐵礦石三組份進行配料,為改善熟料結(jié)粒,配料方案使用中飽和比和硅率,熟料三率值設(shè)計為:KH=0.920±0.02、SM=2.50±0.02、IM=1.65±0.02,但從生產(chǎn)情況來看,未達到預(yù)期效果。生產(chǎn)中原材料化學(xué)成分及配比見表1,熟料與生料化學(xué)成分見表2。
表1 原材料化學(xué)成分及配比(%)
表2 生料與熟料化學(xué)成分(%)
對砂巖中的結(jié)晶硅含量進行檢測,其含量達到65.8%。經(jīng)組織分析后認為,引起出窯熟料結(jié)粒差、強度低的主要原因是生料配料用砂巖結(jié)晶硅較高,因結(jié)晶硅在生料燒成過程中活性差,導(dǎo)致熟料中礦物結(jié)晶不完善,引起熟料強度下降。
經(jīng)分析討論,結(jié)合本地原材料情況,將砂巖更換為頁巖,同時增加銅礦渣為鐵質(zhì)校正原料,改善生料的易燒性。由于銅礦渣經(jīng)水淬,內(nèi)部晶體晶核存在較大的缺陷,活化能較低,具有一定的礦化作用,有利于降低燒成物料最低共熔溫度、促進固相反應(yīng)。
在原材料更換后熟料三率值設(shè)計指標(biāo)不變,原料化學(xué)成分及配比見表3,熟料與生料化學(xué)成分見表4。在原材料更換后,燒成系統(tǒng)的操作制度與生料喂料量與此前保持不變。經(jīng)過原料轉(zhuǎn)換過渡后,出窯熟料結(jié)粒明顯改善,外觀光澤度明顯提高,將前后熟料強度及標(biāo)準(zhǔn)煤耗進行統(tǒng)計對比,數(shù)據(jù)見表5。
表3 原材料更換后化學(xué)成分及配比(%)
表4 原材料更換后生料與熟料化學(xué)成分(%)
表5 熟料強度與標(biāo)準(zhǔn)煤耗對比(%)
原材料更換后,出窯熟料3d抗壓強度達到32.4MPa、28d抗壓強度達到62.3MPa,相比原材料更換前30d抗壓強度提高3.60MPa、280d抗壓強度提高6.10MPa;同時熟料燒成標(biāo)準(zhǔn)煤耗由107.5kg/t下降至104.0kg/t,噸熟料燒成標(biāo)準(zhǔn)煤耗節(jié)約3.5kg。
更換后,熟料強度明顯提高,標(biāo)準(zhǔn)煤耗顯著下降。將原材料更換前后的熟料巖相分析,見圖1。
圖1 原材料更換前后熟料巖相分析
由圖1可以看出,原材料更換前的出窯熟料A礦無定形,小尺寸,含有許多包裹體。分析主要原因是生料中的結(jié)晶硅含量較高,因其活性低,許多粗顆粒在熟料燒成過程中無法反應(yīng)完全,形成包裹體,造成熟料中C₃S的形態(tài)不完整。在原材料更換后,出窯熟料A礦形態(tài)較完整,礦物中的包裹體明顯減少。
通過原材料調(diào)整,在配料中用頁巖代替砂巖、并使用銅礦渣作為鐵質(zhì)校正原料,改善了生料易燒性,解決了出窯熟料飛砂重的問題,熟料致密度增加,礦物結(jié)晶完整,3d與28d強度得到了很大的提高,達到了內(nèi)控指標(biāo)要求,為公司出廠水泥的質(zhì)量與成本控制創(chuàng)造了有利條件。
作者:張志勇
來源:《四川峨勝水泥集團股份有限公司》
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